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摘 要:本文結合目前大型火力發電廠高壓加熱器的常見設計運用,介紹了對660MW機組高加隨機啟動技術進行優化后,在提升機組運行安全性和經濟性上取得的顯著成效,并指出了高加隨機啟動的注意事項。
關鍵詞:高加隨機啟動;安全性;經濟性;注意事項
中圖分類號:TK123 文獻標志碼:A
0 前言
大埔發電公司2×660MW超超臨界燃煤發電機組,汽輪機為上海汽輪機廠制造生產,型號為N660-25/600/600的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、采用八級回熱抽汽、反動凝汽式機組。與上海鍋爐廠制造的超超臨界參數變壓運行螺旋管圈、單爐膛、一次中間再熱、平衡通風、四角切圓燃煤直流爐以及上海發電機廠制造的QFSN-660-2三相同步汽輪發電機配套。每臺機組設置3臺高壓加熱器,1、2、3號高加抽汽分別來自高壓缸14級后、高壓缸排汽、中壓缸的發電機側5級后,疏水均采用逐級自流疏水方式,3號高壓加熱器出口的疏水疏入除氧器;1~3號高加事故放水和除氧器溢放水均排到凝汽器疏水擴容器。
機組投運初期,高加水側一般在鍋爐上水時投入,機組冷態啟動時高加汽側則是在機組并網后帶低負荷暖機(約100MW)時投入。這種啟動方法經濟性差,高加暖體時間長,延長機組啟動時間;高加投入時容易出現虛假水位而引起高加汽側退出,操作難度大;溫升率難于控制,易出現溫差大,影響高加使用壽命,甚至導致高加管板泄漏,進而影響高加使用率,也將降低機組運行的經濟性和安全性。為了解決以上問題,公司結合機組實際運行情況,開展了高加隨機啟動技術的優化研究,通過采用優化后的技術,在提升機組運行安全性和經濟性上已經取得了顯著成效。
1 高加隨機啟動技術優化及注意事項
(1)鍋爐點火至熱態清洗結束后2號高加暖體并部分投入
在鍋爐點火前確保高加水側已投入正常運行,高加汽側具備投運條件。待鍋爐點火、熱態清洗結束后,就可根據蒸汽參數開啟二段抽汽逆止門、2號高加危急疏水門,稍開二段抽汽電動門,對2號高加進行暖體,暖體結束后逐漸調整二段抽汽電動門開度至30%左右,實現2號高加“隨爐啟動”。待汽機暖閥前,需聯系熱工人員強制二段抽汽逆止門條件滿足。
(2)汽機沖轉至360r/min低速暖機時1號高加暖體并部分投入
機組冷態啟動過程中,當汽機走步、沖轉至360r/min時,需要低速暖機一小時。此時,高壓缸已有少量蒸汽進入,即開啟一段抽汽逆止門、1號高加危急疏水門,稍開一段抽汽電動門,對1號高加進行暖體,暖體結束后逐漸調整一段抽汽電動門開度至20%左右,實現1號高加“隨機啟動”。
(3)汽機沖轉至3000r/min時3號高加暖體并部分投入
機組冷態啟動過程中,當汽機走步、沖轉至3000r/min時,中壓缸已有少量蒸汽進入,即開啟三段抽汽逆止門、3號高加危急疏水門,稍開三段抽汽電動門,對3號高加進行暖體,暖體結束后逐漸調整三段抽汽電動門開度至20%左右,實現3號高加“隨機啟動”。
(4)機組并網帶初始負荷后逐漸投入高加汽側
機組并網后需帶初始負荷進行低負荷暖機,待機組負荷﹥80MW后,逐步開大一、二、三段抽汽電動門至全開,投入高加汽側運行,此時需要控制高加汽側溫度和壓力緩慢上升,高壓加熱器出水溫度變化率≤3℃/min。待機組負荷﹥112MW后,檢查高加運行正常,將三臺高加疏水逐級回收,逐步送至除氧器。
(5)高加隨機啟動的注意事項
高加隨機啟動過程中,應該嚴格控制高加汽側溫度和壓力緩慢上升,高壓加熱器出水溫度變化率≤3℃/min;機組并網前高加已部分投入運行,待機組并網帶暖機負荷過程中應注意高加水位變化,防止高加滿水。
2 高加隨機啟動技術優化運用情況
2.1 高加隨機啟動提升安全性
高加隨機啟動,與機組滑參數啟動同步,進入汽缸的蒸汽參數緩慢增加,使得高加抽汽的溫度、壓力、流量及高加出水溫度也是逐漸上升的,這樣可使高加管板和管系均勻的加熱,相應的熱應力減小,能夠減少高加熱沖擊,降低高加管口焊縫和管道受損而泄漏的可能性,延長管材壽命。高加隨機啟動時,加熱器壓力是均勻緩慢上升的,有利于加熱器水位的控制,避免產生虛假水位,影響機組運行安全性。
高加隨機滑啟還可以改善汽機本體汽缸的疏水條件:汽機啟動初期,進入汽缸蒸汽的溫度、流量低,同時汽缸溫度低,使得蒸汽凝結成水,這些疏水如果不能及時疏走,勢必造成汽機各級葉片發生水蝕現象;同時汽缸存在疏水,可能將使汽機上下缸產生的溫差超過限度,造成機組脹差超限。低速暖機時投入1號高加,則相應增加了汽機高壓缸的進汽量,也增加了內缸疏水的排放,改善機組熱膨脹特性,減少脹差。
2.2 高加隨機啟動提高經濟性
(1)更早地提高了給水溫度
在機組冷態啟動期間,提高給水溫度主要靠輔汽聯箱對除氧器加熱。而除氧器汽源來自臨機輔汽或者啟動爐,由于長期單機運行,我廠機組啟動用輔汽基本來自啟動爐,且啟動爐容量小、用戶多。受來汽參數限制,用輔汽聯箱投除氧器加熱后給水溫度一般不超100℃。隨著2號高加的“隨爐啟動”,待再熱器起壓后,就可以投入2號高加,對給水進行加熱,可將汽機啟動前給水溫度提高至120℃以上,這部分蒸汽的熱量得到了利用,避免直接通過低旁進入凝汽器產生冷源損失。
(2)縮短了并網至完全投入高加所需的時間
隨著高加隨機啟動技術的優化,在并網前高加已經得到了充分的預暖并且已部分投入,可有效縮短機組并網后完全投入高加所需的時間。據查閱歷史數據,機組投產早期由并網至完全投入高加,需耗費兩個小時以上,而采用技術優化后均只需約1個小時,就可在并網后完全投入高加。
(3)降低了投高加汽側的操作難度,提高了安全性
以往常出現在投1號高加時出現虛假水位而引起汽側跳閘,影響鍋爐的給水溫度;高加溫升率也較難控制。隨著高加隨機啟動技術的優化,降低了投高加汽側的操作難度,高加溫升率也得到較好的控制,有利于高加的安全運行和使用壽命。
(4)為機組啟動過程中盡早投入脫硝系統創造有利條件
根據《關于污染物超標規定及SCR投運的要求》,氮氧化物從機組并網開始進行超標考核,為此必須采取有效措施爭取減少機組啟動過程中氮氧化物超標考核。通過對高加隨機啟動技術的優化,縮短了并網至完全投入高加所需的時間,為并網后盡快提高給水溫度創造了有利條件。通過給水溫度的提高,可減少冷源損失,有利于提高爐膛出口煙氣溫度。同時,盡早投入高加,增加了汽機的進汽量,使汽機暖機更充分,有利于提高汽機應力裕度,為鍋爐盡快提高主、再熱汽溫,減少對煙氣的吸熱量、提高進入SCR的煙氣溫度創造了有利條件。據查閱歷史數據,綜合采取高加隨機啟動技術優化等措施,機組并網至投入脫硝系統所需時間已實現從8個小時縮短至6個小時。
結語
通過對我廠高加隨機啟動技術的優化運用,在提高機組運行安全性和經濟性方面已體現出該技術的顯著成效。在國家提倡節能減排的大環境下,高加隨機啟動技術值得繼續深入研究優化和大力推廣。
參考文獻
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