■施燕秒
(福建省高速公路建設總指揮部,福州 350001)
某在建高速公路連續梁橋9#墩在進行懸澆施工時,梁體發生失衡滑落,一端滑落至運營高速主線A道,導致5名施工人員墜落、2輛貨車被砸,既有高速公路交通中斷,如圖1所示。事故發生后,即組織對現場救援、清除傾覆的梁體,恢復交通。同時對臨近也正在懸澆施工8#號墩現存施工風險進行排查,發現也存在同類問題,為消除安全隱患,避免梁體懸澆過程再次發生傾覆,需對8#墩懸澆梁的臨時固結措施進行加固。

圖1 事故發生現場圖
某特大橋全橋共7聯,主橋為跨徑(49+86+49)m連續梁橋 (圖2),截面型式為單箱單室,箱梁頂板寬12.25m,箱梁高度以1.8次拋物線變化,其中墩頂(9#、8#墩)梁高5.4m,跨中梁高2.3m。箱梁0#節段長6.0m,其左右各劃分為10個懸澆段對稱布置,節段長度分別為3.0m和4.0m;中跨合攏段長2.0m,邊跨現澆段段4.84m、合攏段2.0m。

圖2 主橋橋跨布置圖(單位:cm)
0#、1#段采用托架現澆施工,邊跨合攏段根據現場情況托架或鋼管支架現澆施工,中跨合攏段為吊架現澆,其余各節段由掛籃懸澆施工,懸澆梁段最大塊重為121.8t。
臨時固結采用臨時鋼管支撐,通過預埋鋼板方式,支墩頂用法蘭盤、M20×117高強螺栓鎖定抗拉,墩底采用與預埋鋼板焊接,其中支墩采用30mm鋼板圍焊成760mm×440mm的方鋼管,各種荷載在支墩上產生的不平衡彎矩合計不得超過30000kN·m,如圖3~6所示。
事后調查發現,9#墩在9C、9D懸澆過程中,現場混凝土澆筑存在不平衡現象,同時該橋處于曲線段,懸澆施工過程中混凝土澆筑會產生彎扭耦合疊加效應,導致梁體滑落過程中會向曲線外產生一定滑移。

圖3 臨時固結布置圖

圖4 臨時支墩斷面(單位:cm)

圖5 上法蘭盤(單位:cm)

圖6 梁底預埋鋼板斷面(單位:cm)
2.1.2 間接原因
事故發生時該區域存在一定風力的陣風及廣東某地發生了3.1級地震對正在施工的9#墩懸澆施工產生影響;施工技術交底、現場把關不嚴、安全培訓不到位等也是導致梁體滑移的間接原因。
8#墩身采用薄壁空心墩,截面尺寸為6.65m×3.5m,墩高21m,采用C40砼,設計方量為331m3,分十節澆筑,每節澆筑長度為2m,臨時錨固措施采用4根630鋼管(內灌砂)與承臺和梁體連接。在9#墩倒塌前,完成了0~5#塊懸澆梁施工。
2.2.1 臨時錨固施工存在問題
設計方案采用梁底預埋件與支墩墩頂部的法蘭盤通過高強螺栓鎖住,在最遠懸臂端也可承受約70t(不考慮梁體自重提供的抵抗彎矩)不平衡力。檢查8#墩臨時支墩發現,其未按設計要求實施,僅在梁體腹板處地板預埋鋼板后,支墩鋼管直接頂住梁底預埋鋼板,鋼管與預埋鋼板也未圍焊連接,臨時支墩無法提供抗拉力。另外,通過對9#墩現場調查發現,梁底預埋鋼板錨固鋼筋數量不足,導致預埋鋼板脫焊被拔出,如圖7~8所示。

圖7 原臨時支墩

圖8 被拔出的預埋底鋼板
2.2.2 臨時支墩承載力存在問題
施工現場使用直徑0.63m、厚度10mm的螺旋管作為臨時支墩,其受力截面面積為0.002m2,而原設計上采用的方形鋼管受力截面面積為0.0074m2,單根支墩承載力僅為設計20%不到。雖施工時采用對鋼管加灌沙子辦法提高其承載力,但檢查時發現,鋼管頂部約10cm段沒有沙子,無法起到加強支撐左右,同時頂部灌沙開口也變相削弱了斷面受力面積,造成局部應力集中。

圖9 臨時支墩頂部
2.2.3 防護棚架計算存在問題
施工方案的防護棚底板采用4mm厚鋼板做面板,10#槽鋼以50cm間距做縱向加強背帶,5根16#槽鋼做橫向連接 (與10#槽鋼間采用焊接連接),16#槽鋼下部左中右各共設3根25#工字鋼做縱梁,3根25#工字鋼采用精軋鋼懸掛于掛籃底橫梁上將整個防落底板托起,結構簡圖如圖10。
根據上述方案粗略計算,防護棚的總重應在9t左右,而施工過程中僅按2t重量考慮,計算上存在錯誤。同時,在現場施工過程懸臂另一端也沒有對此不平衡受力采取配重措施。
2.2.4 其他問題。
現場檢查還發現8#的永久支座已受到不平力,指針已偏向不平衡端;現澆混凝作業沒有布設三通管道,對施工過程不平衡澆筑難以控制。

圖10 防落底板結構示意圖
3.1.1 增加臨時支座
為加強T構穩定性,在8#墩頂永久支座兩側(大小里程各2塊)澆筑臨時支座,箱梁邊跨合攏后拆除臨時錨固體系,完成體系轉換。在永久支座兩側順橋向采用M40灌漿料澆筑2.69m×0.8m×0.45m臨時支座各2塊,如圖11~圖13所示。
3.1.2 增加臨時支墩
在原方案支撐螺旋管柱中心外延3.37m處,增設直徑1020mm,壁厚10mm的螺旋管進行加固,螺旋管落于承臺頂面,承臺頂面鑿毛露出鋼筋,增設預埋筋,預埋筋伸入螺旋管內部0.6m,與管內混凝土形成整體。同時,管底預埋2cm厚法蘭板,法蘭與螺旋管底部焊接,并在承臺頂面植入8根HRB400φ32鋼筋,鋼筋穿過法蘭板一頭車絲,將鋼管錨固在承臺上。
螺旋管內灌注C30微膨脹混凝土。為保證新設鋼柱與T構梁底密貼,鋼柱頂與梁底間的楔形空隙采用微膨脹型支座灌漿料灌注密實,確保能有效傳遞荷載,支座直徑1.0m。為增加剛度減小桿件長細比,新設鋼柱與前期墩身預埋鋼板采用直徑30cm鋼管連接,橫向增加同樣增加連接鋼管,用抱箍連接。
不考慮原鋼管支墩及后澆混凝土臨時支座的影響,對最終加固方案進行計算,加固后按懸臂澆筑最不利極端工況考慮:
3.2.1 工況分析
工況1:懸澆其他節段工況,即在澆筑混凝土時,考慮施工機具荷載和風荷載的不對稱作用,不同步澆筑節段混凝土的重量差為20t(混凝土8m3)。

圖11 8#墩臨時固結體系加固方案圖(立面圖)

圖12 8#墩臨時固結體系加固方案圖(側面圖)

圖13 8#墩臨時固結體系加固方案圖(俯視圖)
工況2:掛籃行走工況,即在掛籃行走時,考慮施工機具荷載和風荷載的不對稱作用的同時,不同步移動掛籃。
工況3:一側掛籃墜落。澆注完混凝土后移動一側掛籃墜落,產生不平衡彎矩。最不利情況按最大懸臂處考慮,一側掛籃墜落,沖擊系數按2.0計算。
3.2.2 荷載組合
(1)一側混凝土自重超重5%;
(2)一側施工線荷載為0.48kN/m2,另一側為0.24kN/m2(即考慮機具、人群荷載);
(3)施工掛籃的動力系數,一側采用1.2,另一側采用0.8;
(4)另一側風向上吹,按風壓強度W=800Pa;
(5)節段澆筑不同步引起的偏差,控制在20t以下;
(6)掛籃行走不同步,掛籃自重56t;
(7)單側防護吊架自重 10t;
(8)單獨考慮最不利情況為最大懸臂端移動掛籃,掛籃墜落,沖擊系數2.0。
根據工況分析及規范要求,可得荷載組合:
組合一:①+②+③+④+⑦
組合二:①+②+③+⑤+⑦
組合三:①+②+④+⑥+⑦
組合四:⑧
3.2.3 計算結果
以最遠端的11#塊為計算節段,其自重為96.2t,距離墩中心為43.0m。根據上述分析,計算得最大豎向力為N=29672kN,最大傾覆彎矩為M=56760kN·m,力學計算簡圖見圖14。

圖14 臨時支墩內力解析圖
根據平衡條件可得:

本計算中L=3.37m,解得:


單根PSB830ΦT830精軋螺紋鋼抗力為[P]=Afpy=804×830/1000=667.3 kN,則每個支墩在橫梁兩側放置6根,單側共計12根,共計提供抗拉力:

T構繞反力最大側支墩傾覆,非傾覆側支墩豎向力和精軋鋼拉力不同時產生,此時抗傾覆安全系數:

綜上可知,抗傾覆滿足要求。
首先為加強T構穩定性,在8#墩頂永久支座兩側(大小里程各二塊)澆筑臨時支座,臨時支座的尺寸為269cm×80cm×45cm,澆筑材料采用M40#支座灌漿料,施工完成的臨時支座如圖15。

圖15 施工完成的臨時支座
⑴先在澆筑位置用竹膠板立模用方木進行加固,在每個臨時支座的靠翼板側留出10cm的預留孔,為確保臨時支座和梁底密貼,在模板和墩、梁連接部位采用泡沫膠進行封閉,孔口開在模板頂部。
⑵先對支座灌漿料按照產品的設計配合比進行試配,強度到40MPa后準備下步施工。
⑶用PVC管在翼板和竹膠板的預留孔進行連接。現場準備兩臺攪拌機、以及攪拌用水 (用砼罐車輸送到現場)、量稱。
⑷按照設計的配合比均勻攪拌后從梁頂灌入到臨時支座位置,灌注過程要實現連續灌注,墩身上時刻觀察好澆筑情況,灌注到孔口無法滲漿出來,漿液無法繼續灌入時候,停止灌漿。
⑸24h后拆模檢查,檢查支座頂面和梁體的連接情況,如有空隙或者空洞等情況,再次采用高壓注漿或者鋼板進行補充。
臨時支座實施完成后,體外采用梁體底部螺栓管支撐,梁體頂部用精軋螺紋與管頂工字鋼錨結的加固措施,臨時加固實施現場圖如圖16。

圖16 臨時加固實施現場圖
⑴螺旋管與承臺的連接:在承臺頂面(螺旋管的位置處)鉆出用50cm深直徑為4cm的錨固孔,鉆完孔以后,用Φ32的精軋螺紋鋼埋入鉆孔,精軋螺紋鋼露出孔頂留出23cm,后澆筑10cm的支座灌漿料。用2cm厚度的法蘭盤進行鎖定鋼管和精軋螺紋鋼。
⑵第一節螺旋管砼(12m節)的澆筑:螺旋管平均總長度為18m,分兩次澆筑,第一節管立完后,用地泵將C30的砼泵滿。
⑶安裝第二節螺旋管(10.65m節),安裝前,用鐵絲在管頂先固定好精軋螺紋鋼后進行吊裝,管之間采用定制的法蘭盤連接。
⑷第二節螺旋管砼的澆筑:第二節螺旋管安裝完以后,進行第二次C30砼的泵送,砼的澆筑高度為10.65m。
⑸吊裝3榀63C的工字鋼,用吊車配合葫蘆,一種是整體吊裝,留出精軋螺紋鋼的空間。
⑹定位螺旋管預埋的精軋螺紋鋼,在吊裝過程中(或者結束后)將螺旋管內預埋的精軋螺紋鋼取出穿到工字鋼的頂面后,用2cm厚度的鋼板進行錨固。
⑺第三次灌注,在螺旋管頂面與梁底間的楔形空隙立模,側面留孔,同時在底板鉆4cm灌料孔(鉆完孔后先封堵),先在側面用M40灌漿料從梁頂往下灌送,灌滿后進行通過底板灌料孔進行二次補漿。
⑻定位鉆孔,穿精軋螺紋鋼,在工字鋼之間有4塊鋼板進行焊接,底面用2cm的鋼板鎖定精軋螺紋鋼。
⑼澆筑頂面調平層 (或者在腹板處墊工字鋼調平),調平后安裝3榀63C的工字鋼,同樣在精軋螺紋鋼連接部位用鋼板焊接補強。最后用2cm厚的鋼板鎖定工字鋼。
(10)鋼管和墩柱預埋鋼板進行連接,連接件采用Φ30(壁厚5mm)鋼管與墩柱焊接,圓鋼切成馬口形后與螺旋管進行焊接。螺旋管之間同樣采用Φ30(壁厚5mm)鋼管進行連接,連接處加工成馬口形。
通過上述措施,8#墩剩余懸澆段施工順利,按既定計劃完成合攏,大橋合攏后的全景如圖17所示。

圖17 完成合攏后的大橋
從此次事故分析及加固措施實施過程,不難得出施工管理不到,臨時措施未按設計意圖實施是主要原因,當然臨時錨固的設計也存在不周,現場實施難度較大,因此,在將來類似的連續梁懸澆過程中,有幾個方面應加以注意。
(1)要充分認識懸澆過程不平衡施工的客觀存在。施工方案編制中要充分保障臨時固結系統穩定可靠,計算時抗傾覆安全系數不應低于1.3,確保抵抗不平衡有效安全,對下掛棚架防護等額外增加的不平衡重力,應精確計算棚架重量,并做好配重移動;同時在施工實施過程要加強管理,確保施工方案各項措施實施到位。
(2)要注意控制施工過程不平衡受力。在施工過程中應盡量減小兩邊不平衡施工,各懸澆梁段的底板、腹板、頂板鋼筋分塊吊裝、施工機械設備應對稱放置;混凝土泵送管應在在0號塊中心采用三通管連接,澆筑過程要及時調整三通閥門,保證T構兩端混凝土不平衡澆筑重量不超過;現場管理人員要督促作業工人養成良好施工習慣,保證兩端不平衡彎矩不超過設計值。
(3)要采用便于實施的臨時錨固設計。體外鋼管架臨時錨固施工工序較為復雜,在預埋梁體鋼板與支墩鋼管頂法拉盤栓接時需要楔形鋼板塞縫,螺栓安裝連接操作空間小等問題,建議在設計中連續懸澆梁臨時錨固采用墩身預埋精軋螺紋鋼后與0#塊梁底板鎖定方式;即使是采用體外支墩作為抗傾覆措施,因為現場采用的螺旋管厚度難以保障,尤其采用灌沙方式難以保證密實,而導致頂部抗壓力不足,因此建議應引入“寬容性”設計理念,加入設計臨時支座,同時臨時支座不應采用硫磺砂漿。
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