■ 中國重汽集團濟南橋箱有限公司 (山東 250022) 劉勝勇
一臺配置FANUC 0iMD系統并用于輸入軸上花鍵滾切加工的YKX3140M型數控滾齒機(下稱40MT),加工過程中無規律頻發“SP1241 D/A變換器異常”報警(見圖1)。有時滾切5件產品出現1次,有時滾切5小時出現1次,有時滾切1件產品出現2次。操作者關機再上電后,40MT又恢復運轉。這使得40MT每天關機重啟約10~20次,既制約了輸入軸柔性制造線的生產節拍,又增加了操作者裝/卸輸入軸的頻次,還影響了花鍵的滾切質量。

圖1 YKX3140M型數控滾齒機SP1241報警畫面
(1)模擬主軸機理分析。在40MT上,因主軸速度信號輸出形式選擇的CNC參數#8133.5/SSN=1,故裝有滾齒刀的機床主軸采用模擬變頻調速控制,線路聯接如圖2所示。作為FANUC系統的模擬主軸,其控制策略大致如下。
用戶在MDI或AUTO工作模式下,執行宏程序段“M03 S#510”時,0iMD系統會把主軸正轉控制命令M03經M代碼寄存器送入PMC側邏輯處理,表達主軸電動機電壓輸出極性的結果經地址G33.5/SGN反饋至CNC側(G33.5=0為+極性、=1為-極性)。通過CNC參數#3706.7/TCW和#3706.6/CWM的設定,給出主軸電動機實際電壓輸出極性,如附表所示。

圖2 YKX3140M型數控滾齒機模擬主軸聯接

CNC側主軸速度指令電壓輸出極性的指定表
處理M03的同時,0iMD系統會把符合CNC參數#3031允許位數的S代碼處理為可識別的二進制數,再與地址G30/SOVn反饋的二進制形式的主軸倍率進行乘法處理。若主軸定向換擋信號G29.5/SOR=0,該乘積直接與CNC參數#3736(#3735)設定的主軸最高(最低)轉速配合,形成數字量的主軸電動機設定速度vD。若G29.5/SOR=1,該乘積先與CNC參數#3732設定的主軸定向轉速(#3705.1/GST=0)或主軸齒輪位移時主軸電動機速度(#3705.1/GST=1)配合,再與主軸最高(最低)轉速配合并形成vD。
4095代碼式vD送入CNC的D/A變換器內,經過數碼寄存和模擬求和等處理后,被轉換為與之成正比的模擬量值vD,并通過CNC的JA40端口向外輸出電流不超過2mA的0~±10V直流電壓數據SVC。40MT受參數#3706.7和#3706.6影響,僅輸出+極性SVC,ES為公共電平端。
+極性SVC經電纜送至安川變頻器G7A4011的主速指令端子A1(ES接AC)后,在變頻器作用下,AC380V/50Hz三相工頻電源變換為適合頻率的交流電源并驅動主軸電動機YP160-4變速運行。通過三聯組窄V帶和3組齒輪副的傳遞,滾齒刀旋轉實現無級調速控制,其每分鐘轉速n刀=n電×(160/320)×(24/24)×(24/24)×(24/72)=n電/6。
(2)SP1241故障真因?;谏鲜瞿M主軸的機理分析,在D/A變換器將vD轉換成vA過程中,若外部強電電磁干擾嚴重,則數碼處理會出錯;若求和電路等關鍵器件性能下降或損壞,則vA變換異常;若模擬開關所需基準電壓漂移嚴重,則模擬開關打開/關閉失準。這些均會造成vD→vA的轉換失敗,并生成變換器異常的報警信息呈現于液晶屏上。

圖3 FANUC 0iMD系統的BOOT引導畫面
通過SP1241故障的診斷分析,現場依次采取了如下解決措施。
(1)針對強電電磁干擾問題,JA40至變頻器的普通電纜換用雙絞屏蔽線,JA40端屏蔽層焊接至20針插座的金屬護蓋上,變頻器側屏蔽層接E(G)端子,0iMD系統地與變頻器外殼接地采用6m×0.5mm2電纜聯接,如圖2的雙點劃線所示。此處理方法曾被3臺FANUC 0iMateTD系統的YD4240CNC2型數控剃齒機成功采用,但40MT僅是報警頻次有所減輕,未能做到徹底根除SP1241。
(2)針對求和電路等關鍵器件異常或基準電壓漂移問題,既可采用同型號0iMD系統A02B-0319-B500(主板為A20B-8200-0541/01A)替換排故,也可使用其他版本的0iMD系統A02B-0321-B500(主板為A20B-8201-0088/01A)替換排故。在替換0iMD系統時,由于SRAM的斷電易失性和印刷電路板更換的FROM數據丟失性,載有PMC程序、加工程序、CNC參數、螺距補償、刀具補償、宏變量和坐標系等數據會從故障0iMD系統中喪失,同樣不能轉入待替換的0iMD系統,這便使40MT陷入癱瘓。因此,務必正確做好下述操作。
數據系列備份。使用FANUC許可的存儲卡(適配器+CF卡),在0iMD系統開機的BOOT引導畫面(見圖3)下進行SRAM和FROM數據的系列備份。FROM中PMC程序和P-CODE宏程序等用戶文件應在第6項“6.SYSTEM DATA SAVE”畫面內執行存儲操作,SRAM中CNC參數、PMC參數、螺距補償、刀具補償、工件坐標系和加工程序等用戶數據應在“7.SYSTEM DATA UTILITY”畫面內,經由第1項“SRAM BACKUP(CNC→MEMORY CARD)”執行存儲操作。
故障系統拆卸。用油漆筆做好JA2、JA40及JD51A等標記后,先是拿掉黃色后蓋,再把操作軟鍵排線自CA122接口移除,最后將載有主板的基體整體卸掉。
新系統安裝。按“故障系統拆卸”的相反順序,安裝新系統。
BOOT引導畫面下數據回裝。在“7.SYSTEM DATA UTILITY”畫面內,經由第2項“SRAM RESTORE(MEMORY CARD→CNC)”執行SRAM數據的回裝操作。在“1.USER DATA LOADING”畫面內,將存儲卡上備份的PMC程序等用戶文件加載到FROM中。
經END項退出BOOT引導菜單并啟動0iMD系統,執行返回參考點操作后,核對加工程序、宏變量、工件坐標系和刀具補償等,試滾切花鍵并全項測量。
40MT采用四步到位法維修處理后,運行半年時間,一直沒有出現SP1241故障。如此,既節省了廠家上門服務費,又使維修人員的故障處理技能形成積淀,舉一反三后可達到“以往5天解決的故障變為2小時解決”目標。
參考文獻:
[1] 劉勝勇.四部到位法快除自動化生產線偶發故障[J].金屬加工(冷加工),2016,765(16):59-63.
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