(中機國能電力工程有限公司,上海 200061)
某100 MW燃氣-蒸汽聯合循環電廠項目的機組容量為3×42 MW發電機組,2臺燃氣輪發電機組、2臺余熱鍋爐和1臺蒸汽輪發電機組組成一套“2+2+1”建制的聯合循環發電機組。2014年4月4日,按照計劃及項目部總體安排,汽機整組啟動開始,于 10:40、12:01、13:56進行3次沖轉,分別因不同原因打閘,最高轉速為804 r/min(第三次),詳見后續說明。在第三次沖轉過程中,發現#4瓦有明顯異音,且軸瓦溫度異常,遂立即打閘。當日晚間安裝單位將#4瓦打開,發現軸瓦已按轉子旋轉方向脫離工作位,定位銷被切斷,偏離約50°,軸瓦被卡死在軸承座內;4月5日凌晨1點拆除軸瓦,檢查發現軸頸有嚴重擦痕,軸瓦巴氏合金嚴重損傷。4月6日~4月8日又先后打開#3、#2、#1瓦進行檢查,發現三個瓦均有輕微損傷,軸頸也有輕微損傷,3個軸承箱內及下瓦頂軸油囊均發現有黑色堅硬顆粒物。
4月4日10:40,汽機進行首次沖轉,#1頂軸油泵運行,主汽壓力 2.3 MPa,主汽溫度 353.62℃,真空-62 kPa,轉速166 r/min,發現調門異音,立即打閘停機。分析認為:調閥的預啟閥開度小、忽開忽關,是造成聲音異常的主要原因。決定第二次開機降低主汽壓力。
12:01汽機第二次沖轉,主汽壓力1.9 MPa,主汽溫度358.73℃,真空-79 kPa,未發現調閥的異常聲音,轉速294 r/min,發現勵磁機汽端密封處異音,#4瓦頂軸油壓力表有擺動現象,立即打閘停機,停機檢查4#軸承回油窗回油完全正常,但是發現勵磁機汽端密封蓋與轉子有碰磨現象。因此,對密封蓋進行打磨處理。
13:56汽機第三次沖轉,主汽壓力1.84 MPa,主汽溫度362℃,真空-60 kPa,汽機沖轉。沖轉過程中,現場調試人員匯報:4#瓦處碰撞聲巨大、頂軸油壓力表劇烈擺動、潤滑油回油流量小。14:02立即打閘停機,最高轉速804 r/min,停機后檢查4#瓦金屬溫度最大為68℃,停機后立即投入盤車,發現 4#頂軸油壓在12 MPa~14 MPa之間波動。
約16:00,#4瓦頂軸油管墊子沖破,更換墊子后啟動#2頂軸油泵,母管壓力低至4.6 MPa,#4瓦處轉子有明顯跳動情況,當時高壓內缸壁溫為 135℃,低于150℃的允許停機溫度,且#4瓦回油觀察孔已發現巴氏合金碎屑,決定停盤車。
4月4日晚上打開#4瓦檢查,軸瓦已按轉子旋轉方向脫離工作位,定位銷被切斷,偏離約50°,軸瓦被卡死在軸承座內;4月5日上午拆除軸瓦,檢查發現軸頸有嚴重擦痕,軸瓦巴氏合金嚴重損傷,并可明顯看到軸瓦勵端磨損嚴重(約2 mm)、汽端磨損較少。對軸瓦進行緊力復測,緊力為0.03 mm。
4月6日打開#3瓦檢查,軸頸輕微損傷,軸瓦有一道輕微劃痕,頂軸油孔有細小的堅硬雜物,對軸瓦進行緊力復測,緊力為0.05 mm。
4月7日打開#2瓦檢查,軸頸輕微損傷,軸瓦有一道約1 mm劃痕,軸承箱及頂軸油孔內有部分雜物,對軸瓦進行緊力復測,緊力為0.04 mm。
4月8日打開#1瓦檢查,#1瓦上瓦也有輕微擦痕,#1瓦枕內部有較多硬質異物,推力瓦接觸面有擦痕,軸承箱內也有很多異物,對軸瓦進行緊力復測,緊力為0.05 mm。
潤滑油系統安裝于1月份結束,2014年1月24日開始油循環,2月16日取樣化驗合格,3月1日油循環結束,翻瓦檢查清理并安裝TSI探頭。
頂軸油系統由某汽機廠配套設計供貨,油泵經口取自潤滑油進油母管,進出口未設計過濾器、出口未設止回閥。頂軸油泵于2月初進行試運,#2頂軸油泵試運正常,#1頂軸油泵試運時振動明顯、噪音大、出口壓力低。后經廠家協調重新發了一臺新泵,新泵于4月3日到場并在當日安裝完畢。當日對該泵進行試運,第一次啟動時,噪音、振動異常,立即停泵;第二次啟動后 2 min內仍有異響,隨后振動、聲音、壓力均正常。
4月11日將主油箱內潤滑油倒至臨時油桶。4月12日施工單位對主油箱內部進行檢查,監理見證,未發現雜質。4月13日,施工單位自行拆除潤滑油過濾器濾芯進行檢查,未發現明顯顆粒狀雜質。
4月9日對已拆卸的#1頂軸油泵進行解體檢查,發現轉子鍍銅層局部脫落,脫落部分在泵體內找到;4月16日,對#2頂軸油泵進行解體檢查,油泵各部件完好無損傷,但調解活塞行程的斜板基本處于水平狀態,即泵出力已在最小狀態。
據現場了解,#1、#2瓦潤滑油節流孔板安裝于瓦枕處(孔徑不明);#3、#4瓦潤滑油節流孔板安裝于軸承箱進油口(孔徑18 mm)。
造成事故的直接原因是堅硬顆粒狀雜物通過頂軸油、潤滑油進入軸瓦,引起軸瓦和軸頸摩擦,損傷軸瓦及軸頸,產生摩擦力而剪斷定位銷,進而帶動軸瓦移位,導致潤滑油孔堵塞,造成潤滑油斷油,加劇軸瓦、軸頸磨損[1-2]。具體情況見圖1~圖6。

圖1 #4瓦軸頸損傷情況

圖3 #4瓦剪斷的定位銷

圖4 #4頂軸油泵損壞情況

圖5 #1頂軸油泵脫落的銅部件

圖6 #1、#2為粘在#4軸頸上的金屬顆粒,#3為事故后#4瓦上取下的巴氏合金
各軸瓦解體檢查均發現頂軸油囊有顆粒物,瓦軸頸在軸瓦軸向全位置范圍內損傷。
以4月4日事故過程和圖7所示后臺沖轉趨勢曲線可以看出:事故汽輪機轉速、軸承金屬及回油溫度、軸承瓦振、主汽壓力、高壓主汽母管溫度沖轉的趨勢為升速曲線。結合圖8所示沖轉趨勢曲線也可以看出:事故汽輪機頂軸油泵出口壓力、排氣壓力、低壓缸排氣壓力溫度和油壓都出現異常現象。

圖7 沖轉趨勢曲線1

圖8 沖轉趨勢曲線2
1)拆除勵磁機、#4軸承箱、發電機勵端小端蓋,在靠近發電機定子勵端處將轉子可靠支撐,用膠合板將發電機勵端小端蓋臨時封閉,防止軸頸加工時損傷葉片、線圈或異物進入發電機內部。
2)聯系廠家車削及拋光,車削量需保證軸頸直徑大于強度極限φ295 mm,車削過程中每車削0.5 mm左右復測一次工裝與轉子的同心度,每次進刀量控制在0.2 mm左右,最后一刀進刀量不得大于0.05 mm。
3)某汽機廠負責立即聯系按瓦坯內徑302 mm、巴氏合金內徑295 mm預加工2副軸瓦,在廠家現場加工結束取得最終軸頸測量數據后,按最終軸頸尺寸完成軸瓦加工,及時發運到現場。
4)軸瓦到場后進行復裝,裝子重新找正,測量軸承各間隙、緊力是否符合制造廠及規范要求,嚴格按DL 5190.3-2012《電力建設施工技術規范 第3部分:汽輪發電機組》及DLT 5210.3-2009《電力建設施工質量驗收及評價規程 第3部分:汽輪發電機組》的相關要求復測轉子中心、轉子瓢偏、轉子揚度、勵磁中心、推力間隙和各軸承安裝數據等關鍵數據,形成技術記錄并經總包單位、監理簽字確認。
5)發電機定子端蓋密封前應對發電機內部進行聯合檢查,辦理隱蔽工程簽證,對轉子、定子絕緣進行測量。
6)將所有碳鋼閥門更換為不銹鋼閥門,檢查所有油系統閥門閥桿是否按電力行業標準水平或向下安裝,不符合的應進行調整。重新對潤滑油系統進行油循環,沖洗過程中應使用木榔頭或橡膠榔頭對管道進行敲打,清除死角雜質,沖洗時潤滑油溫應控制在45℃~55℃,油樣取點應位于油箱底部。
7)沖洗結束后翻瓦檢查時檢查確認各軸承節流孔板孔徑,軸承復裝后,對各軸承潤滑油流量分配進行檢查,如流量不均勻應對節流孔板進行調整。
8)對頂軸油系統進行改造,每臺油泵出口增加止回閥,出口母管增加過壓閥,改造結束后拆除各軸承頂軸油軟管,對頂軸油系統進行沖洗。
9)對其它系統進行仔細檢查,確保下次開機順利進行[3-5]。
根據本文提出的系列損傷事故處理方案和整改方案,某100 MW燃氣-蒸汽聯合循環電廠項目的汽機故障得到了最優化解決。電廠運行至今,汽輪發電機瓦及軸頸沒有出現異常情況,汽輪發電機可靠性與安全性沒有改變,由此說明本文的事故處理方案可行。
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