馬慶濤,張建國,馬明新,張海平
稠油熱采井開發中,由于注蒸汽過程中套管串受熱伸長,后期生產過程中普遍存在套篩管損壞[1]和井口抬升[2],目前普遍采用提拉預應力[3]作業來緩解套管串熱應力。通過在固井注水泥前或注水泥后對井內套管串施加一定的預拉力,減小或抵消注蒸汽受熱時熱應力造成的套管伸長,減少套管柱受熱膨脹應力破損,防止注蒸汽井口抬升,增加生產井壽命,該措施在直斜井中得到了較好的應用效果。然而,由于疏松砂巖稠油油藏儲層膠結、易出砂[4],大多采用水平井篩管完井開發,目前國內外未有相關與水平井篩管完井相配合的提拉預應力工具[5–7]。本文介紹了一種水平井篩管完井提拉預應力工具,采用水平井篩管上部固井段提拉預應力完井、下部篩管段采用熱應力補償器補償熱應力[8]的完井方法,對熱采水平井完井管串進行提拉預應力作業,可有效防止套管應力損壞、緩解井口抬升。
(1)工作原理。提拉預應力工具結構如圖1所示。提拉預應力工具連接于套管底部,工具下到預定位置后,開泵循環鉆井液,待井下正常,從井口投球(盲板的話,直接套管內打壓),球自由下落,當球落到球座時,通過套管內利用鉆井液打壓;當液柱壓力達到設定壓力,銷釘被剪斷,液缸推動活塞,活塞啟動桿連帶提拉爪打開,提拉爪慢慢吃入地層,直至支撐桿頂住提拉爪,提拉爪吃入地層后可進行提拉預應力作業。

圖1 提拉預應力工具結構
(2)結構特點。①采用6只提拉爪均勻分布,利于套管居中;②套管內打壓提拉爪撐開,泄壓后自動復位;③工具內徑與套管一致,不影響后續作業;④提拉爪對地層的吃入力與套管的提拉力成正比,提拉力越大,提拉爪趨向張開角度越大,吃入地層越深;⑤提拉預應力工具內空心設計、內外不互通,適用于水平井提拉預應力。
提拉預應力工具性能參數如表1。
(1)完井管串推薦結構:引鞋+篩管串+球座或盲板+提拉預應力工具(斜井段)+管外封隔器+分級箍+套管串至井口(圖2)。
(2)施工工藝。①按設計要求連接提拉預應力工具與套管串組合,保證完井管串的順利下入;②下完套管后,按照設計要求投球,待球到位球座;③打壓至7~9 MPa,脹封提拉預應力工具,同時進行提拉套管預應力,達到設計提拉力后套管串坐封井口;④打壓至12~14 MPa,脹封管外封隔器;⑤打壓至16~18 MPa,打開分級箍,進行固井作業。

表1 提拉預應力工具性能參數

圖2 完井管串推薦結構
試驗目的:檢驗提拉預應力工具所能承受壓力的能力。
試驗設備:YE-200A壓力試驗機1臺(額定負荷大于200 t、升高大于1 500 mm),壓力套1個。
試驗方法:將提拉預應力工具外部套上一根兩段平整、長度1 000 mm、外徑339.7 mm、壁厚10.92 mm的壓力套,使其下端座于打開的提拉預應力工具上面,然后移至壓力試驗機打開的上下盤之間,采用逐漸加壓的方法測定錨爪能夠承受的最大壓力,預計施加最大壓力載荷100 t。試驗過程中施加壓力要緩慢得當,過程中隨時關注壓力表顯示及波動。
試驗結果:當提拉預應力工具所受壓力達到100 t時,提拉爪形態保持良好,無明顯變形。
試驗目的:驗證提拉預應力工具開啟提拉爪動作的可靠性。
試驗方案:將提拉預應力工具按照以下試驗管串連接,通過高壓泵打壓的方式,脹封提拉預應力工具,觀察提拉爪的支撐離地形態(圖3)。

圖3 地面支撐性試驗管串
試驗過程:按照以上管串結構連接試驗工具;套管兩端裝試壓接頭,逐步升壓至8 MPa,達到提拉預應力工具剪釘剪斷壓力,剪釘剪斷,同時錨爪支撐套管離開地面,泄壓,試驗結束。
試驗結果:壓力升壓至8 MPa,剪斷剪釘,同時錨爪支撐套管完全離開地面,工具各結構件無一損壞。
為了解決稠油熱采水平井注蒸汽后熱應力難題,緩解后期注汽套管損壞,在P601–P1井成功進行了工具預應力完井現場試驗,實現了套管預應力伸長,減少后期注汽過程中套管串受熱伸長,減少井口抬升程度。
(1)井身結構見表2。完井管柱結構見圖4。

表2 P601-P1井井身結構

圖4 P601-P1井完井管柱結構
(2)提拉預應力計算。假設提拉預應力工具以上管柱長度600 m,套管鋼級P110,套管規格Ф177.8 mm×9.19 mm,注蒸汽溫度350℃,水泥返至地面。計算的預應力值為28.5 t,套管伸長量為20 cm。
(3)提拉預應力工藝。管柱下放到距井底3 m后,按正循環方式連接管線,用固井車小排量打壓,試壓5 MPa,繼續打壓至9 MPa,脹封提拉預應力工具,穩壓3分鐘,以3 m為限、每次0.5 m為單位上提管柱,上提過程中若指重表顯示懸重持續增加,表明提拉預應力工具錨定地層,開始提拉預應力15~20 t(懸重顯示增加15~20 t),提拉預應力之后卸下多余短節,座好吊卡,繼續下一道工序;若上提3 m,指重表顯示仍無明顯持續的變化,則表明提拉預應力工具未錨定地層,繼續下一道工序。
(4)配套完井工藝。井口打壓至 12 MPa、14 MPa,各穩壓3~5分鐘,脹封套管外封隔器,然后繼續升高壓力至18~20 MPa,打開分級箍,實現正循環。待泥漿循環暢通后,大排量循環泥漿,直至泥漿性能滿足固井要求。
(5)試驗結果。P601–P1井預應力完井現場試驗表明,研制出的Φ177.8 mm規格水平井用提拉預應力工具與篩管完井工藝相配套,可明顯吃入地層,產生有效提拉力,滿足熱采水平井的提拉預應力作業要求。
(1)該水平井篩管完井用提拉預應力工具有6只提拉爪均勻分布,工具內徑與套管一致,內空心設計不互通,可支撐套管完全離地,安全提拉力達100 t,可滿足水平井提拉預應力作業要求。
(2) 現場試驗表明,提拉預應力工具可明顯吃入地層,產生有效提拉力,提拉作業和固井施工順利,可滿足水平井篩管完井作業要求。
參考文獻
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