王超
摘 要:昊華公司30萬噸/年離子膜燒堿生產裝置中,一次鹽水工序采用的膜法脫硝系統在經過一個周期的運行后,初始設定的工藝控制參數不能滿足生產需求,有些設備和管道的選型也給實際生產操作帶來了麻煩,針對這些問題,通過反復實驗論證和實際檢驗,解決這套裝置在東北地區特殊環境下運行所出現的效率下降、系統堵塞及運維費用增加等系列問題,在保證除硝效果和產水量的前提下,達到簡化操作,降低成本和減少運行維護費用的目的。
我公司采用的納濾膜的材料是聚酰胺復合材質,該材質易受到某些參數的變化而改變,如進膜淡鹽水的pH值、溫度和余氯值都影響著膜的運作數據。溫度偏高,膜通量會增加,但溫度超過相應值,會使膜造成不可挽回的損壞;pH值偏堿,膜通量同樣會增加,硫酸根的滲透也會增加;余氯對膜造成氧化作用,使膜喪失脫硝能力,因此,余氯值是嚴格控制的。
本工序核心的組件是納濾膜,通過對淡鹽水進行預處理,達到膜組件要求的指標,才能產合格的鹽水。預處理的效果是膜法脫硝系統能否長期安全、穩定運行的關鍵,要做好淡鹽水的預處理,首先要針對淡鹽水水質進行全面分析,根據水質分析報告來確定合理的處理方案。
原料要求
作為系統水源的淡鹽水,其主要指標為:
NaCl ~200 g/L NaClO3 ~10 g/L SO42-<7 g/L 游離氯—0 pH=9-11 溫度~75℃ 壓力~0.35MPa。
膜法脫硝透過液回化鹽,其主要指標為:
NaCl ~200 g/L NaClO3 ~7 g/L SO42-≤1.5 g/L 游離氯—0 pH~8 溫度~60℃(經一級板換后)
我公司主要是來自電解的淡鹽水。……