康傳雷 王巖 趙永濤
摘 要:研究區(qū)塊屬典型低滲透油藏。壓裂投產(chǎn),天然能量開(kāi)采,油井產(chǎn)量較高,隨著后續(xù)開(kāi)采地層能量下降,油井動(dòng)液面逐步加深,油井產(chǎn)能遞減較快。部分油井轉(zhuǎn)注,注水補(bǔ)充地層能量,由于地層滲透率較低,連通性較差,注水效果不明顯。研究表明:針對(duì)抽油桿柱自身重力產(chǎn)生的懸點(diǎn)載荷,采取不同截面積抽油桿柱多級(jí)組合的方式減輕抽油桿自身重量,對(duì)于液柱產(chǎn)生的載荷我們無(wú)法改變,并且液柱載荷越大,說(shuō)明泵的抽吸效率越高,油井的產(chǎn)液越好,雖然增加沖程、沖次都增加了懸點(diǎn)載荷,但在合理利用電機(jī)效率的前提下,我們適當(dāng)?shù)脑黾記_程,減小沖次可以適度的減小振動(dòng)載荷和慣性載荷,因?yàn)闆_次是以平方影響這兩個(gè)載荷,而沖程只是一次方影響載荷的。對(duì)于抽油桿與油管之間的摩擦可通過(guò)安裝滾輪扶正器等方法來(lái)減小這個(gè)摩擦,再者抽油桿與液柱、液柱與油管及液體通過(guò)游動(dòng)閥的摩擦力通過(guò)防止油井結(jié)蠟、出沙等措施可以減小。
關(guān)鍵詞:低滲油藏;抽油機(jī)載荷;高效開(kāi)發(fā);空心抽油桿;設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)
抽油機(jī)是整個(gè)采油設(shè)備中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié),而分析抽油機(jī)懸點(diǎn)所受載荷,對(duì)于我們分析系統(tǒng)耗功,提高系統(tǒng)效率有一定的幫助。目前該區(qū)塊處于高能耗低產(chǎn)出開(kāi)發(fā)狀態(tài)。目前區(qū)塊日產(chǎn)液43.9 t,日產(chǎn)油22.4 t,含水48.9%,日注水量80m3,抽油機(jī)最大載荷達(dá)112.5kN,有3口油井抽油機(jī)工字鋼出現(xiàn)不同程度的裂紋,1口油井水泥基礎(chǔ)翹動(dòng),嚴(yán)重影響了地面抽油機(jī)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),如何有效降低抽油機(jī)載荷是確保該區(qū)塊油井平穩(wěn)生產(chǎn)亟需解決的關(guān)鍵問(wèn)題。
1 油井抽油機(jī)載荷分析
從區(qū)塊油井生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以看出,該區(qū)塊油井生產(chǎn)層位為S4,生產(chǎn)井段平均在3550 m,油層較深,平均下泵深度2207.4 m,平均動(dòng)液面2150 m,原油凝固點(diǎn)平均在38 ℃,凝固點(diǎn)較高,含蠟量高,以上因素造成抽油機(jī)載荷較大,同時(shí)油井生產(chǎn)參數(shù)偏高,平均沖次3.25次/分鐘,泵效僅為14.38%,油井井口回壓平均0.85 MPa,也對(duì)抽油機(jī)載荷產(chǎn)生較大影響。抽油機(jī)在上、下沖程中懸點(diǎn)載荷的組成是不同的。對(duì)于稠油來(lái)說(shuō),摩擦載荷是構(gòu)成懸點(diǎn)載荷的重要因素,它將使懸點(diǎn)最大載荷增大,使最小載荷減小,是抽油桿下行遇阻彎曲和產(chǎn)生抽油桿漂浮現(xiàn)象的主要原因,因此,對(duì)于稠油井設(shè)計(jì),摩擦載荷是重要一項(xiàng),萬(wàn)不可忽略。 抽油桿柱與液柱之間的摩擦力發(fā)生在下沖程,其方向向上,是稠油井內(nèi)抽油桿下行遇阻的主要原因。
2 抽油機(jī)降載荷措施
針對(duì)區(qū)塊油井生產(chǎn)特點(diǎn),爐子升溫尤為重要,故從升溫方面入手探索抽油機(jī)降載荷措施方法。鑒于區(qū)塊油藏低滲,原油含蠟量高、凝固點(diǎn)高,油井產(chǎn)液量低、含水低,故從井筒方面,考慮降載荷措施。目前抽油機(jī)載荷較大油井主要是三口裝有井筒雙空心抽油桿閉式循環(huán)加熱裝置。
(1)理論計(jì)算。
從表1可以看出,裝有空心桿熱循環(huán)的油井比未裝空心桿熱循環(huán)的油井平均抽油桿柱重1291 kg(折算后為12 kN),再加上空心桿內(nèi)循環(huán)的熱水重量平均為405 kg(折算后為4kN),故整個(gè)桿柱比未使用空心桿的油井增加16 kN的載荷。所以通過(guò)理論計(jì)算使用空心抽油桿閉式循環(huán)加熱裝置大大增加了抽油機(jī)載荷。(2)循環(huán)加熱爐溫度與抽油機(jī)載荷關(guān)系。空心抽油桿閉式循環(huán)加熱裝置可有效提高井筒溫度,防止原油在井筒內(nèi)結(jié)蠟,確保循環(huán)加熱爐升溫溫度,可有效降低空心抽油桿桿柱重量,從而降低抽油機(jī)載荷,通過(guò)監(jiān)控循環(huán)加熱爐井筒進(jìn)水及回水溫度,得出其與抽油機(jī)載荷的關(guān)系,以便指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)循環(huán)加熱爐升溫管理。
通過(guò)井筒進(jìn)水、回水溫度與抽油機(jī)最大、最小載荷關(guān)系曲線可以看出,A井循環(huán)加熱爐井筒進(jìn)水溫度控制在70 ℃,回水溫度50℃,抽油機(jī)最大載荷111 kN,最小載荷72 kN,最大載荷最大時(shí)112.9 kN,最小時(shí)110.3 kN,最大載荷可下降2.6 kN。
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控發(fā)現(xiàn),循環(huán)加熱爐良好的升溫狀況對(duì)降低抽油機(jī)載荷產(chǎn)生一定影響,抽油機(jī)最大載荷降幅達(dá)10 kN,由于油井地層供液不足,間出嚴(yán)重,造成載荷波動(dòng)。根據(jù)循環(huán)加熱爐進(jìn)水、回水溫度與抽油機(jī)載荷的關(guān)系,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)將循環(huán)加熱爐進(jìn)水溫度保持在70 ℃以上,回水溫度保持在50 ℃以上,致使井口溫度在45 ℃以上,超過(guò)原油凝固點(diǎn),既起到防止油井結(jié)蠟,又確保抽油機(jī)載荷平穩(wěn)。
3 下步措施
(1)通過(guò)對(duì)3口裝有空心抽油桿閉式循環(huán)加熱裝置的油井抽油機(jī)載荷的監(jiān)控跟蹤,摸索出提高循環(huán)加熱爐溫度能降低抽油機(jī)載荷,制定出簡(jiǎn)單有效班組便于執(zhí)行的有效措施,即循環(huán)加熱爐進(jìn)水溫度保持在70 ℃以上,回水溫度保持在50 ℃以上,如發(fā)現(xiàn)溫度不達(dá)標(biāo),及時(shí)排查原因,調(diào)節(jié)氣量。(2)為確保循環(huán)加熱爐天然氣燃燒效率,定期清理加熱爐煙道。(3)下步摸索改進(jìn)循環(huán)加熱爐火管,增大燃燒面積,提高加熱爐效率。
4 結(jié)束語(yǔ)
針對(duì)低滲油藏埋藏深、液量低、含蠟、載荷大的開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀,在油井正常生產(chǎn)時(shí)受載荷影響較大,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究載荷和空心抽油桿閉式循環(huán)加熱裝置溫度的關(guān)系,生產(chǎn)數(shù)據(jù)表明,通過(guò)加熱致使井口溫度在45℃以上,超過(guò)原油凝固點(diǎn),既起到防止油井結(jié)蠟,又確保抽油機(jī)載荷平穩(wěn),對(duì)低液、高含蠟、載荷大低滲油藏的高效開(kāi)發(fā)具有一定的指導(dǎo)意義。
參考文獻(xiàn):
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