唐長亮,韓東江,楊金福
(1.北京信息科技大學現代測控技術教育部重點實驗室,北京 100192;2.中國科學院工程熱物理研究所,北京 100190)
渦輪發電機的研究起源于20世紀70年代的世界石油危機。美國首先提出了朗肯循環渦輪發電機,將朗肯循環系統、渦輪膨脹機以及發電機相結合,實現對低溫熱能的能量回收。經過近幾十年的發展,法國Cryostar、韓國Turbo等國外渦輪機械公司已經開發出成熟商業化產品,廣泛應用于電力、化工行業的尾氣能量回收。由于渦輪工作轉速遠高于普通感應電機的工作轉速,因此傳統渦輪發電機一般使用減速器與發電機連接,軸系結構復雜、傳動效率偏低、運轉可靠性差,嚴重制約了其使用和發展。隨著高速永磁電機技術的發展,先進渦輪發電機均采用透平與高速永磁電機同軸連接,為減小軸承損耗,采用氣體懸浮軸承支承,有效克服了傳統渦輪發電機的缺點,系統能效和可靠性大幅提高。
高速永磁電機從結構形式上分為徑向磁場電機(常規柱式電機)和軸向磁場電機。目前,多數渦輪發電機均采用柱式電機,軸系跨距較大,降低了系統整體的功率密度以及軸系動力學的穩定性。盤式永磁電機為軸向磁場電機的發展,與常規柱式電機相比,具有功率密度大、轉矩大、軸向長度小的突出優點,適合應用于對空間要求更為嚴格的渦輪發電軸系。
結合在研項目需求,提出一種新型渦輪發電機結構,在軸系上對稱安裝4個盤式永磁電機轉子,采用氣體靜壓軸承支承。氣體潤滑軸承分為靜壓、動壓和動靜壓混合3種類型。作為潤滑介質的氣體黏度較低,軸承摩擦阻力和功耗很小,與滾珠軸承和油膜軸承相比,避免了復雜的油泵、滑油箱以及油霧污染。對于氣體軸承支承的高速旋轉軸系,非線性氣膜力導致的氣膜渦動、氣膜振蕩等軸系非線性動力學行為研究,是高速微型動力產品研發的關鍵技術瓶頸之一。Lund近似分析了動靜壓混合軸承產生的氣膜渦動和氣錘現象。供氣壓力對氣體軸承的特性影響較大,G.Belforte和Florin Dimofte的研究發現,提高供氣壓力可以推遲甚至抑制低頻渦動,提高軸承穩定運行的轉速區間。Keun Ryu研究了供氣壓力與氣膜剛度的關系,較大的供氣壓力可以提高氣膜剛度,從而提高軸系的臨界轉速。郭俊試驗研究了供氣壓力對低頻渦動的影響,得出其研究結論。韓東江開展了低頻振動特性試驗研究,考慮氣膜壓力與彈性支承的耦合作用。

圖1 試驗系統結構
試驗系統結構如圖1所示,主要由供氣系統、控制系統、試驗臺本體以及數據采集分析系統組成。供氣系統采用空氣壓縮機產生1 MPa,1000 m3/h的高壓常溫空氣,經由主路和軸承氣支路輸送到試驗臺本體,分別驅動渦輪發電機和懸浮靜壓氣體軸承。通過控制系統實現氣路中各閥門開度控制,以調節主路空氣和軸承氣的流量和壓力,進而調節透平發電機升速率和氣體軸承的承載特性。為監測透平發電機的軸系振動,分別在壓氣機端、渦輪端的水平以及垂直方向布置電渦流位移傳感器,并在壓氣機端加工鍵槽,監測其鍵相信號。
渦輪發電機軸系結構,如圖2(a)。靜壓氣體軸承結構示意,如圖2(b)。透平發電機由2個帶有止推面的靜壓氣體軸承支承,分別由管路1和管路2供氣,供氣壓力一般在(0.4~0.7)MPa。透平發電機兩端對稱布置2對盤式永磁電機,線圈繞組安置于2個盤式永磁轉子之間,氣隙約為0.7 mm;轉軸采用凸臺結構,材料為40Cr,轉軸與透平、壓氣機以及盤式電機轉子均采用鍵聯結,軸系總長370 mm,跨距為 65 mm。
轉子選用小孔節流式純靜壓氣體軸承支承。氣體軸承外緣加工有環向槽用以安裝O形橡膠圈,具有較好的阻尼減振和柔性支承的作用。軸承材料選用石墨合金,具有良好的自潤滑和耐高溫特性。氣體軸承徑向和軸向均設計有節流小孔,軸承內直徑為25 mm,內徑加工有2排節流小孔,分別沿著圓周方向均布16個,軸承側面靠近外緣位置沿著圓周方向也均布了16個小孔,外界供氣后可以產生徑向和軸向止推氣膜力。靜壓氣體軸承結構,圖 2(b)。

圖2 (a) 氣體軸承透平發電軸系

圖2 (b) 靜壓氣體軸承結構

圖3 升降速時間三維譜圖
試驗過程中的時間三維譜圖,如圖3所示。升速過程中,當轉速達到12 235 r/min時(閥門開度0.28),軸系出現轉速飛升現象,即轉速從12 235 r/min,在(1~2 s)突增到22 971 r/min(閥門開度為0.30)。為避免軸系進一步轉速突增,將閥門開度重新調整為0.28,軸系轉速由22 971 r/min降到22 812 r/min,進而平穩升速。如圖4所示為飛升轉速12 235 r/min對應的軸心軌跡,為多周期運動狀態,可以推測渦輪做功主要轉化為振動能量存儲,然后突然釋放轉化為轉動動能,使轉速徒增。

圖4 所 軸心軌跡(12 235 r/min)
如圖5所示為A區域的狀態細節,可以看到當轉速達到38 785 r/min時,軸系出現低頻振動。在1~2區域的轉速范圍為(38 785~40 480)r/min,此時低頻頻率保持在 139.42 Hz。當轉速達到40 480 r/min時,低頻頻率從139.42 Hz突變到144.23 Hz。2~3區域轉速穩定在40 480 r/min,此區域低頻保持為144.23 Hz,比1/4工頻略低。

圖5 A區域時間三維譜圖
在圖 5 中,3~4 區域的轉速為(40 480~38 942)r/min,三維譜圖上出現了較寬的頻帶,此種特征一般由輕微碰摩引起,轉速也有一個下降,整個過程主氣路保持流量輸入不變,能量在各個頻率之間不斷地轉化與分配。
4~5區域對應的轉速范圍為(38 942~37 907)r/min,此階段低頻頻率保持在211.54 Hz,軸心軌跡顯示為周期三狀態。當轉速降低到37 907 r/min時,主氣路切斷,轉速降為0,整個1——2——3——4——5階段其軸心軌跡變化為:擬周期——紊亂擬周期——紊亂碰摩混沌——周期三。
通過軸心軌跡和龐加萊截面,可以判斷軸系運動狀態為擬周期運動,軸心軌跡呈現橢圓狀,圖6。圖7所示,當軸系轉速達到40 472 r/min時,軸系軸心軌跡紊亂程度增加,龐加萊截面顯示為封閉圓環,說明軸系仍然處于擬周期運動狀態,但是振幅增大較多。

圖6 軸心軌跡和龐加萊截面(39 598 r/min)

圖7 軸心軌跡和龐加萊截面(40472 r/min)
見圖8,當軸系轉速達到41 882 r/min時,由于振幅持續增大,軸系發生了輕微碰摩,但是軸心軌跡還沒有呈現出削峰現象,龐加萊截面顯示為一些不規則的散點,可以認為軸系處于混沌運動狀態。因為碰摩消耗了較多的轉動動能,類似于剎車盤的作用,轉速有較明顯的降低,監測軸心軌跡為周期三運動狀態,龐加萊截面為3個點。見圖9。

圖8 軸心軌跡和龐加萊截面(41882 r/min)

圖9 軸心軌跡和龐加萊截面(41882 r/min)
(1)對一種軸向磁場的新型渦輪發電機軸系進行升降速振動測試,軸系轉速飛升時軸心軌跡為多周期狀態。
(2)當轉速達到38 785 r/min時,軸系出現低頻振動。在1~2區域的轉速范圍為(38 785~40 480)r/min,此時低頻頻率保持在139.42 Hz。當轉速達到40 480 r/min,低頻頻率從139.42 Hz突變到144.23 Hz。
(3)結合軸心軌跡和龐加萊截面分析,軸系整個1—2—3—4—5階段的軸心軌跡變化為擬周期、紊亂擬周期、碰摩混沌、周期3。