劉鑫光
(唐山不銹鋼有限責任公司煉鋼分廠轉爐作業區 河北唐山 063100)
在鋼鐵產品中,磷在通常情況下是有害雜質,鋼鐵產品中存在較高含量的磷元素,會降低鋼的可塑性與韌性,導致低溫情況下容易出現冷脆斷裂。大多數優質鋼鐵產品都會嚴格控制鋼鐵產品中的磷含量,從而確保鋼鐵產品的高韌性,避免發生冷脆斷裂。在提高科學水平的當前時期,現代化工業提高了對超低磷鋼、低磷鋼的需求,為此要加大對大型轉爐冶煉中脫磷工藝的研究。
在大型轉爐冶煉中,依據suito公式將脫磷反應在平衡狀態下的渣鋼間熔池熱力學計算出來[1]。通過對比冶煉過程中平衡和實際的熔池熱力學,可以發現在冶煉過程中,熔池熱力學慢慢和平衡接近;轉爐冶煉的前期,熔池熱力學和平衡的偏離較遠,其原因主要是冶煉前期的冶煉時間比較短,慢慢改變平衡狀態,同時動力學的攪拌條件比較差;在冶煉的進行過程中,慢慢提高溫度,并且被脫碳氧位所影響,熔池熱力學會慢慢和平衡偏離,并且偏離程度比前期要弱;在冶煉的終點時期,脫磷氧位處于最低,接近與爐渣的氧位,爐間渣慢慢和平衡接近。一句元素的選擇性氧化原則可以知道,在冶煉的前期和后期具有脫磷的熱力學條件。
2.1.1 試驗方案
在攪拌熔池中,底吹強度有重要價值,能干擾冶煉具體指標比如化渣脫磷。在大型轉爐的脫磷冶煉中,對脫磷工藝進行改善之前,底吹強度較弱,和轉爐底吹這種新技術存在很大差距。為了研究底吹強度會如何干擾轉爐冶煉,本文中對脫磷工藝進行改善的一個措施是增加轉爐底吹的流量,轉爐冶煉的其它操作不發生改變。在改善前和改善后對比底吹強度,如表一所示:

表1 底吹強度改善前后對比
2.1.2 底吹強度提升的試驗效果和分析
通過觀察底吹強度優化的現場發現,底吹強度在前期被增加后,熔池攪拌的水平也同時得到提升,熔池流動循環的頻率增加,在混合三相(氣、渣和鋼)時會有加劇性反應出現,成渣速度得到大大提升。在改善底吹強度的后期,顯著性返干現象未發生,總體上改進了化渣的效果。在提升底吹強度的試驗中,采集了50爐的有效數據。優化前后有關的參數指標見表二、表三所示:

表2 底吹強度改善前有關參數指標

表3 底吹強度改善后有關參數指標
通過對比底吹強度在改善前后的有關參數指標發現,轉爐脫磷的效果得到明顯改善,TSC-磷含量、終點磷含量都出現明顯的下降。同時與底吹強度改善之前相比,TSC-磷含量、TSO-磷含量發生波動的范圍明顯偏小,代表在底吹強度改善后,能更加高效化、平穩化實施脫磷冶煉工作。于單渣脫磷工藝而言,這樣的冶煉水平已經很好,能夠達到大部分轉爐冶煉中磷含量的要求。
攪拌熔爐的成效能在終點碳氧積中得到反映,在改善底吹強度后,降低了終點碳氧積的平均值,表示攪拌熔池的效果有顯著提升。在終點碳氧積的平均值降低后,鋼水過氧化也得到改進,渣中存在的TFe減少,鋼水的收得率得到提升,有效降低了消耗的鋼鐵料用量。
在對改善底吹強度之后做出的試驗數據進行分析,可以發現底吹強度的適當提升有利于鋼水收得、脫磷、化渣等指標。雖然提升底吹強度會使爐底、底吹元件所受到的侵蝕加快,不過在補爐工藝、濺渣護爐工藝、底吹快換工藝都逐漸成熟之后,就能將有效避免再出現這樣的問題。
某鋼廠如今還沒有形成規范化、系統化氧槍操作制度,氧槍操作在大型轉爐冶煉中有重要價值。所以,本文在研究中綜合改善造渣料加料、底吹強度和氧槍操作等制度,尋找脫磷冶煉的最適合方案。造渣料和加料的操作一般對第一批造渣料比例進行調整,仍然采用二級計算得到造渣料的用量。
在綜合優化操作制度的試驗中,為了化渣快速,采取分批加入造渣料、強底吹和前期高槍位三管齊下方式,通過觀察轉爐脫磷現場可以看出,化渣前期較好,成渣時間也縮短,同時,槍位在前期雖然增長了,中期時也未發生噴濺,后期時為發生顯著返干問題,冶煉整體過程較為穩定。
以往操作制度采取的操作方式是:一次性加入造渣料、弱底吹、前期中低槍位,發熔池會短時間內升溫,攪拌熔池的效果不佳。在前期化渣有一定的難度,造成脫氧在前期的效率偏低。在前期也就是吹氧之前的四分鐘采取高槍位操作,逐漸增加熔池內的溫度,讓脫磷最適宜的溫度盡可能保持更長的時間[3]。與此同時,添加渣中的一氧化鐵,并與分批加料和強底吹相結合,從而提前成渣的時間,加速化渣。攪拌條件良好、堿性爐渣處于高氧化性、溫度區間適宜達到脫磷適宜的動力學條件和熱力學條件,有效提升了脫氧的效率,終點鋼水的含磷量也得到降低,使單渣法脫磷達到較高的水平。底吹強度提升,并與終點前的壓槍操作相結合,從而大大提升熔池攪拌的效果,提升脫碳脫磷的效率,并使終點鋼液的碳氧積得到進一步降低,鋼液發生過氧化的問題得到緩解,有效提高鋼水的收得率,大大節省了所需要消耗的合金料,鋼種質量得到明顯提升。
將濺渣、合理補爐作為基礎,增加底吹強度有助于轉爐冶煉前期實施化渣脫磷,攪拌熔池的水平得到提升,以合理補爐和濺渣為基礎,提升底吹強度對轉爐前期的化渣脫磷比較有利,能夠提高熔池的攪拌能力,終點碳氧積得到有效降低,大幅度提升了鋼水收得率。脫磷最佳時期是吹煉前期。在吹煉前期利用分批加入造渣料、強底吹和高槍位的措施,熔池溫度要控制在適合脫磷的最適合范圍之內,通過在渣內添加一氧化鐵,從而提高化渣的速度,攪拌熔池的水平得到提升,提高鋼渣反應速度,達到脫磷最適宜的熱力學、動力學條件[4]。在大型轉爐吹煉中,氧槍的槍位操作建議采取高→低→高→低的步驟,在轉爐冶煉前期短時間內化渣,到轉爐冶煉的中后期槍適當提升,防止有返干現象出現,到轉爐冶煉最后時期采取壓槍措施,以保證反應處于平衡狀態。依照轉爐脫磷工藝特征,整體優化造渣、底吹和供氧等制度,從而實現有效、穩定的脫磷,達到所煉鋼種成分的要求。
我國研究大型轉爐冶煉中的脫磷起步較晚,相比一些發達國家技術還比較落后,在數年的探索實踐后,我國的大型轉爐脫磷工藝有了一定進展。
參考文獻
[1]吳明,王軍,李應江等.120t轉爐冶煉低磷鋼深脫磷技術[J].煉鋼,2015,31(1):17-21.
[2]王凌川,李伯超,孫光等.影響轉爐脫磷的因素分析[J].黑龍江冶金,2017,31(2):40-41.
[3]胡紹巖,朱榮,劉福海等.110t轉爐脫磷工藝優化[J].工業加熱,2015(3):31-33.
[4]楊利彬.大型轉爐脫磷規律與工藝優化研究[D].鋼鐵研究總院,2015.