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基于阿特金森循環(huán)1.8L 直列四缸汽油機性能開發(fā)

2019-09-21 03:46:34郭平李紅洲朱小春葛峰吳建財
汽車實用技術(shù) 2019年17期
關(guān)鍵詞:發(fā)動機設(shè)計

郭平,李紅洲,朱小春,葛峰,吳建財

(寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司,浙江 寧波 315336)

前言

隨著燃油經(jīng)濟性和排放法規(guī)的日趨嚴格,傳統(tǒng)自然吸氣發(fā)動機已經(jīng)越來越無法滿足整車匹配的要求。匹配混合動力和較高的熱效率、低油耗率成為新的目標。現(xiàn)以4G18 發(fā)動機為基礎(chǔ)機型,對原有機型的相關(guān)零部件進行優(yōu)化和開發(fā)。部分工況采用阿特金森循環(huán),開發(fā)出了一款更高熱效率和性價比的自然吸氣發(fā)動機,整機熱效率目標達到40%,滿足2020 年后的油耗指標。

1 主要技術(shù)特征

該1.8L 自然吸氣發(fā)動機以現(xiàn)有1.8L 自然吸氣為基礎(chǔ),缸徑77.8mm,直列四缸,主要參數(shù)如下:額定功率88kW@ 6000、最大扭矩152N·m、低速扭矩130N·m、最低油耗211g/kWh、高程徑比1.22、高滾流比2.8、高壓縮比13.7、EGR、阿特金森循環(huán)、進氣凸輪軸包角250°。

1.1 燃燒系統(tǒng)

燃燒系統(tǒng)的開發(fā)對整個發(fā)動機的性能開發(fā)、油耗和排放都起到至關(guān)重要的作用。為降低油耗,采用了高壓縮比設(shè)計,對于提升壓縮比,可能會帶來爆震加劇,在設(shè)計仿真分析階段,采用阿特金森循環(huán)提高膨脹比,充分利用膨脹功,降低泵氣損失,提高部分負荷下的燃燒熱效率,再通過氣道雙噴高滾流的方式,在提高進氣效率和燃油霧化性能的前提下,高負荷可以實現(xiàn)開閥晚噴模式,進一步降低爆震傾向,故壓縮比提高對缸內(nèi)效率提升范圍可以進一步擴大。

圖1 整機圖

在氣道設(shè)計上,為了達到高熱效率 40%,氣道平均滾流比目標要達到2.8~3.3。對氣道的滾流比和流量系數(shù)進行CFD 仿真分析。

圖2 氣道設(shè)計

圖3 CFD 分析

為配合高壓縮比的設(shè)計,燃燒室和活塞的幾何結(jié)構(gòu)進行了更改,同時氣門座進行了降低。

圖4 氣門座設(shè)計

為降低油耗,采用雙噴油器結(jié)構(gòu),在噴油器油束布置位置上,噴油器向缸蓋方向旋轉(zhuǎn)3.5°,同時γ角反向補償3°,避免濕壁風(fēng)險。

圖5 噴油器布置

1.2 缸體和缸蓋

缸體以原有機型為主,降低傳熱,更改冷卻水套及水泵蝸殼結(jié)構(gòu)。為降低活塞頭部的熱負荷,在缸體進氣側(cè)油道采用活塞冷區(qū)噴嘴結(jié)構(gòu)。

缸蓋在整體氣道重新設(shè)計后,在原有單缸單噴油器的基礎(chǔ)上變?yōu)殡p噴結(jié)構(gòu)。缸蓋水套進行優(yōu)化。

1.3 曲柄連桿機構(gòu)

曲柄連桿機構(gòu)為最大的摩擦副,為降低機械損失,活塞環(huán)采用低張力活塞環(huán),并且一環(huán)外圓采用PVD 涂層。活塞裙部減小了接觸面積,尤其副推力面,采用不對稱結(jié)構(gòu)。活塞裙部涂層二硫化鉬,并采用儲油結(jié)構(gòu)。軸瓦采用降摩擦樹脂涂層、有效寬度降低。

1.4 配氣與正時系統(tǒng)

該機配氣機構(gòu)采用雙頂置凸輪軸,機械挺柱(DLC 涂層),進排氣可變配氣正時技術(shù)。為實現(xiàn)部分負荷的阿特金森循環(huán),對進氣門的包角進行重新設(shè)計,進氣包角采用了240°和250°兩種方案,同時對排氣門的升程和包角也重新調(diào)整。鏈系導(dǎo)軌材料從PA66 更改為PA46,降低鏈系摩擦功。同時根據(jù)配氣機構(gòu)動力學(xué),校核凸輪的接觸應(yīng)力和氣門飛拖、同時對活塞和氣門的間隙進行校核無風(fēng)險。

圖6 凸輪型線

1.5 冷卻與潤滑系統(tǒng)

相對于原有1.8L 發(fā)動機機型,新的冷卻系統(tǒng)增加了EGR冷卻器,EGR 冷卻器采用缸體四缸取水,暖風(fēng)水管回水的方式。考慮冷卻系統(tǒng)壓降和散熱量的增加,對散熱器流量設(shè)置重新校核。

圖7 缸蓋CFD 仿真

圖8 缸體CFD 仿真

對缸蓋水套進行優(yōu)化設(shè)計,通過CFD 仿真分析,增大鼻梁區(qū)水流和換熱面積,減少進氣側(cè)水流、把水流壓向火力岸等方案。原缸體缸套整體換熱系數(shù)較高,存在過冷風(fēng)險,優(yōu)化方案通過分水套的導(dǎo)流,冷卻液主要處于缸體水套上部,分布更為合理。

水泵效率優(yōu)化,減少軸功消耗,在2000rpm 的效率對比,將改進的水泵效率設(shè)定為20%。潤滑系統(tǒng)相對于原機型無變化。

1.6 EGR 與進排氣系統(tǒng)

由于該發(fā)動機采用了理論壓縮比12,整體爆震趨勢加強,為保證更低的燃油消耗量,降低爆震,引入EGR。在EGR 的取氣方式上采用催后取氣,催后的氣體較清潔,不易造成EGR 系統(tǒng)腐蝕,相對催前取氣可靠性好。在EGR 的進氣方案上,通過CFD 仿真確定不同進氣方式下的進氣均勻性,采用總管進氣,結(jié)構(gòu)簡單成本相對低。

圖9 EGR 布置方案

圖10 氣道取氣布置及尺寸

圖11 EGR 分布均勻性

對于EGR 取氣點的位置,主要考慮壓力波動,以壓力波動最小為目標,催后的壓力波動遠小于催前壓力波動。

圖12 催后取氣方案

圖13 催前取氣方案

圖14 不同取氣位置的壓力波動

EGR 冷卻器的匹配,根據(jù)熱力學(xué)匹配結(jié)果,設(shè)計EGR冷卻器的進氣口直徑和出氣口直徑,根據(jù)冷卻系統(tǒng)設(shè)計需求,設(shè)計EGR 冷卻器進出水管管路內(nèi)徑。

2 熱力學(xué)開發(fā)

熱力學(xué)開發(fā)以燃燒為核心,以發(fā)動機的性能和油耗為目標,對發(fā)動機不同硬件組合進行評估。

2.1 總體配置方案

表1 性能開發(fā)方案

除此之外:EGR 方案采用催后取氣、進氣方案采用總管進氣歧管方案、點火方案采用80mJ 點火線圈方案。

2.2 相關(guān)試驗結(jié)果

對樣機進行臺架試驗,動力與經(jīng)濟性對比。

圖15 修正扭矩對比

圖16 功率對比

圖17 比油耗對比

方案三和方案四在5200 轉(zhuǎn)以上的油耗已經(jīng)出現(xiàn)了明顯惡化,繼續(xù)進行已經(jīng)沒有意義。經(jīng)過臺架性能開發(fā)的試驗數(shù)據(jù),綜合評估動力性及經(jīng)濟性。外部冷卻EGR 的控制,最大EGR 率可以達到23%,最終方案為缸蓋滾流比Tr 2.8 、壓縮比 CR 13.7、 進氣凸輪軸包角 250°、催后取氣、80mJ 點火線圈、總管進氣方案。部分負荷油耗點。

圖18 經(jīng)濟性區(qū)域

新的1.8L 自然吸氣發(fā)動機主要匹配搭載的為插電式混動整車,與傳統(tǒng)的燃油車,在部分負荷點的設(shè)置上有所區(qū)別,這里定義17 工況點代表常用工況,其中12 個代表PHEV 應(yīng)用區(qū)域,基本覆蓋普通車型及混動車型。

2000/2bar 油耗率309g/kWh,最低油耗率211g/kWh。采用RON 92#燃油進行試驗,實測燃油低熱值為42.82MJ/kg,故最佳有效熱效率達到39.9%。

圖19 開發(fā)結(jié)果

3 結(jié)論

該1.8L 自然吸氣發(fā)動機,通過整體燃燒系統(tǒng)的優(yōu)化開發(fā),部分負責(zé)采用阿特金森循環(huán),整體的熱效率達到39.9%,最低燃油消耗量達到211g/kWh。該發(fā)動機以原有1.8L 自然吸氣為基礎(chǔ),改動量小,未來可以匹配混合動力整車,整體達到行業(yè)先進水平。

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