周永生
(西山煤電集團屯蘭礦調度室,山西 古交 030200)
礦井提升機是煤礦重要設備,關系到企業的生產安全與經濟效益。雖然礦井提升系統慣性質量大、運行特性復雜且各種機械零件功能失效現象較為普遍,再加上人為過失使得現有的保護措施不能實現預期效果[1]。礦井提升機能否平穩、安全、可靠地運行很大程度上取決于電氣控制方式,目前的礦井提升系統改造對電氣傳動方式的改進提出了更高挑戰[2]。傳統提升機電控系統可靠性低,采用PLC對原有電控系統進行改造,可以有效改善提升機電控系統的穩定性、靈敏性和精確性,利用PLC技術來提高提升機電控系統可靠性必將成為今后的發展趨勢。礦井提升機電氣傳動系統的改造工作任重道遠,特別是中、小礦井[3]。本文在研究過程中正是針對目前我國中、小礦井普遍使用的電阻系統進行改造。
優化方案采用主控PLC和操作臺PLC雙系統,增加系統冗余設計,另外為了滿足本質化安全需要,系統采用“故障-安全”設計,增加應急停車系統[4],避免和減少突發故障帶來的損失,優化方案思路如圖1所示。

圖1 提升機電路系統可靠性優化方案設計思路示意圖
通過PLC輸入的電信號進入到電路系統后,被表達成開關量信號,經繼電器分配到各功能開關處,控制各功能區域打開或者關閉[5]。為確定選用PLC的模塊數量,需統計I/O口的總量,以確定選用PLC的模塊數量及型號。
PLC程序的選擇關乎整個改造系統的質量,選擇時要考慮系統的穩定、通用、已操作等特性。本方案PLC程序選擇三菱集團的FX2N系列,主要原因:一是數據輸出、輸入點數不超過256點;二是PLC基本單元直流電源的電壓不超過254 V,其他特殊模塊電壓不大于5V。
鑒于上述原因,本方案選擇的操作臺型號為FX2N-64MT,主控PLC型號為FX2N-80MR,系統選型方案具體如下:
1)操作臺PLC選擇為1塊FX2N-64MT的基本單元,基本單元有64點I/O,輸出模式采用晶體管輸出。
2)主控PLC的基本單元為FX2N-84M,共84點I/O,輸出模式采用繼電器輸出;拓展單元為FX2N-16EX,共16點I/O,繼電器輸出;通訊特殊模塊選用FX2N-485-BD;顯示器為19寸液晶顯示器;模擬量輸入規格型號為FX2N-4AD,輸出規格型號為FX2N-4DA,均為4通道。
FX2N系列PLC的數據輸出、輸入點數為232,有3組8通道的點數被模塊自身占用,不計算點數總數,因此滿足輸出、輸入點數不超過256點的要求。另外,主控PLC的基本單元選用的是FX2N-84M,拓展單元選用的是FX2N-16EX,直流電源的電壓和特殊模塊電壓均滿足要求[6]。
提升機機電系統主要包括轉子控制柜、主令柜和操作臺三部分,其中操作臺僅需添加PLC,而主控PLC不僅需要添加輸入、輸出通道,而且還需要與應急停車系統連接,因此安裝的重點工作是轉子控制柜和主令柜,兩者的實際安裝分別如下頁圖2和圖3所示。

圖2 轉子控制柜的實際安裝圖

圖3 主令柜的實際安裝圖
本次調試的目的是減少系統功能模塊出現偏差,提高系統可靠度,同時驗證設定的功能動作是否可以實現。調試對象包含提升機電控系統的各類繼電器、數據轉換模塊的輸入輸出數據。
調試用電機為三相異步電機,參數為[7]:電機型號YR500-6;額定電壓10 kV,額定功率480 kW;轉子參數792V/348.6A,定子參數60 kV/52A;轉速588圈/min,轉速6.7m/s;提升高度384m。
斜井提升機的操作一般由司機手控為主,時間控制為輔;立井多采用電控為主,時間控制為輔[8]。這兩種控制提升機的方式各有利弊,考慮到PLC技術的實際情況,本方案采用電控為主時間控制為輔,外加司機手控的原則。具體控制過程如下:
電控主要借助電路中的電流來控制整個系統,電流的控制是通過兩個高壓電柜來實現的。電流互感器與加速電流繼電器形成閉合回路后,與加速電流繼電器串聯的時間、繼電器上常開接點的閉合和斷開,控制著電動機轉子電阻的切換。當電路中電路值較小時,提升系統由于小電流的作用不能完成提升動作,這就需要司機手動控制時間繼電器來控制提升機的升降,由于時間繼電器的作用原理復雜,司機操作時需要憑借個人經驗判斷,但系統中增加了應急停車系統,因此即使司機判斷失誤,也不會造成事故。
電流繼電器的動作取值按照如下公式計算[9]:

式中:I吸為繼電器電流吸合值;k吸為吸合常數,取值為1.20~1.25;Ie為電機的額定電流。
提升系統的釋放值按照如下公式計算:

式中:I放為礦井提升機系統電流釋放值;k放為電流釋放常數,取值為0.90~0.92。
經過測算,I吸=(1.20~1.25)×51.3=62~64 A。

根據檢測數據,提升機電機電流在空載運行時為20 A,達到額定載荷時為50 A,根據提升機運行時的檢測數據,空載運行時電機電流為20 A,額定負載運行時電機電流為50 A。根據以上計算數據,提升機系統實際吸合值和釋放值取值62 A和55A。
保護線圈的動作取值按照如下公式計算:斜井時,

根據以上計算數據可知,不管是斜井還是立井,保護線圈的最大電流為200 A,在最大電流200 A下,保護觸點可以安全斷開電路系統,從而使提升機安全制動。
數據顯示:當提升機定子電流為200 A時,FX2N-4AD的模塊值為2×104;I吸為62 A,對應的PLC內部數據量為600;I放為55 A,對應的PLC內部數據量為550。
1)線圈與油壓的線性關系顯示,油壓在0.2~0.8MPa之間時,油壓特性曲線的斜率幾乎保持不變,因此可以判斷在該區間時,油壓特性曲線為一條直線。為了得到確切的油壓特性曲線,本方案在測試閘的靈敏性時,分別觀測可調節閘對應的分點液壓數值,并將觀測的數值記錄下來,在制動器全部處于全制動狀態開始,至可調節閘全松為止,得到油壓數值變化??v坐標為油壓數值,橫坐標為電機輸出的電流值,將電流值對應的油壓值用光滑的曲線連接[10],得到如圖4所示的油壓特性曲線。

圖4 油壓特性曲線圖
2)貼閘參數是衡量可調節閘的重要數據。測試貼閘皮參數的主要過程為:首先將制動器全部調為松閘狀態,然后將尺寸為0.1mm的塞尺放置在閘瓦與閘盤之間,依次將制動器手柄收緊,當塞尺與閘盤剛好接觸時,記錄此時的線圈電流值與液壓油壓數值。
3)依據給定速度區間5%~8%,調節閘的呈貼閘皮狀態。具體要求如下,當設計給定速度小于5%時,因制動器不參與工作,此時呈貼閘皮狀態沒有參考意義;當給定速度大于等于5%時,此時閘的呈貼閘皮狀態可以調節;當給定速度繼續增大至8%及以上時,制動器近一倍的力矩作用在制動輪上,此時閘的呈貼閘皮狀態受制動因素影響。
將PLC應用于提升機電控系統,改善了系統的性能。提升機原有速度曲線變化率過大,極易形成動態沖擊以及尖峰負荷,影響設備使用壽命。本文用理想的S形速度曲線圖,進一步提高提升機運行的安全性。本系統主要特點:第一,采用PLC控制技術,對原有煤礦電控系統進行改造,實現安全回路雙冗余;第二,開發出友好的人機界面,方便對提升機故障的預防和分析;第三,采用S形速度曲線取代原有5階段速度圖,使礦井提升的運行更加安全、平穩。
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