徐志書 李光學 岳宗帥 李東東 武佳樂



摘要
本文針對大功率機電伺服應用的英飛凌絕緣柵雙極性晶體管(IGBT)模塊,分析了IGBT熱功耗的數學模型,并結合仿真軟件針對機電伺服實際工況對工GBT的功耗進行了熱仿真,并對實際情況進行了試驗驗證。
【關鍵詞】大功率機電伺服 絕緣柵雙極性IGBT 熱仿真
1 引言
絕緣柵雙極性晶體管QGBT)是大功率機電伺服核心功率器件。自20世紀80年代出現以來,涵蓋了600~6500V的電壓范圍和1~3600A的電流范圍。隨著機電伺服功率等級越來越高,IGBT的工作電壓、電流也越來越大,對IGBT的熱分析也顯得越來越重要。本文對IGBT模塊的熱數學模型進行了分析,并以某項工程實際工況對IGBT進行了熱仿真分析,并通過實際試驗進行了IGBT溫度測量進行了試驗驗證。
2 IGBT模塊散熱計算方法
IGBT模塊總耗散功率為:
2.1 單IGBT核的導通與開關損耗單IGBT核的導通損耗為:
其中:
其中τ(t)為開關函數
由上述公式可得:
其中m為調制率。
單IGBT核的開關損耗為:
其中,Vdc為母線電壓波動值.
2.2 單diode cell的功耗計算
根據IGBT cell的推算過程,同理可推出Diode的
2.3 IGBT模塊引線電隊損耗
其中其中對于材料銅,α=3.58e-3k-1(10)
3 IGBT模塊散熱仿真
針對某伺服控制驅動器所配套的30kw級機電伺服系統,其所用的功率IGBT為FS300R12OE4,根據被控電機的反電勢系數、轉矩系數可以推算處IGBT的電流、頻率等仿真信息,對以下三種情況分別進行了熱仿真,仿真工況及仿真結果分別如圖1、圖2、圖3所示:
(1)勻速1454rpm,負載轉矩在0-10S(s代表時間國際單位秒),內均勻增加至16N.M,持續時間50s,然后在10s內勻減至0N.M(輕度負載特性)。
(2)勻速2432rpm,負載轉矩在0-10S內均勻增加至28N.M,持續時間50s,然后在10s內勻減至0N.M(重度負載特性1)。
(3)勻速4590rpm,負載轉矩在0-10s內均勻增加至24N.M,持續時間50s,然后在10s內勻減至0N.M(重度負載特性2)。
工況一仿真結果如圖1所示。
工況二仿真結果如圖2所示。
工況三仿真結果如圖3所示。
4 試驗結果對比
針對上述工況,針對某型伺服系統在測功機上進行了實際試驗,試驗過程中在IGBT下埋熱電偶,記錄熱電偶起始時刻、60s、結束時刻溫度并記錄,與IGBT仿真結溫對比見表1。
從仿真結果可以看出,前60s產品實際溫度要低于仿真溫度,原因在于IGBT核的溫度要高于IGBT模塊底部(熱電偶位置)溫度,在試驗結束第70s,實際工況溫度要高于仿真溫度,原因在于實際試驗過程沒有加專門的散熱器,前60s產生的熱量沒有及時散出去,與60s~70s時間端產生的熱量在一起使得IGBT溫度高于仿真溫度。
5 總結
本文對大功率IGBT的熱仿真進行了分析與仿真,并根據仿真工況進行了實際工況試驗并進行了對比與試驗結果分析,本文對大功率IGBT的工程應用具有重要指導意義。
參考文獻
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