于俊才
(大慶石化建設有限公司,黑龍江 大慶 163000)
大慶石化公司裂解一套裝置原設計產能30萬噸乙烯/年,在1989年和1995年進行了兩次擴能改造后,目前乙烯生產能力增加至33萬噸/年。三臺機組于2010年密封系統改造為干氣密封,密封氣采取壓差自動控制。干氣密封聯鎖控制形式為一級泄漏壓差聯鎖。為防止儀表誤動作,聯鎖停車采用二取二方式。但由于干氣密封系統存在問題,致使三臺機組干氣密封聯鎖均未投用,存在問題如下。
(1)現場無法對孔板實際流量進行檢測,流量值可能存在偏離情況。
(2)目前使用限流孔板進行測量,取壓點較遠,測量不準確。
(3)聯鎖設計值均由改造廠家提供,數值可能存在偏離。
(4)干氣密封部分配管及引取點的選取未經過專業設計部門設計。
(5)干氣密封聯鎖全部未投用。
為了解決三臺機組干氣密封系統聯鎖未投用問題,使E1裝置平穩生產,減少停車風險,2015年通過立項技改,將原有3臺機組干氣密封系統共5臺干氣密封面板進行改造,主要更改聯鎖方式,將一級泄漏壓差更改為一級泄漏流量。
2015年7月份檢修期間完成干氣密封改造工作,新更換干氣密封系統面板共5臺,改造內容如下。

圖1 EC301改后結構圖
(1)改進局部結構,在軸套內孔、軸套與動環座、動環與軸套之間增加了容差帶(如圖1所示),容差帶能增加定心的精度,減小因為間隙太大造成的動環端面跳動。
(2)增加關鍵位置的垂直度形位公差精度,新圖紙的公差精度更高,并增加了平行度形位公差。圖2壓緊套A為例,我公司將圖示2、3、4處的垂直度由原來的0.03mm改為了0.015mm,并增加了圖示6、7處的平行度。
(3)對所有的修復零件都全部重做,同時改進加工工藝,新的加工工藝對零件形位公差精度有很大的提升。
(4)對于旋轉件每個零件都檢測形位公差,同時檢測旋轉件組裝起來的形位公差,如下圖3所示,經過檢測,組裝起來兩級動環端面跳動能達到0.05mm(原中壓缸驅動端干氣密封二級動環跳動為0.126mm),國外進口的相似的干氣密封兩級動環端面跳動為0.052mm。目前組裝后組件的端面跳動已達到國外密封水平。

圖2 增加關鍵位置的垂直度形位公差精度

圖3 干氣密封旋轉件形位公差的檢測
(5)為避免安裝因素對端面垂直度造成影響,將密封裝在芯軸上,然后用楔形環鎖緊,模擬現場密封安裝到軸上后的工作情況,然后以軸心線為基準,檢測動環端面的跳動,驗證安裝因素對密封端面跳動的影響(圖4)。
通過本項目的實施取得了以下效果。
(1)在2015年8月份開車以來,E1裝置干氣密封系統運行穩定,沒有通過干氣密封系統影響裝置高負荷生產。
(2)在2015年8月份開車以來,E1裝置三臺機組干氣密封系統聯鎖成功投用,完善了裝置聯鎖投用率,保護機組平穩運行。
(3)在2015年8月份開車以來,E1裝置三臺機組未發生由于干氣密封系統聯鎖停車事件。

圖4 將密封鎖緊在芯軸上
經濟效益:以裝置火炬背壓影響為前提因素,每次火炬背壓影響造成機組干氣密封聯鎖停車一次。由于2010年機組干氣密封系統改造后,EC-351系統開車時曾經由于火炬壓力波動造成機組聯鎖停車,而干氣密封系統并無損壞現象。本次改造避免此類事情的發生,減少由于系統不完善導致聯鎖停車事件的發生(每次意外停車直接經濟損失近300萬元),亦保證了裝置的平穩運行,減少三廢的排放,降低了員工的工作量,間接效益十分顯著。
通過2015年8月份開車以來,半年時間內裝置高負荷生產的考驗,本項目已經成功通過考驗。不僅消除了三臺機組聯鎖無法全部投用的瓶頸,減少了機組無故停車的風險,同時也提高了機組平穩生產的安全性。因此,本項目在裂解一套裝置的應用和實踐是成功的,具有在其他乙烯裝置進行推廣應用的價值。