邢士建
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司,山東 萊蕪 271100)
萊鋼5#高爐2008年10月因限產停爐,期間對六層冷卻壁進行了更換,冷卻壁內測鑲磚(鋁碳磚)材質為QT400—18。2008年12月18日重新開爐,開爐后爐況順行,各項指標位于行業領先水平,然而2009年1月更換不久的六層冷卻壁出現漏水現象,并且裂化趨勢發展很快,狀況十分嚴峻,截至2009年5月六層冷卻壁水管損壞數量達99根,損壞比例達60%。在冷卻系統正常,爐況順行的情況下,冷卻壁損壞到如此程度十分少見。為此,高爐大修期間對損壞的冷卻壁進行了調查研究。
以往對冷卻壁損壞原因只是定性地估計分析,本次損壞情況極其異常,為了準確找到本次冷卻壁的損壞機理,大修時對更換下來的冷卻壁進行標號登記,定點存放,對試樣的制作和檢驗項目都按照相應的標準進行了安排。對舊冷卻壁進行解剖,按試樣標準制備了冷卻壁冷面、熱面、水管試樣。檢測內容主要有:拉力強度、屈服強度、延伸強度、延伸率和面收縮率;化學成分;金相組織、鐵素體含量、滲碳層、內部有無氧化進行了測試。

表1 化學成分

表2 力學性能
按QT400-18制造技術要求,球墨鑄鐵冷卻壁化學成分為:C 3.2%~4.0%;Si≤2.6%;Mn≤0.5%;P≤0.07%;S≤0.03%。由檢測表1可知,萊鋼5#高爐冷卻壁化學指標達標。
球墨鑄鐵冷卻壁抗拉強度、延伸率和面收縮率受溫度影響很大。力學性能要求應滿足:室溫下抗拉強度大于400N/mm2;室溫下延申率δ≥18%。由檢測表2可知,萊鋼5#高爐冷卻壁遠遠沒有達到此技術要求。冷卻壁在工作過程中受到熱應力作用時,熱應力大于材料的強度極限致使龜裂損壞。

圖1 熱面中部 50×

圖2 熱面中部 視場 100×
圖1、圖2為冷卻壁熱面中部視場,水管滲透4mm。從圖中可以看出管子大部分是珠光體,滲碳比較嚴重,個別地方基本整個管子全滲。在試樣中未發現球狀石墨,石墨大部分呈片狀,為灰鑄鐵。

圖3 水管與鑄鐵接觸面 100×

圖4冷卻壁冷面中部 100×

圖5靠近水管部位熱面 100×

圖6 熱面中部 100×
通過圖3、4、5、6理化指標分析數據顯示,整個冷卻壁所有的金相顯示為灰鑄鐵的特征,石墨呈現片狀沒有球化,延伸率很低,金相組織中大量珠光體甚至萊氏體,及滲碳體,呈灰鑄鐵特性。這與力學性能試驗結果相吻合,使用過程中由于熱應力左右,導致冷卻壁斷裂。
通過圖1、3可以看出水管滲碳較為嚴重,個別部位已經把整個管子在厚度方向上全部滲透,90%為珠光體,導致水管材質變硬、變脆、延伸率降低。冷卻壁在使用過程中,因應力作用使冷卻壁水管斷裂漏水。
針對上述對舊冷卻壁的理化性能、機械性能的定量分析,萊鋼5#高爐冷卻壁的異常損壞原因已比較明確。
(1)冷卻壁的材質應為球墨鑄鐵QT400-18,而實際檢驗指標表明,壁體的球化率極低,呈灰鐵狀,自然機械性能變差,不能滿足生產要求,屬于制造過程關鍵環節控制不當,材料不達標造成。
(2)作為冷卻壁制造的關鍵點,冷卻水管在澆注前應做好防滲碳涂層,且厚度要到達技術要求,太薄起不到有效防護作用,易造成水管滲碳和熔合;涂層過厚會降低水管的導熱性能,壁體與水管的熱交換變差,同樣會加快冷卻壁的損壞。檢測表明,水管涂層保護失效,水管滲碳脆裂,也是水管漏水的直接原因。由于水管漏水,控制水量和倒流循環,進而影響整個冷卻系統的冷卻強度,又加速了冷卻壁的損壞,發展成了一種惡性循環。
(3)冷卻壁水管呈“U”形,在彎頭部位的防護和套管的固定和封堵存在細節上的疏漏,導致套管滲碳,使得水管彎頭部位極易損壞。
冷卻壁的損壞原因是多種多樣的,常常與制造過程、安裝和使用過程密不可分,科學的結構設計和材料選型,嚴格的制造工藝流程控制非常重要。
[1]程樹森,楊天鈞等,長壽高爐設計指標及設計方案評價系統初探[J].鋼鐵,2000(5):10-13.