陳烈亭,陳紅輝
(中國鋁業遵義氧化鋁有限公司,貴州 遵義563135)
氧化鋁生產過程中,鋁酸鈉漿液固體細度對生產影響較大,不合格的細度會導致溶出效果差,會造成礦石的浪費,成本增加,因此提供準確穩定的細度數據尤為重要,目前現有的鋁酸鈉漿液細度分析方法存在不夠量化等問題,操作上隨意性很大,本文通過對細度分析的探討,建立更具有操作性,更量化的細度分析方法,提高了細度分析的準確性和穩定性。
本方法適用于拜爾法礦漿等細度的測定。
把漿液倒入不同篩號的篩子中,用水沖洗,過濾,烘干稱量,計算細度。
(1)標準篩:50目、100目、160目。對篩子的使用進行量化規定,每周至少用超聲波清洗機清洗2次,每天用放大鏡進行觀察,發現有篩網破裂或變形的及時更換。
(2)天平:精確到0.01克。
(1)將取來的漿液充分攪勻,迅速量取100毫升。對此處進行了優化,增加了注意事項:漿液要攪勻,量取體積準確,讀數時視線和刻度水平[1]。
(2)在100目、160目篩上用水沖洗至無顆粒漏下為止。為了進行一步量化,增加了如下注意事項:
倒入漿液到50目篩上后,應在50目篩之上再加一個篩子(防止水大將顆粒濺出)才開始開水沖洗。
水龍頭只能開1/3,流量為50cm3/s,并做好標識。防止水流量過大將固體從篩子上部沖走[2]。
為了對沖洗效果進行量化,采用如下方式進行驗證:用白色或紅色盆或其他器皿放在篩下進行檢查:
1)50目篩檢查:先檢查50目篩,若發現還有細顆粒物,說明還未沖洗干凈,將盆里面的固體轉移到100目篩里面。再繼續沖洗。再進行檢查直到沒有發現細顆粒物為止。
2)100目篩檢查:檢查100目篩,若發現還有細顆粒物,說明還未沖洗干凈,將盆里面的固體轉移到160目篩里面。再繼續沖洗。再進行檢查直到沒有發現細顆粒物為止。
3)160目篩檢查,沖洗160目篩子,若發現還有細顆粒物,說明還未沖洗干凈,還要繼續沖洗。再進行檢查直到沒有發現細顆粒物為止。
(3)取出各篩子上固體,轉移入不銹鋼盤中于電熱板上烘干,稱量。
按下式計算漿液細度:

式中:m1—50目篩上殘留,克;
m2—100目篩上殘留,克;
m3—160目篩上殘留,克;

圖1 100#篩下樣超差次數
m—100毫升漿液所含的固體含量,克。
對分析人員的操作監督檢查,需要量化,為了確保各孔徑篩上樣品細度準確,需要對篩后烘干的樣留樣,并用相應的試樣袋裝樣,檢查人員可以用同樣大小的篩子篩烘干后留下的樣,篩下樣重量應小于此篩上樣重的1%。經過一年的監督實施,每個月抽查100目篩16個樣,篩下樣超差次數逐漸下降,細度分析穩定性和準確性得到了提高。
本文重點對現有鋁酸鈉漿液細度分析進行探討,對關鍵操作進行量化,具有很好的可操作性。
尤其是增加了對留下烘干樣品的檢查,能有效衡量操作人員的操作水平。經過實施驗證,本法準確度高,能滿足生產的需要。
[1]《氧化鋁生產控制分析》[M].貴州.1990.243.
[2]化工產品的細度測定方法篩析法DB13/T 1234-2010.