○ 文/王慶輝
在低油價(jià)下,江蘇油田創(chuàng)新應(yīng)用降黏技術(shù),實(shí)現(xiàn)了低成本下的增產(chǎn)。
低油價(jià)下,又要減少成本投入,又要措施增產(chǎn),怎么辦?
左右不了油價(jià),唯有左右自己的思路。
歷經(jīng)三年實(shí)踐,江蘇油田化學(xué)轉(zhuǎn)相降黏工藝在“三高”區(qū)塊井筒降載降耗、高耗能流程降壓降耗常溫輸送、稠油儲(chǔ)層增產(chǎn)三項(xiàng)領(lǐng)域得到系統(tǒng)實(shí)踐應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了降耗控本增產(chǎn)三重效果。
從“油包水”到“水包油”,改變?cè)土鲃?dòng)模式,降低生產(chǎn)能耗
江蘇油田化學(xué)轉(zhuǎn)向降黏工藝的研究始于2014年。隨著低油價(jià)風(fēng)暴的持續(xù)侵襲,尋求低成本工藝技術(shù)成為迫切之要。
“我們需要著眼問題找對(duì)策,在解決問題中不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。”油田采油一廠工藝研究所所長李凡磊說。
技術(shù)人員對(duì)江蘇油田的采用電加熱桿伴熱的“三高”區(qū)塊。算了這樣一筆賬:一口單井電加熱能耗為25-30kW·h,年耗電費(fèi)用在12萬元以上。該廠有電加熱桿井超過50口,僅電加熱桿耗電費(fèi)用就在600萬元以上。
“不能讓電老虎把來之不易的采油效益給吃掉!”工藝所化學(xué)組的技術(shù)人員探索利用化學(xué)轉(zhuǎn)相降黏來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電加熱物理升溫降黏工藝。
“物理降黏,受熱均勻,化學(xué)降黏如何去研究篩選有效藥劑實(shí)現(xiàn)均勻反應(yīng)并且長期有效呢?一旦某個(gè)點(diǎn)不通,整個(gè)井筒就要堵住……”這些問題對(duì)技術(shù)創(chuàng)效來說猶如“攔路虎”。
工藝所成立了化學(xué)轉(zhuǎn)相降黏項(xiàng)目攻關(guān)課題組。通過理論研究與現(xiàn)場應(yīng)用深度結(jié)合,反復(fù)試驗(yàn),團(tuán)隊(duì)研究了針對(duì)性強(qiáng)的高效轉(zhuǎn)相降黏活性劑。
“所謂轉(zhuǎn)相,就是通過化學(xué)藥劑改變?cè)偷牧鲃?dòng)狀態(tài),將原先的‘油包水’狀態(tài)變成‘水包油’狀態(tài),并實(shí)現(xiàn)均勻驅(qū)替,降低原油與管壁的摩擦阻力,暢通原油流動(dòng)狀態(tài)。”對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的思路,項(xiàng)目組技術(shù)首席康玉陽說。
為了達(dá)到均勻驅(qū)替,技術(shù)人員根據(jù)點(diǎn)滴加藥的原理,自主研制設(shè)計(jì)配套井口連續(xù)加藥裝置,并與信息化技術(shù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)加藥遠(yuǎn)程控制,便于員工操作。
2015年11 月,化學(xué)降黏工藝首次在堡1井應(yīng)用。即使在寒冷的冬季,油井電加熱也實(shí)現(xiàn)了全部停開。
此后,技術(shù)人員以兩個(gè)月推進(jìn)一口井的實(shí)驗(yàn)速度推廣技術(shù)應(yīng)用。目前,技術(shù)人員已在18口井成功進(jìn)行了技術(shù)應(yīng)用。在降低能耗的同時(shí),提升了油井檢泵周期,減少檢泵作業(yè)9井次,節(jié)約作業(yè)費(fèi)用180余萬元。
從井筒到流程再到地層全系統(tǒng)降黏,稠油井實(shí)現(xiàn)低成本措施增產(chǎn)
技術(shù)應(yīng)用越廣,效益越能顯現(xiàn)。在井筒降耗取得成功后,技術(shù)人員又將技術(shù)應(yīng)用的目標(biāo)聚焦到流程降耗上。
流程輸送原油距離大,經(jīng)過井筒溫降,起始溫度不高,生產(chǎn)允許的溫降空間非常有限。在沒有任何物理加熱的情況下,隨著熱量不斷發(fā)散,如何才能保證原油不凍結(jié)?
“對(duì)于高耗能流程,我們打破原先單一降黏的方式,采用降黏、降凝、破乳組合方式,最大限度減少原油聚并現(xiàn)象,保障常溫輸送。”對(duì)于技術(shù)應(yīng)用思路,康玉陽說。
不同化學(xué)工藝如何與生產(chǎn)流程配套并形成最佳效應(yīng)?每種藥劑數(shù)量多少最佳?技術(shù)人員針對(duì)每個(gè)問題試驗(yàn)攻關(guān)。今,“降黏+降凝+破乳”的組合降耗模式已在側(cè)安豐5、側(cè)沙20-3等6條高耗能流程成功得到應(yīng)用。當(dāng)前,已進(jìn)入冬季,這些流程依然保持著零供熱的紀(jì)錄,年節(jié)約動(dòng)力費(fèi)90萬元。

技術(shù)人員正在收集測(cè)試藥劑參數(shù),根據(jù)區(qū)塊的原油特效制定最佳方案。 供圖/王慶輝
創(chuàng)新的精神在于不斷探索。康玉陽提出新的設(shè)想,將降黏工藝運(yùn)用到油藏中。
他和同事經(jīng)過上百次評(píng)價(jià)篩選試驗(yàn),研制篩選出耐高溫、高分子量轉(zhuǎn)相降黏活性劑,并開展了系統(tǒng)的模擬儲(chǔ)層巖芯驅(qū)替試驗(yàn),降低稠油在地層條件下的油水流度比,提高洗油效率。
工藝所發(fā)揮多學(xué)科聯(lián)合攻關(guān)優(yōu)勢(shì),聯(lián)合地質(zhì)、工程技術(shù)人員對(duì)施工方案進(jìn)行一次又一次優(yōu)化。在選井選層上,避免近水薄層和高含水層;在工藝措施上,采用吞吐工藝和降黏工藝聯(lián)合作業(yè)模式,促進(jìn)地層增產(chǎn)效果;在施工工序上,采用不動(dòng)管柱的方式,降低生產(chǎn)成本。
“在低油價(jià)情況下,單一的措施增產(chǎn)模式很難達(dá)到效益標(biāo)準(zhǔn),我們需要集合各方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì),從不同角度優(yōu)化方案,從而達(dá)到措施效益基準(zhǔn)線。”對(duì)于聯(lián)合攻關(guān)思路,李凡磊說。
2017年9月,該油田首次不動(dòng)管柱化學(xué)轉(zhuǎn)相降黏吞吐工藝在安豐29井一舉獲得成功。實(shí)施后日增油2.1噸,在實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)、降耗的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了不動(dòng)管柱,節(jié)約了井下作業(yè)費(fèi)20萬元,為低產(chǎn)低效井的有效治理提供了新思路。
從階段性措施擴(kuò)大到周期性吞吐,用規(guī)模效應(yīng)提升原油驅(qū)替效果
2017年11月7日,化學(xué)降黏吞吐工藝在沙7-13A井再次獲得成功。這讓技術(shù)人員們無比振奮,大家創(chuàng)新的干勁更足了。
如何最大限度發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),使新技術(shù)應(yīng)用更加系統(tǒng)化,是技術(shù)人員一直思考的問題。
“對(duì)技術(shù)應(yīng)用,我們還在設(shè)想更多的乘法效應(yīng)。推進(jìn)工藝技術(shù)從稠油井降黏擴(kuò)大到常規(guī)井增產(chǎn),將化學(xué)轉(zhuǎn)相降黏的驅(qū)油效果應(yīng)用在常規(guī)井上,并采取預(yù)防和治理相結(jié)合的思路,推進(jìn)階段性措施擴(kuò)大到周期性吞吐,力爭形成規(guī)模效應(yīng)。”李凡磊說。
新的創(chuàng)新設(shè)想,意味著新的挑戰(zhàn)。
目前,技術(shù)人員正在申報(bào)科研項(xiàng)目“原油轉(zhuǎn)相增產(chǎn)提效采輸工藝研究與應(yīng)用”。
“擴(kuò)大技術(shù)應(yīng)用需要更多的科學(xué)研究支撐,我們?cè)O(shè)想將地層有機(jī)解堵和無機(jī)解堵結(jié)合起來,將低傷害酸化、層內(nèi)生氣和化學(xué)轉(zhuǎn)相降黏工藝結(jié)合起來,進(jìn)一步提升地層滲透性能和驅(qū)油效果。同時(shí),充分利用不動(dòng)管柱的低成本優(yōu)勢(shì),為周期性吞吐增產(chǎn)奠定技術(shù)支撐。”對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新思路,康玉陽說。
科研項(xiàng)目組預(yù)測(cè),通過擴(kuò)大技術(shù)應(yīng)用后,在現(xiàn)有的選井選層條件下,一年可實(shí)施降黏吞吐措施25~30井次,給老區(qū)挖潛帶來可觀的增產(chǎn)效益。