馮丞科,張舉,廖建,陳建潤,弋山,姜越
(1.中國石油西南油氣田分公司重慶氣礦,重慶 400707;2.中國石油西南油氣田分公司梁平采輸氣作業區,重慶 405200;3.中國石油西南油氣田分公司開州采輸氣作業區,重慶 405400)
某增壓站12SGTD/WH64天然氣壓縮機組為中速分體機,設計排量60×104m3/d,用于對某氣田井站單井氣集中增壓,輸送到中心站脫水外輸。2010年10月投產,累計運行23367.18小時。
機組為二級壓縮,進氣壓力1.8MPa,一級排壓 3.4MPa, 二 級 排 壓 6.0MPa, 動 力 缸 排 溫 450 ~480℃,日處理氣量60萬方米,機組負荷率66%。12SGTD天然氣發動機主要運行參數見表1。

表1 12SGTD天然氣發動機主要運行參數
4#壓縮機組04:35因發動機扭矩大停機,檢查發現該機組發動機曲軸箱潤滑油乳化,L6缸進氣門彈簧斷,缸套、活塞頂部和裙部碎裂、進氣門有明顯擠壓痕(圖1)。
增壓站現場DCS記錄顯示,4#壓縮機組凌晨3:45:54停機,停機前轉速818r/min,幾無波動,除故障前9.5小時開始L1缸不點火外,其余11個缸點火正常,其中L6缸507℃,R6缸496℃。
在DCS上羅列出發動機轉速、扭矩、功率、排溫、夾套水壓、振動等參數的趨勢記錄,進行數據的逐點比對,綜合匯總數據見表2。
由表2可見,從故障始發到保護停機整個過程持續50秒:故障發生5秒后L6缸不工作,排氣溫度由507℃逐步降低;故障發生26秒后發動機水套進氣,水壓由0.22MPa瞬間上升到0.29MPa;故障發生49秒后發動機轉速由818r/min下降到677r/min,發動機扭矩由78增大到118,實現保護停機。

圖1 L6缸損壞的活塞和缸套
從初步解體情況結合DCS數據,對此次4#壓縮機組L6缸故障原因分析如下。
在4#壓縮機組運行23367.18小時后,部件進入疲勞期,存在故障風險。
初始故障發生在L6缸的活塞第3道環槽處。分析認為,活塞在第3道環槽處存在應力集中部位,在交變載荷沖擊下,應力集中部位出現裂紋,并快速發生延展,造成活塞頂部斷裂是事故發生的根源。
碎裂的活塞頂部擊打、擠壓缸套,使缸套出現裂紋,并延展貫穿。貫穿裂紋的出現,使氣缸燃燒室壓縮氣有了進入水套。大量壓縮氣進入水套,水壓明顯升高。3:45:49發動機高扭矩停機故障保護動作,實現保護停機。

表2 參數變化對比及故障過程分析表
活塞在工作過程中,受到來自燃燒室的交變載荷和熱負荷影響,即燃燒壓力與活塞熱效應產生的應力總和,應力集中部位易發初始裂紋,如圖2所示。

圖2 活塞受力情況示意
通過實驗室有限元分析顯示,活塞第3道環槽底部油道口部位存在高應力,如圖3、4所示。

圖3 有限元分析顯示在活塞環槽有高應力

圖4 有限元分析顯示在內部油道有高應力
此數據基本確認了初始故障起源于第3道活塞環槽底部的油道區域,如圖5所示。

圖5 活塞環槽處初始裂紋示意
針對實驗室有限元檢測分析,對活塞的薄弱環節做了設計改進(圖6):第一,在活塞內壁上部環區和穹頂增加材料,提高強度;第二,設計取消了內部油道,環槽底部采用“R”過渡,改善活塞局部薄弱部位的強度;第三,在內部油腔添加擋板。
通過對L6缸套的橫向裂紋觀察,位于缸套燃燒室位置的兩道貫穿裂紋平行,長度大于周長的1/4,間隔100mm,上部一道裂紋在凸臺水封處,如圖7所示。

圖6 活塞的工藝改進

圖7 L6缸套燃燒室部位掉塊及裂紋
從裂紋位置分析,認為是活塞頂部斷脫后,掉塊在缸內不斷擊打、頂壓缸蓋、活塞和缸套,活塞的頂部和裙部破損,導致活塞擺動量增加,連同活塞頂部掉塊,對缸套位于燃燒室部分的內壁沖擊,使缸套產生裂紋并最終碎裂。
天然氣壓縮機組運行過程中的參數變化,發動機單缸不點火或間斷點火,會造成其他缸的負載增加,這一般會反映在缸溫變化上,長時間的動力缸負載大(缸溫超高)會加大燃燒室故障發生的風險,需重視運行中參數異常的及時處置。
通過使用有限元分析程序對活塞進行建模和有限元分析計算,找到了環槽油道的熱應力集中部位,為設計改進提供了理論依據。
[1]李維特,黃保海.熱應力理論分析及應用[M].中國電力出版社.
[2]顧衛東.超臨界汽輪機高壓缸有限元熱應力分析.