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(1.內蒙古明大新科技有限責任公司,內蒙古 鄂爾多斯 017000;2.大連市化工設計院有限公司,遼寧 大連 116000;3.沈陽石油化工設計院大連分院,遼寧 大連 116000)
天然堿鹵吸收二氧化碳氣,使其中的碳酸鈉重碳酸化,轉變為溶解度較小的碳酸氫鈉沉淀的過程,是一個多溫條件下,伴有化學反應的吸收、傳熱、結晶的復雜過程以及具有氣、液、 固三相的復雜過程。而NaHCO3的結晶是過程的中心,是過程最佳化的控制因素。
堿液中的重碳酸化反應為:
Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3+61.21 kJ/mol
這個反應的結果是生成溶解度較反應物小的NaHCO3,并放出熱量。因此,逐漸向堿液中加入CO2并不斷移走NaHCO3(結晶)和熱量(降溫),有利于反應向右進行。析出較大的NaHCO3結晶顆粒,才便于過濾和洗滌,使它與母液分離時損失小。尤其是必須避免出現“糊狀”結晶,100 μm左右的NaHCO3結晶顆粒有較好的過濾性能。
鄂托克旗現有的小蘇打生產,原料主要是湖內直接抽取的已制好的鹵水(鹵水各成分平均含量為:Na2CO3140 g/L、Na2SO432 g/L、NaCl 105 g/L),再兌一少部分天然堿(片堿),溶化天然堿過程中調節各組分含量,達到進塔液濃度的要求后進入碳化工序。碳化過程中產生很多通常稱為“浮堿”的細小晶體,過濾時隨母液排出,致使母液中存在大量的小蘇打細小晶體。
另外,用湖內鹵水直接化堿,過濾母液不回收,就全部排入母液池(在每年的5月~10月期間)。雖說有母液池露天沉降蒸發,回收一部分所謂的母液堿,但勢必要造成很大的浪費,同時露天的蒸發環境,泥沙和灰塵及其他雜質落入母液中,使小蘇打產品的質量降低。
本裝置在未用湖內鹵水之前,是用過濾后排出的母液直接化堿,作為碳化液。這樣母液的利用率高,同時母液中的細小晶體可以作為晶種,為NaHCO3晶體更好地形成,起到了一定的促進作用。
將以上方法應用到鹵水制小蘇打工藝中。
因此利用冷卻結晶器,適當冷卻母液,使細小晶體得以長大,便于過濾。因為冷卻形成的結晶體含有結晶水,氯化物含量也高,這樣就使小蘇打的質量受到一定的影響。但相比露天蒸發,母液中雜質少,小蘇打質量有很大的改善和提高,產品價格也有保障。
對經冷卻結晶后排出母液進行加熱濕分解,使母液中剩余的碳酸氫鈉的得以分解,母液中碳酸鈉的含量增加,分解排出的二氧化碳回壓縮工序,進行二次利用,提高尾氣二氧化碳的利用率。分解后碳酸鈉含量高的母液返回堿液制備工序,補充堿液濃度的不足,母液得以重復利用,減少排放。工藝流程見圖1。

圖1 小蘇打生產工藝流程圖
表1是對冷卻結晶前和冷卻結晶后的母液進行測定的兩組數據。

表1 冷卻結晶前后母液成分對比表(單位:g/L)
從表1分析的數據可以看出,經過冷卻結晶后母液中Na2CO3的含量升高,NaHCO3的含量減少,說明小蘇打晶體在長大,冷卻結晶后可以回收部分小蘇打,因此利用母液冷卻結晶工藝,進行小蘇打的二次回收,技術上是合理的,有待逐步完善推廣。
表2是露天蒸發回收母液和冷卻結晶母液生產的小蘇打產品的質量數據。

表2 兩種工藝生產的小蘇打產品質量
從表2 分析的數據可以看出,經過冷卻結晶母液生產的小蘇打,沒有雜質成分,NaHCO3的含量高;而露天蒸發母液生產的NaHCO3含量低,碳酸鈉、硫酸鈉的的含量比較高,說明冷卻結晶工藝的產品質量相比露天蒸發工藝所得產品質量,得到了實質性的提升。
從產品的銷售環節對比,露天蒸發工藝的小蘇打產品成本約300元/噸,售價650元/噸;冷卻結晶工藝的小蘇打產品成本約420元/噸,售價1 100元/噸。兩者利潤相差330元/噸。按年產3000 t的二級品小蘇打核算,制成二級品小蘇打可新增利潤99萬元,直接的經濟效益還是比較可觀的。小蘇打母液冷卻再結晶工藝可以提高產品質量,值得推廣嘗試。