李永成, 李嵐?jié)?葛 影
(1.河鋼邯鋼公司邯寶冷軋廠, 河北 邯鄲 056015; 2.唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院, 河北 唐山 063010)
冷硬鋼帶板面殘留物較高、帶鋼表面反射率低是引起斑跡的主要原因。因此降低板面殘留物可以提高板面反射率和帶鋼的成品質(zhì)量。
1)乳化液溫度低。由于溫度控制系統(tǒng)故障,A、B箱溫度低于50℃,C箱溫度低于40℃,發(fā)現(xiàn)在此工藝條件下生產(chǎn)的卷鋼在平整生產(chǎn)中出現(xiàn)斑跡,判為三級(jí)品。
2)對(duì)車(chē)間工藝進(jìn)行多次抽查發(fā)現(xiàn),氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)均較高,平均值為55×10-6,退火中出現(xiàn)了不同程度的斑跡缺陷。
1.2.1 B、C箱竄液
現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),發(fā)現(xiàn)B、C箱有竄液現(xiàn)象,造成了C箱濃度偏高,接近B箱濃度,有部分殘留在帶鋼表面,經(jīng)過(guò)罩退出現(xiàn)了黑斑。
1.2.2 Ⅳ機(jī)架出口帶鋼帶液量大
發(fā)現(xiàn)四機(jī)架出口工作輥冷卻梁噴射的乳化液被高速旋轉(zhuǎn)的支撐輥和軋輥帶到Ⅳ~Ⅴ機(jī)架間,其中一大部分撞濺到擋板上落到帶鋼上,由運(yùn)行的帶鋼表面攜帶涌向壩輥。
1.2.3 吹掃壓力小、風(fēng)量不足
連軋機(jī)只有一道空氣吹掃,且吹掃風(fēng)壓、風(fēng)量均不足,有時(shí)達(dá)不到工藝要求3 bar以上,其壓力根本無(wú)法吹凈帶鋼表面附著的乳化液,后續(xù)退火生產(chǎn)中產(chǎn)生的斑跡比率占總?cè)毕莸?7.5%。
1.2.4 軋輥硬度低
前Ⅰ、Ⅱ架工作輥的硬度(HSD)為92,反射率為60%,換成鍍鉻輥后,硬度(HSD)為96,反射率為68%。
由于操作工作不精細(xì),對(duì)于控制蒸汽壓力、輸水器各種控制閥開(kāi)關(guān)不及時(shí),再加上加熱器的經(jīng)常堵塞,造成A、B箱溫度低于50℃,C箱最低只有30℃,嚴(yán)重影響了乳化液的潤(rùn)滑效果,使得表面殘留物較高,影響產(chǎn)品質(zhì)量。針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題,操作時(shí)要嚴(yán)格控制開(kāi)、關(guān)控制閥的時(shí)間;由于加熱器輸水器的備件為進(jìn)口件,更換周期長(zhǎng),造成加熱器堵塞,將進(jìn)口備件更改為國(guó)產(chǎn)備件,每月及時(shí)提備件,對(duì)有損壞的備件及時(shí)更換,保證正常使用功能;根據(jù)工藝規(guī)程操作,從措施實(shí)施以后,乳化液溫度A、B、C箱控制在50~58℃之內(nèi),后經(jīng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè),乳化液溫度基本滿(mǎn)足要求,穩(wěn)定在了55~58℃,達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。
乳化液中氯離子含量較高,影響著乳化液的穩(wěn)定性,針對(duì)此現(xiàn)象對(duì)乳化液氯離子進(jìn)行了跟蹤檢測(cè),具體測(cè)試情況見(jiàn)下頁(yè)表1。
從表1抽查的氯離子結(jié)果來(lái)看,分別有不同程度的超標(biāo)現(xiàn)象,最后從實(shí)時(shí)檢測(cè)漂洗段電導(dǎo)率著手,控制酸液帶到乳化液中,例如電導(dǎo)率上升,表示氯離子濃度增加,發(fā)現(xiàn)電導(dǎo)率異常,及時(shí)對(duì)漂洗水進(jìn)行排放和補(bǔ)水調(diào)節(jié);發(fā)現(xiàn)擠干輥折斷、脫膠、磨損嚴(yán)重應(yīng)及時(shí)更換,保證擠干輥的擠干效果,防止酸液中的氯離子被帶鋼帶到乳化液中,加強(qiáng)對(duì)乳化液氯離子含量的檢測(cè),做好相關(guān)記錄,實(shí)施措施后,氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)基本控制在30×10-6以下,減少了對(duì)后續(xù)產(chǎn)品的影響因素。

表1 乳化液中氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù) 10-6
由于B、C箱竄液導(dǎo)致了C箱濃度偏高,使C箱濃度接近B箱濃度,軋制之后在鋼帶表面殘留的殘留物超標(biāo),后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)斑跡,最后確定在Ⅳ架出口上支撐輥附近加裝擋液布,在Ⅳ架出口加裝人字形擋液板,Ⅳ架出口穿帶臺(tái)增加排液孔等,具體見(jiàn)圖1。

圖1 擋液板和擋液布示意圖
通過(guò)以上改造,并且在檢修時(shí)清理乳化液箱體后沉淀的污泥,在生產(chǎn)過(guò)程中監(jiān)控是否存在漏油情況,若有則立即查找漏油點(diǎn),適當(dāng)開(kāi)啟撇油器,保證乳化液的清潔度,最終使C箱濃度穩(wěn)定在1.0%左右。
現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),發(fā)現(xiàn)Ⅳ機(jī)架出口工作輥冷卻梁噴射的乳化液被高速旋轉(zhuǎn)的支撐輥和軋輥帶到Ⅳ~Ⅴ機(jī)架間,其中一大部分撞濺到擋板上落到帶鋼上,由運(yùn)行的帶鋼表面攜帶涌向壩輥,引起了濃度的升高,通過(guò)分析研究決定將Ⅳ機(jī)架出口上工作輥冷卻噴梁改造到Ⅳ機(jī)架入口,減少Ⅳ機(jī)架出口板面帶液量。
在Ⅳ機(jī)架上支撐輥加裝擦拭器:原設(shè)計(jì)中,高速旋轉(zhuǎn)的支撐輥會(huì)帶起大量乳化液甩到Ⅳ機(jī)架出口鋼帶表面并被帶入Ⅴ機(jī)架收集槽,從而導(dǎo)致大量B箱乳化液進(jìn)入C箱。此改造參考了單機(jī)架支撐輥擦拭器的設(shè)計(jì),示意圖見(jiàn)圖2和圖3。

圖2 Ⅳ機(jī)架上工作輥冷卻梁改造示意圖

圖3 Ⅳ機(jī)架上支撐輥擦拭器示意圖
連軋機(jī)只有一道空氣吹掃,且吹掃風(fēng)壓、風(fēng)量均不足,其壓力根本無(wú)法吹凈帶鋼表面附著的乳化液,在Ⅳ機(jī)架出口鋼帶上方安裝一道吹掃梁,用于對(duì)從Ⅳ機(jī)架出來(lái)的帶鋼上表面進(jìn)行吹掃,盡可能減少帶鋼帶走的乳化液,且壓縮空氣取自主管路,利用檢修時(shí)間,對(duì)整個(gè)吹掃系統(tǒng)主、分管路進(jìn)行了徹底吹掃,將管路內(nèi)雜質(zhì)、污物吹掃干凈,避免了吹掃過(guò)程中的二次污染,加強(qiáng)點(diǎn)檢,及時(shí)清理噴嘴,避免堵塞,改造后風(fēng)壓、風(fēng)量均較穩(wěn)定,提高了吹掃質(zhì)量,降低了表面殘留物,為下道工序提供了合格的原料。
連軋機(jī)Ⅰ、Ⅱ機(jī)架的壓下率相對(duì)較大,由于軋輥硬度低在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生了大量的鐵粉,一部分被吸附到乳化液中,另一部分則殘留在帶鋼表面,使鋼板的總殘留一直較高。使用鍍鉻輥后,軋輥的硬度提高了,在軋制過(guò)程中產(chǎn)生的鐵粉大幅度降低了,統(tǒng)計(jì)了某個(gè)月鍍鉻輥投入后反射率情況,見(jiàn)表2、圖4。

表2 鍍鉻輥投入后反射率情況

圖4 鍍鉻輥投入后反射率情況
通過(guò)合理改善乳化液清潔度、解決B、C箱竄液?jiǎn)栴}、嚴(yán)格控制冷軋工藝參數(shù)、鍍鉻輥的使用、加強(qiáng)管理等等一系列措施,使板面殘留物質(zhì)量均有了明顯的改善,由表3可以看出總殘留物由原來(lái)的1 115 mg/m2降至600mg/m2以下,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

表3 板面總殘留物和反射率