曾招科 解志鋒 陳亮亮 鐘建峰 何發鈺
(1.贛州金環磁選設備有限公司;2.江西省核工業地質局二六四大隊;3.中國五礦集團有限公司)
安徽某鐵礦選礦廠是我國一個大型貧赤鐵礦浮選、燒結聯合企業下屬選廠,原礦屬貧鐵氧化礦,具有礦物組成極為復雜、鐵礦物結晶粒度細、可磨性差、分選難度大等特點。選礦廠自投產以來,采用連續磨礦、單一正浮選(堿性環境)工藝進行生產,但鐵精礦品位僅60%左右。經過廣大選礦科技工作者數十年努力,先后完成了數十個工藝流程的選礦試驗研究,實現了流程優化、設備更新及產能的提高[1-3]。為進一步提高鐵精礦指標,擬采用SLon磁選機和SLon離心選礦機替代原生產工藝中螺旋溜槽進行工藝流程改造,為該鐵礦選廠進一步提質增產、降本增效提供新方法。
安徽某赤鐵礦選廠采用磨礦分級—粗粒級螺旋溜槽重選—細粒級反浮選原則流程進行生產,螺旋溜槽精礦和反浮選精礦合并作為鐵精礦產品。試樣取自螺旋溜槽給礦,篩析結果見表1。

表1 試樣篩析結果
從表1可知,試樣鐵品位36.78%,粒度較細,鐵主要分布0.045~0.074 mm粒級中,分布率70.41%。
試驗設備與儀器見表2。

表2 試驗設備與儀器
經前期離心機探索試驗,結合現場廠房空間位置關系,選擇弱磁選—中磁選—混合磁精礦離心機磁選—重選流程代替原螺旋溜槽重選流程進行改造試驗。
3.1 中磁選試驗
在弱磁選磁場強度96 kA/m的條件下,進行中磁選磁場強度試驗流程見圖1,結果見表3。

圖1 中磁選試驗流程

磁場強度/(kA/m)產品作業產率/%TFe品位/%作業回收率/%240中磁精礦44.5443.1263.41中磁尾礦55.4619.9936.59給礦100.0030.29100.00320中磁精礦50.7142.8571.81中磁尾礦49.2917.3128.19給礦100.0030.26100.00400中磁精礦60.6240.1979.33中磁尾礦39.3816.1220.67給礦100.0030.71100.00480中磁精礦65.0138.8883.50中磁尾礦34.9914.2716.50給礦100.0030.27100.00
從表3可以看出,隨著磁場強度的增大,中磁精礦鐵品位呈下降趨勢,作業回收率則逐漸上升。考慮到中磁精礦品位和作業回收率,確定磁場強度為320 kA/m,此時中磁精礦作業產率50.71%、鐵品位42.85%、作業回收率71.81%,選別指標較好。
3.2 離心機重選試驗
3.2.1 轉鼓轉速試驗
以弱磁選—中磁選混合磁精礦為給礦,在漂洗水流速12 L/s、給礦濃度10%的條件下,考察離心機轉鼓轉速對選鐵效果的影響,離心機重選試驗流程見圖2,試驗結果見表4。

圖2 離心機重選試驗流程

轉鼓轉速/(r/min)產品作業產率/%TFe品位/%作業回收率/%300離心精礦48.3765.4970.55離心尾礦51.6325.6129.45給礦100.0044.90100.00400離心精礦52.1063.2271.43離心尾礦47.9024.9327.38給礦100.0044.88100.00500離心精礦55.7861.1474.39離心尾礦44.2224.3924.66給礦100.0044.89100.00600離心精礦57.2759.8776.07離心尾礦42.7324.7723.73給礦100.0044.87100.00
從表4可以看出,隨著轉鼓轉速的增加,離心精礦鐵品位隨之下降,作業回收率逐漸提高。綜合考慮到轉鼓轉速提高增加能耗和精礦鐵品位,確定轉鼓轉速為300 r/min,對應鐵精礦作業產率48.37%、品位65.49%、作業回收率70.55%。
3.2.2 給礦濃度試驗
在漂洗水流速12 L/s、轉鼓轉速300 r/min的條件下,考察離心機給礦濃度對選鐵指標的影響,結果見表5。

表5 給礦濃度試驗結果 %
從表5可以看出,隨著給礦濃度的增加,離心精礦鐵品位隨之減小,作業回收率逐漸增大。給礦濃度由5%提高到10%時,精礦鐵品位下降到65.47%,下降幅度較小。考慮到離心機重選應盡可能提高精礦鐵品位,因此選擇給礦濃度為10%,對應精礦作業產率48.38%、作業回收率70.54%。
3.2.3 漂洗水流速試驗
在給礦濃度10%、轉鼓轉速300 r/min的條件下,進行離心機漂洗水流速試驗,結果見表6。

表6 漂洗水流速試驗結果
從表6可以看出,隨著漂洗水流速的增大,離心精礦鐵品位呈下降趨勢,回收率逐漸增大。在漂洗水流速為12 L/s時,離心精礦作業產率48.41%、鐵品位65.51%、作業回收率70.66%,指標較為理想,因此確定離心機漂洗水流速為12 L/s。
3.3 全流程試驗
在條件試驗的基礎上,對螺旋溜槽給礦進行弱磁選—中磁選—混合磁精礦離心機磁選—重選工藝全流程試驗,流程見圖1,結果見表7,生產現場螺旋溜槽1粗1精重選數質量流程見圖3。

表7 全流程試驗結果 %

圖3 現場螺旋溜槽重選數質量流程
由表7、圖3可知,生產現場螺旋溜槽重選鐵精礦品位62.39%、作業產率9.90%、作業回收率17.45%;弱磁選—中磁選—混合磁精礦離心機重選鐵精礦品位65.49%、作業產率34.13%、作業回收率60.78%,鐵精礦產品質量合格,選別效果明顯優于現場。
安徽某赤鐵礦選廠生產現場螺旋溜槽重選流程給礦粒度較細,70.41%的鐵分布于0.045~0.074粒級中。通過采用弱磁選—中磁選—混合磁精礦離心機磁選—重選工藝流程代替原螺旋溜槽重選流程,在最佳條件下,全流程試驗可獲得鐵品位65.49%、作業產率34.13%、作業回收率60.78%的鐵精礦,較現場重選鐵精礦品位提高3.1個百分點,作業產率提高23.23個百分點,作業回收率提高42.33個百分點,選別指標顯著改善,可作為該選廠生產工藝中重選流程的替代流程,有利于企業經濟效益的提升。
[1] 劉洪江.鐵礦選礦工藝現狀與發展之我見[J].世界有色金屬,2017(1):212-214.
[2] 張 津,聶軼苗, 張春舫.鐵礦選礦中磁浮選技術的應用探究[J].中國金屬通報,2017(12):71-72.
[3] 趙忠花.某硫鐵礦選礦工藝流程優化設計[J].化工礦物與加工,2016 (12): 56-58.