呂鐵生
摘 要:高良率是生產(chǎn)制程的目標(biāo)之一,也是考核研發(fā)、工藝、生產(chǎn)的重要品質(zhì)指標(biāo),出于成本管控,普遍采用水冷散熱的結(jié)構(gòu),大部分廠家都會(huì)采用箱體合箱密封的方式,所以如何保證合箱之后長(zhǎng)期使用不漏水一直是研發(fā)、工藝、品質(zhì)都在研究的重要內(nèi)容,為了進(jìn)行有效管控,促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升,本文主要從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)階段到產(chǎn)品量產(chǎn)裝車后對(duì)箱體漏水管控的方法進(jìn)行討論。
關(guān)鍵詞:水冷散熱;合箱體密封;仿真實(shí)驗(yàn);管控方法;應(yīng)力;變更;質(zhì)量事故
1. 實(shí)驗(yàn)部分
試驗(yàn)策劃對(duì)箱體漏水管控至關(guān)重要,可以起到良好的預(yù)防作用。從實(shí)踐看來,以下驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)對(duì)箱體漏水預(yù)防非常有用。①水道仿真實(shí)驗(yàn),②IP67實(shí)驗(yàn),③箱體振動(dòng),④氣密性檢測(cè),⑥水道耐久試驗(yàn),⑦高低溫實(shí)驗(yàn),⑧合箱體粘膠工藝對(duì)比等。
1.1水道氣密性仿真實(shí)驗(yàn):
應(yīng)用有限元的方法對(duì)水道的氣密性進(jìn)行評(píng)估。因?yàn)闅饷苄苑治鲋皇巧婕暗剿啦糠?,因此?duì)模型進(jìn)行合理簡(jiǎn)化,減少計(jì)算量。
1.1.1模型材料參數(shù)
箱體材料為鋁,護(hù)套材料為塑料,材料參數(shù)如表1所示。
1.1.2分析說明
1.1.2.1對(duì)箱體水道進(jìn)行氣密性分析,在上下箱體之間形成的密封空腔內(nèi)施加恒定壓力載荷,計(jì)算10kpa載荷下的受力與位移情況。
1.1.2.2對(duì)上下箱體水道之間的空腔按20L流量分別施加不同的壓力載荷,并且計(jì)算不同水管入口情況下的受力與位移情況。如下圖所示:
1.1.3分析結(jié)果:
1.1.4根據(jù)以上結(jié)果可以得出以下結(jié)論:
1.1.4.1一般情況下,當(dāng)密封間隙小于1E-5m時(shí),密封性良好。
1.1.4.2邊緣部位的位移結(jié)果,在水道蓋板的位移圖中,蓋板密封邊緣最容易導(dǎo)致密封不良的出現(xiàn)。
1.1.4.3流量越大時(shí),兩個(gè)入水口工況中,邊緣部位中最容易密封不良的位移變形量為1.7E-5m > 1E-5m,漏水風(fēng)險(xiǎn)越高。
2、經(jīng)過多年數(shù)據(jù)匯總分析,結(jié)合實(shí)踐過程中的案例,對(duì)箱體漏水的質(zhì)量管控方法主要有以下幾種:
2.1結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理箱體應(yīng)力無法釋放導(dǎo)致的控制器漏水管控方法
案例:通過報(bào)表統(tǒng)計(jì),某企業(yè)合箱體控制器2015年和2016年第一季度在裝配過程中頻繁出現(xiàn)氣密性測(cè)試不過的現(xiàn)象。其中約40pcs為上箱體安裝面裂紋。查找原因發(fā)現(xiàn):箱體設(shè)計(jì)不合理,外界應(yīng)力無法得到釋放,應(yīng)力導(dǎo)致箱體有穿透性裂紋,在裝配氣壓測(cè)試時(shí)不過。
此問題對(duì)生產(chǎn)及產(chǎn)品品質(zhì)造成很大困擾,比如熱脹冷縮、抬放時(shí)的劇烈震動(dòng)、受力不均等都會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)件產(chǎn)生應(yīng)力影響。因此需要從設(shè)計(jì)上更改,經(jīng)過品質(zhì)一班人的推動(dòng)討論:上箱體增加加強(qiáng)筋,下箱體增大四個(gè)R角半徑,對(duì)四個(gè)角剪針。同時(shí)更改結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),增加了加強(qiáng)筋。
通過此項(xiàng)管控措施對(duì)組裝過程中由于設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致氣密性不良已經(jīng)得到有效改善。
3.2箱體設(shè)計(jì)壓強(qiáng)受力不均勻?qū)е碌穆┧芸胤椒?/p>
案例:2015年7月某工廠合箱體開蓋觀察到,下箱體有嚴(yán)重發(fā)霉的跡象,調(diào)查發(fā)現(xiàn):使用水道氣密性測(cè)試系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)過線孔位置有液體流出,判定此處密封失效,將合箱體拆開觀察,對(duì)比螺釘孔間距,發(fā)現(xiàn)此處間距最長(zhǎng),合箱體壓強(qiáng)較小。
圍繞增大壓強(qiáng)采取臨時(shí)措施和永久措施的驗(yàn)證,臨時(shí)措施是將箱體預(yù)裝完成后,進(jìn)入高溫房烘烤,使合箱體彈性完全釋放,出高溫房后再鎖緊一遍,前后箱體扭矩均值如下表所示:
永久措施:在過線孔旁箱體開孔,再增加一個(gè)螺釘鎖緊,實(shí)驗(yàn)證明可以有效增大壓強(qiáng)。
總結(jié):箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮全面,應(yīng)認(rèn)真考慮此設(shè)計(jì)有沒有缺陷,借鑒成功的經(jīng)驗(yàn),同時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)早期問題從而提前改善產(chǎn)品質(zhì)量。
3.3生產(chǎn)過程中合箱體用膠不合理導(dǎo)致的漏水
案例:某企業(yè)上、下箱體合箱體使用15**膠,干燥后不能起到防水作用,箱體防水性能沒有達(dá)到IP67。
通過仔細(xì)的調(diào)查,漏水根本原因?yàn)?5**平面密封膠在合箱體壓力作用下被擠壓到別處,導(dǎo)致密封處膠量不夠,因而造成密封性不好,直接導(dǎo)致了批量返回升級(jí)更換為M膠,經(jīng)過品質(zhì)的推動(dòng)驗(yàn)證貼M膠的防水性能可以達(dá)到IP67。對(duì)使用15**平面密封膠的箱體重新測(cè)試水道密封性,測(cè)試不合格的,均返工更換M膠重新合箱體;同時(shí),推動(dòng)所有的項(xiàng)目均切換變更為密封性能更好的M膠,15**膠合箱體不再使用。
3.4變更引起的漏水過程管控
案例:某企業(yè)連續(xù)出現(xiàn)5例箱體漏水故障件,經(jīng)過對(duì)漏水箱體進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析,我們發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的箱體水道密封圈槽上面只貼了1條寬度為10mm的M膠,導(dǎo)致關(guān)鍵位置M膠覆蓋范圍較小。
通過仔細(xì)的調(diào)查,漏水根本原因?yàn)橄潴w水道密封圈槽上面只貼了1層M膠,M 膠在合箱體壓力下被擠壓到別處,導(dǎo)致密封處膠量不夠,因而造成密封性不好,進(jìn)而引發(fā)箱體漏水事故。
進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),前期貼M膠是寬度為7mm的M膠貼2道,后變更貼膠工藝,將M膠變更為寬度10mm貼1條,因變更貼膠工藝而引發(fā)了箱體漏水事故。
此事提醒我們?cè)谘b配時(shí)注意方法,要時(shí)刻意識(shí)到細(xì)節(jié)決定成敗,一個(gè)小小的變更問題都有可能造成嚴(yán)重的后果。
3.5運(yùn)輸途中引起的漏水質(zhì)量事故管控方法
案例:某企業(yè)反饋拆箱發(fā)現(xiàn)5pcs控制器下蓋有發(fā)霉現(xiàn)象,水管膠套從水管口彈出。調(diào)查發(fā)現(xiàn):箱體控制器出貨時(shí)水道殘留水量過多,在高溫環(huán)境下經(jīng)過運(yùn)輸過程中的振動(dòng),水管膠套脫落,從而導(dǎo)致水道殘留水流出,水在包裝箱密封環(huán)境下高溫蒸發(fā),從而導(dǎo)致箱體在不同部位氧化發(fā)黑。
針對(duì)這類問題,可行方案是:更改水道吹水方式:箱體先平放吹水,再側(cè)放吹水,最后水管方向朝下約30℃放置吹水。水管膠套使用兩根扎帶綁緊。
綜上所述,不難看出箱體漏氣/漏水根本原因是:箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理所造成,工藝過程我們推薦使用摩擦焊能從根本解決問題。
參考文獻(xiàn):
[1] 張公緒、孫靜等.《質(zhì)量工程師手冊(cè)》.企業(yè)管理出版社,1994,18(4):20-22.