黃先平 李恩鵬 陳志科

摘 要 河源電廠2?00MW機組DEH系統采用ABB symphony控制系統。汽機保護系統(TPS)由三塊TPS02模件和一個 TPSTU02端子板組成。TPS模件及其它IO模件均通過擴展總線與控制器通訊,實現數據交換。本文對模件信號誤發導致機組跳閘的原因進行分析,提出了解決方法,并消除了故障。
關鍵詞 DEH TPS02 擴展總線 模件故障
中圖分類號:TK321文獻標識碼:A
1故障現象概述
2018年4月16日15:28:42 河源電廠#1機組DCS系統DEH機柜16號DO模件、20號AO模件故障報警。DEH機柜內GV1,GV2,GV3模擬量反饋信號故障消失。OPC油壓力低反饋來,GV1、IV1、IV4全關信號來,GV2、IV3全開信號消失。ASP#1油壓高報警來,隨后消失。TV1、TV2、GV1、GV2、GV3、IV1、IV2、IV3模件輸出故障報警。
15:28:46 16號DO模件、20號AO模件恢復正常,OPC油壓力恢復正常。
15:28:47 GV1、GV2、GV3模擬量反饋恢復正常,GV1開度為3%,GV2開度為3%,GV3開度為0%。
15:28:48 GV1、GV2、GV3模件故障報警。GV1、GV2指令跟蹤實際閥位3%,GV3指令跟蹤實際閥位0%。
15:28:52調節級壓力降低為2.4MPa,高壓缸排汽壓力降低為2.8MPa,高排壓比低跳機,鍋爐MFT動作。
2018年5月1日3:50:57 #1機組OPC油壓低報警,1秒后報警消失。GV、IV關閉;3:50:58 #1機組發DEH綜合報警;3:51:01 調節級壓力下降至為3.2MPa,高壓缸排汽壓力3MPa,高排壓比低保護動作,汽輪機跳閘。
2 DEH系統通訊網絡結構及原理
河源電廠DCS系統采用北京ABB貝利工程有限公司的symphony 系統,系統由三個環路組成,包括公用系統Cnet、#1機組Cnet和#2機組Cnet。每條環路使用冗余的同軸電纜,通過存儲轉發的方式傳遞數據。
在HCU的各類模件中(見圖1),控制網絡(C-Net)接口及通訊處理模件為一對冗余的NIS/NPM ,NPM直接處理需要與網絡通訊的數據,并采用直接內存存取技術Direct Memory Access (DMA),通過控制總線Control Way與控制器BRC進行數據交換;BRC執行邏輯、PID運算等過程控制任務;BRC也采用DMA技術,通過I/O擴展總線與各I/O模件交換數據。
控制器與子模件的擴展總線通訊方式采用三態門電路控制,三個狀態是1和0、高阻狀態(高阻態主要用來將邏輯門同系統的其他部分加以隔離),當總線上設備有通訊時傳送的是1和0,沒有通訊時處于高阻狀態。當三態門電路輸出為高阻狀態時,三態門的輸出端相當于開路,對總線上連接的其它器件沒有影響,利用三態門的這個優點對需要通過總線的數據進行分時傳送,這樣數據的傳送就不會出現混亂。
汽機保護系統由三塊TPS02模件及與電纜連接的一個TPSTU02端子單元組成。所有與電子超速保護有關的功能均由模件及端子單元監測和完成。這些保護功能獨立于控制系統的數據總線和多功能處理器,汽機保護系統采用三冗余輸入方式、三選二保護邏輯及可在線試驗以提高可靠性。
TPS模件通過擴展總線把汽機轉速、功率、中壓缸排汽壓力、功率不平衡量加上汽機跳閘及油開關狀態等訊號傳至控制器,每一塊模件獨立計算汽機轉速及產生跳機訊號,最后的輸出由終端單元以三選二邏輯決定。
3初步原因分析
第一次跳機前多個IO模件故障報警,OPC油壓正常信號失去4秒,GV、IV動作由OPC油卸載引起。雖然沒有直接監視手段,綜合其它信號反饋和現場的油路情況分析,基本可以判斷是OPC電磁閥動作導致GV、IV關閉。OPC電磁閥動作有兩條回路,一條是TPS的超速保護回路;另一條是組態中的超速保護邏輯通過DSO的通道輸出。
(1)3塊TPS模件在整個過程中沒有出現過任何報警,測量信號也都正常,并且TPS模件保護動作都是三取二回路,TPS動作的可能性極小。
(2)通過查看超速保護邏輯例外報告,確認超速保護邏輯沒有動作,如果是DSO動作OPC電磁閥,DSO模件組態為故障時發0,只有在DSO模件與BRC控制器通訊故障時,通道輸出由正常的0變為1才能動作電磁閥。
綜合兩次跳機前DCS歷史趨勢,結合系統運行狀況分析可知,兩次跳機起因都是OPC電磁閥誤動作(同時伴有子模件通訊故障報警)引起調門關閉,高排壓比低跳機。另外OPC電磁閥4月28日還有一次誤動作,DEH機柜部分子模件報故障也多次發生。通過幾次故障的資料分析,初步判定是DEH機柜M3控制器與子模件的擴展總線通訊出現故障,DSO模件誤發指令導致OPC電磁閥動作,但究竟是哪一塊或哪幾塊模件故障引起總線通訊故障,尚不明確。
4處理過程及現象分析
4.1 4月16日停機后采取的檢查處理工作及現象分析
(1)對DEH機柜外部接線(包括OPC電磁閥、GV/IV快關電磁閥、中主門試驗電磁閥、中主門活動電磁閥、TPS端子板IO信號、伺服卡IO信號)進行檢查,未發現短路、接地、串入電壓的情況。因此可排除系統外部干擾影響。
(2)更換M3控制范圍內的三排MMU機籠及連接電纜、機柜兩塊電源模塊、BRC300控制器、所有出現過故障報警的I/O模件,3塊TPS02、10塊伺服卡HSS03未出現報警,故未更換。
機組啟動后各類I/O模件仍然多次出現故障報警,DI、DO信號多次翻轉,最終#1機組5月1日再次跳閘。由此可見,導致擴展總線故障的源頭仍未找到。
4.2 5月1日停機后采取的檢查處理工作及現象分析
(1)檢查DEH機柜內控制器、子模件、測量電源模塊電壓、各路直流輸出電壓,均正常。
(2)機柜斷電,測量電源各路電壓輸出電阻值均在正常范圍內。
(3)對DEH機柜外部接線進行檢查,也未發現短路、接地、串入電壓的情況。
(4)為防止信號誤發導致OPC動作關調門,拆除TPS模件動作OPC電磁閥的繼電器,并拆除OPC電磁閥線圈。
(5)模件插拔實驗時發現有一塊TPS02模件插拔時會導致其它部分模件報故障,故將其更換,并移至別的槽位安裝。
(6)更換TPSTU02端子板;更換兩塊DO端子板(懷疑其通道信號誤發),同時更換對應預制電纜,改變OPC電磁閥動作輸出通道。
(7)TPS端子板功率1、3通道增加無源信號隔離器。
(8)TPS端子板轉速信號在端子板上并聯濾波電阻。
自5月2日機組再次啟動后,#1機組DEH報各類子模件離線、通道壞質量、DO翻轉、DI翻轉、伺服卡模件(HSS03)離線切手動、轉速突降等故障依然頻繁出現。由于I/O模件均已更換,所有HSS03卡件均出現過短暫離線狀態后恢復正常的情況,結合模件報警記錄及相關信號歷史趨勢可知:M3控制器與子模件的擴展總線通訊受到干擾,干擾源最大可能是TPS模件(共3塊),但不確定是哪塊TPS模件導致,即某一塊或幾塊TPS模件硬件故障導致其三態門電路中高阻狀態出現異常,導致總線通訊數據混亂。
2018年6月3日,為保證3塊TPS卡件版本一致性,熱控人員將3塊TPS02卡件在線更換,更換后DEH柜無任何模件故障報警,系統運行恢復正常。
5結論
TPS模件硬件故障導致各子模件與控制器通訊的擴展總線受到干擾,引發各類子模件信號誤發,導致機組跳閘。
更換下的TPS模件返廠后廠家對其進行故障檢測,其中一塊模件擴展總線的接口芯片U32、U33故障,該TPS模件為機組庫存備件,存在質量問題。
參考文獻
[1] 李健民.汽輪機DEH系統調試中的問題分析及處理[J].廣東科技,2012(23):50.