王小強+武吉梅+劉琳琳
項目背景
我國制造業發展參差不齊,有些行業的產業化水平比較高,可能已經達到了數字化和智能化,但是有些行業還處在一個水平比較低端的人工作業階段,如書刊印刷裝訂行業。
長期以來,我國書刊印刷裝訂與印刷存在著嚴重的不平衡狀態,產生的原因主要有以下幾個方面:首先,印刷工序單一,而裝訂工序繁多,造成工作量相差懸殊;第二,書刊的品種規格和紙張及裝訂材料的變化幅度大,也使裝訂工作量大大增加;第三,書刊印刷裝訂機械的發展落后于印刷機的發展。
近幾年,隨著印刷行業對印后市場的關注度增加,以及勞動力成本越來越高,推動了書刊印后設備一直保持著快速增長的趨勢。
書刊熱熔膠膠訂工藝具有工序少、速度快、周期短、質量穩定以及裝訂美觀等特點,成為書刊裝訂的主流工藝,其主要生產設備——配頁膠訂聯動生產線正朝著自動化、數字化、智能化、功能多樣化的方向發展。
目前8開試卷類教材教輔持續熱銷和快速增長,而國內外只有普通規格的(16開、32開)配頁膠訂聯動線,8開、大8開書刊只能人工刷膠裝訂和單機生產。16開、32開的紙張膠訂位置就是長邊,在配頁機中配頁時,只需要將16開、32開的紙張按照長邊在底端從配頁機中出來,直接膠訂長邊,不需要翻轉90°,而8開試卷需要膠訂短邊,在配頁機中配頁時,只能將長邊放在底端,從配頁機中出來,必須翻轉90°,轉換成短邊朝下,才能進入膠訂機膠訂。
項目研發過程
南通三精機械制造有限公司根據客戶的要求,定制了大8開配頁聯動線,成功研制了8開試卷進書機械手,將8開配頁機與圓盤膠訂機聯動。但8開試卷需要人工翻轉90°才能進入膠訂機膠訂,為此客戶要求解決8開試卷自動翻轉問題。
普通工業機器人需要十幾萬元甚至二十幾萬元,且速度慢,集成成本高。在市場上也沒有找到我們需要的1kg以下的工業機器人。在大量了解機器人設計資料基礎上,終于設計出模擬人工翻轉8開試卷的專用機器人:利用氣動手指抓放8開試卷,采用旋轉氣缸加擺臂讓抓取8開試卷的氣動手指來回擺動,實現翻轉,并用小旋轉氣缸實現手腕的小幅往復擺動,便于快速放開8開紙張。采用加速裝置在氣動手指抓取8開紙張之前進行加速和定位,在氣動手指到達抓取位置時,8開紙張已經遠離配頁機的撥桿,避免紙張翻轉過程中與撥桿產生干涉。如圖1、圖2所示。
由于旋轉氣缸達到每分鐘25次以上時,工作頻率高,其油壓緩沖器在短時間內失效,導致翻轉擺動震動大,不穩定,無法保證正常連續翻轉工作,找遍了國內外生產油壓緩沖器的廠家,都解決不了這個問題。為此,又設計了用伺服電機驅動的共軛凸輪機構實現連續翻轉擺動,這樣集成到生產線上,形成順序型控制工業機器人,有3個旋轉自由度和1個移動自由度,經過兩個用戶的工業性試驗,完成模擬人工在配頁膠訂生產線上連續翻轉8開試卷進入膠訂機膠訂。
主要裝訂工藝流程
如圖3所示,書帖經配頁機自動配頁集成書芯,經過輸送翻轉和氣動剔除,16開、32開書芯直接通過聯動輸送帶,自動進入膠訂機膠訂,而8開書芯要經過書芯翻轉機器人翻轉后才能進入膠訂機膠訂。
書芯翻轉機器人總體設計
如圖4所示:人機界面為上位機,完成參數設置,工作模式選擇,運行命令給定。如工作模式選擇設置為單配頁、單膠訂、連線;8開,16開、32開;PLC作為下位機,完成開關量控制,以及與變頻器、電磁閥線圈、伺服電機控制器通訊的實現,如通過旋轉編碼器位置檢測,反饋信號給PLC、再由PLC給伺服控制器動作信號。
選擇“8開”狀態,“伺服電機2”工作,將8開書芯加速;氣動電磁閥1工作,氣動手指夾緊8開書芯;“伺服電機1”工作,驅動共軛凸輪機構擺桿擺動,從而帶動氣動手指和抓取的8開書芯翻轉;“氣動電磁閥2”工作在氣動手指松開8開書芯時,手腕小旋轉氣缸小幅擺動,快速放下8開書芯;這樣連續實現8開書芯加速—氣動手指夾緊—共軛凸輪機構擺動帶動氣動手指和8開書芯翻轉,然后已翻轉成垂直狀態的8開書芯在配頁機撥桿帶動下,通過過橋輸送帶輸送進入膠訂機膠訂。
選擇“16開、32開”,伺服電機1、2不工作,氣動電磁閥1、2不工作,氣動手指和共軛凸輪機構不工作,擺桿不擺動,書芯翻轉機器人不工作,16開或32開書芯在配頁機撥桿帶動下,直接通過過橋輸送帶輸送進入膠訂機膠訂。
結束語
“基于工業機器人的大八開膠訂生產線”,應用工業機器人技術,自主設計研制成功書芯翻轉機器人,從而實現了大8開試卷配頁與膠訂全自動聯動,該生產線為國內外首創,熱熔膠膠訂,牢固美觀,比手工節省10人,人均生產效率提高5倍;比單機節省5人,生產周期縮短一半,人均生產效率提高2倍,必將取代手工和單機生產,為用戶“機器換人”成為可能。
印刷行業特別是印刷裝訂廠仍處于“工業2.0”(電氣化)的后期階段,“工業3.0”(自動化)有待普及或補缺,“工業4.0”(數字化、智能化)剛剛開始,因此,轉型升級向印后“智”造發展,將大有作為。endprint