摘 要:我國是能源消耗大國,尤其是火力發(fā)電產(chǎn)業(yè)與環(huán)境惡化的矛盾日益凸顯,順應(yīng)國內(nèi)形勢需要,“清潔燃燒”得到了快速發(fā)展,而循環(huán)流化床鍋爐作為一種高效、低污染、燃料適應(yīng)廣、能實現(xiàn)清潔排放,在我國得到非常廣泛應(yīng)用。其中,滾筒冷渣機是循環(huán)流化床鍋爐必備的排渣設(shè)備,它在實現(xiàn)排渣功能的同時,能有效的維持鍋爐內(nèi)物料的正常流化,并能回收高溫灰渣的熱量,實現(xiàn)熱量的有效利用。滾筒冷渣機的穩(wěn)定運行受到越來越多的關(guān)注。針對準(zhǔn)能矸電公司二期2×1177t/h循環(huán)流化床鍋爐滾筒冷渣機系統(tǒng)存在的問題,對滾筒冷渣機及其系統(tǒng)存在的流渣、排渣溫度高、除塵器入口煙溫高、進渣管堵塞、進渣管膨脹節(jié)漏渣和進回水金屬軟管崩裂漏水等問題進行了原因分析,并結(jié)合實際進行了改造,提出了滾筒冷渣機系統(tǒng)的改進方案。通過改造,滾筒冷渣機的故障明顯降低,提高了機組運行的穩(wěn)定性、安全性和經(jīng)濟性。
關(guān)鍵詞:1177t/h循環(huán)流化床鍋爐 滾筒冷渣機 改造 研究
中圖分類號:TM621 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-9082(2018)12-0-02
一、滾筒式冷渣機系統(tǒng)及工作原理
準(zhǔn)能矸電公司二期兩臺東方鍋爐(集團)股份有限公司生產(chǎn)的DG1177/17.4-Ⅱ2亞臨界參數(shù)循環(huán)流化床鍋爐。其型式:單汽包自然循環(huán)、CFB鍋爐、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、汽冷式旋風(fēng)分離器、緊身封閉布置、全鋼爐架懸吊方式、固態(tài)排渣。鍋爐為單汽包、自然循環(huán)、循環(huán)流化床燃燒方式。鍋爐的底渣采用干式機除渣輸送,6個排渣口布置在爐膛后水冷壁下部,相對應(yīng)6臺的變頻滾筒冷渣機、兩臺鏈斗輸送機及兩臺斗式提升機。鏈斗輸送機本體和傳動部分均采用全封閉結(jié)構(gòu)。每臺冷渣機出口設(shè)有三通分兩路,經(jīng)手動切換可進入任意一臺鏈斗輸送機,鏈斗機將經(jīng)過冷渣機冷卻后的鍋爐底渣送入斗提機,斗提機將來自鏈斗機的鍋爐底渣直接輸送到渣倉內(nèi)。設(shè)置啟動順序依次是:斗提機、鏈斗機、冷渣機,停運則相反。斗提機跳閘則觸發(fā)對應(yīng)鏈斗機、冷渣機跳閘。
滾筒式冷渣機的結(jié)構(gòu)由內(nèi)外兩個滾筒組成,兩個滾筒形成雙層密封套筒,冷卻水從密封套筒中間間隙通過實現(xiàn)冷卻的目的。滾筒式冷渣機器主要分為百葉滾筒式和多管滾筒式兩種。百葉滾筒式冷渣機是在滾筒的內(nèi)壁上固定規(guī)則的螺旋葉片,并且螺旋葉片之間安裝著許多縱向葉片,當(dāng)高溫灰渣進入內(nèi)筒后,隨著滾筒的轉(zhuǎn)動,灰渣在螺旋葉片的推動下旋轉(zhuǎn)移動到出渣口,同時由縱向葉片推動灰渣到滾筒頂部,在重力的作用下自然下落,灰渣在運動過程中與密封套中的冷卻水換熱降溫。冷卻水流經(jīng)旋轉(zhuǎn)水接頭、水冷筒體、回水管,與灰渣充分換熱后將灰渣的熱量帶走。多管滾筒式冷渣機是在筒內(nèi)按照一定傾斜度布置多根相互平行的六棱管,高溫灰渣進入滾筒后,灰渣在相互平行的管內(nèi)依靠筒體推動和自身重力旋轉(zhuǎn)著向出渣口緩慢流動,流動的過程中與冷卻水進行換熱。冷卻水在流經(jīng)旋轉(zhuǎn)水接頭、各管間隙中、回水管后將熱量帶走。矸電公司二期1177t/h循環(huán)流化床鍋爐選用的是阿爾斯通四洲電力設(shè)備(青島)有限公司生產(chǎn)的GTL-CX系列滾筒冷渣機,滾筒冷渣機由筒體組件、進渣裝置、出渣裝置、驅(qū)動機構(gòu)、冷卻水系統(tǒng)和電控裝置組成。用于流化床鍋爐的熱渣(≤950℃)冷卻,冷卻后的渣溫一般不大于150℃。冷卻介質(zhì)采用凝結(jié)水(除鹽水),進水溫度一般<40℃,出水溫度應(yīng)<75℃。
二、滾筒冷渣機運行中存在的問題和分析
1.滾筒冷渣機出渣溫度高
目前冷渣機的結(jié)構(gòu)和冷卻系統(tǒng),仍然存在一些問題。水冷式滾筒冷渣機高達950℃左右的高溫爐渣,源源不斷的進入換熱筒體內(nèi)部,經(jīng)過與筒壁及內(nèi)部翼片的復(fù)雜放熱,將爐渣從950℃左右冷卻到150℃以下。實際情況是2011年9月和11月兩臺機組相繼投產(chǎn)后,鍋爐的滾筒冷渣機排渣溫度一直不能降至150℃以下。在高負荷下,鍋爐燃用劣質(zhì)煤時,鍋爐的排渣量會大幅度增加,爐渣得不到有效冷卻就被排出,最高時排渣溫度高達260℃,造成了大量的鍋爐底渣熱量未能有效回收和流失。同時高溫灰渣在進入下游輸渣設(shè)備中,導(dǎo)致這些設(shè)備故障率頻發(fā),設(shè)備維護成本增加,在一定程度上影響了鍋爐的安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行。另外高溫灰渣從渣倉倒運過程中產(chǎn)生大量揚塵,對環(huán)境造成一定的污染。
2.除塵器入口煙溫高
為了便于滾筒冷渣機進渣和控制滾筒冷渣機內(nèi)的灰渣外排,降低現(xiàn)場的環(huán)境污染,在進出渣處加裝負壓吸塵管,吸塵管的一段接到鍋爐尾部煙道,靠引風(fēng)機動力維持滾筒的負壓。運行中,排入滾筒冷渣機的熱渣,經(jīng)負壓吸塵管吸入尾部煙道,導(dǎo)致尾部煙道煙溫升高,布袋除塵器入口煙溫升高,大顆粒灰渣未完全燃燒被吸到布袋上,這樣引起布袋高溫損壞,布袋破損引起除塵器效率降低,造成煙囪煙塵濃度升高,環(huán)保指標(biāo)不達標(biāo)。鍋爐被迫降出力運行。
3.進渣管堵塞和膨脹節(jié)漏灰
運行中鍋爐的燃用劣質(zhì)矸石煤,經(jīng)碎煤機破碎,很難達到規(guī)定的粒度,大顆粒煤進入爐膛內(nèi)燃燒;另外鍋爐存在高溫結(jié)焦現(xiàn)象,導(dǎo)致爐內(nèi)流化不良,大顆粒矸石和焦塊進入滾筒冷渣機進渣管,造成進渣管堵塞;滾筒冷渣機進渣管為水冷式進渣管,疏通起來不方便,而且很難疏通,影響鍋爐的安全運行,存在安全隱患。進渣管膨脹節(jié)是插入式金屬膨脹節(jié),滾筒冷渣機運行過程中由于設(shè)計不合理和進渣管膨脹的不均勻,導(dǎo)致膨脹節(jié)產(chǎn)生間隙大冒紅渣,存在安全隱患,還造成現(xiàn)場環(huán)境污染。曾經(jīng)發(fā)生幾次因膨脹節(jié)漏紅渣,導(dǎo)致鍋爐被迫壓火停爐。
4.進回水軟管崩裂
滾筒冷渣機是旋轉(zhuǎn)運行的設(shè)備,而進回水母管是靜止不動的。所以為了消除動靜設(shè)備之間的應(yīng)力,在進回水旋轉(zhuǎn)接頭與進回水母管之間加裝金屬軟管。金屬軟管運行時間長老化和運行中會產(chǎn)生的扭曲應(yīng)力,容易導(dǎo)致金屬軟管崩裂,漏水。準(zhǔn)能矸電自投產(chǎn)以來發(fā)生3次進回水金屬軟管崩裂現(xiàn)象,造成機組缺水非停和降負荷運行。
三、滾筒冷渣機系統(tǒng)的改造
1.排渣溫度高的改造
矸電公司鍋爐滾筒冷渣機的實際使用情況統(tǒng)計結(jié)果表明,夾套式滾筒冷渣機在滿負荷運行時,排渣溫度遠遠超過設(shè)計值(保證排渣溫度≦150℃)。其主要原因是冷渣機的冷卻水采用凝結(jié)水,設(shè)計壓力較高,為了保證冷渣機運行的安全性,設(shè)計鋼板厚度為20mm,增加了傳熱熱阻,影響了傳熱效率,同時因設(shè)計結(jié)構(gòu)的限制,受熱面不足,無法達到設(shè)計及使用要求。因此,在夾套式滾筒冷渣機內(nèi)增加受熱面,是解決排渣溫度高最有效、最直接的辦法。
1.1將滾筒冷渣機內(nèi)部分螺旋葉片拆除,延圓周方向均勻的布置8組材質(zhì)為20G、規(guī)格為¢89×8mm和¢48×6mm組成的模式水冷管排。在防止堵塞的同時,可以減輕重量,有助于延長滾筒冷渣機驅(qū)動機構(gòu)及支撐部件的使用壽命。
1.2管排一端與冷渣機冷卻水進水環(huán)型管焊接,另一端與冷渣機端板處的回水管焊接,形成閉式循環(huán)冷卻水回路。
1.3管排豎立的固定于滾筒冷渣機內(nèi)部,與螺旋葉片的方向一致,粗管與細管之間焊接有10mm厚的鰭片,避免管排處積渣,保證灰渣能順利排出。
改造后的滾筒冷渣機排渣溫度明顯下降,實測平均排渣溫度下降到80℃左右,即使鍋爐燃用劣質(zhì)煤且滿負荷運行時,冷渣機的的排渣溫度也能達到設(shè)計溫度以下。另外還設(shè)置了滾筒冷渣機回水溫度高于90℃時,跳閘滾筒冷渣機。鍋爐灰渣的熱量被凝結(jié)水回收后,進入到電廠的熱力循環(huán)系統(tǒng)之中,減少鍋爐物理灰渣熱損失,提高了電廠循環(huán)熱效率;輸渣設(shè)備的運行過程中維護工作量減少,檢修成本降低;濕式雙軸攪拌機可以投入使用,減少了灰渣在運輸過程中對環(huán)境的污染。
2.負壓系統(tǒng)改造和調(diào)整
針對負壓吸塵系統(tǒng)在運行中影響除塵器入口煙溫和布袋的安全,進行改造和調(diào)整。對鍋爐空預(yù)器出口水平煙道加裝氣力輸灰系統(tǒng),不僅可以把尾部煙道的部分細灰輸走,還可以把滾筒冷渣機吸塵管的熱灰進入尾部灰斗里,高溫灰就不會吸到除塵器。另外運行關(guān)小吸塵閥門,控制吸灰量。通過改造和調(diào)整,布袋除塵器入口煙溫降低,灰量減少,除塵器壓差降低,布袋也不會燒損,除塵器運行正常,布袋使用壽命延長,鍋爐不再限負荷運行。
3.滾筒進渣管的改造
原設(shè)計滾筒冷渣機進渣管是水冷式,現(xiàn)改造為耐磨耐火耐熱式,膨脹節(jié)外部并加裝了封閉的金屬膨脹節(jié),現(xiàn)改造后進渣管進渣順暢,熱灰渣也不會外漏。原進渣管冷卻水回水管道由原來滾筒頭部改到尾部,這樣優(yōu)化了系統(tǒng)節(jié)省材料,又減少回水阻力。
4.滾筒進回水軟管的改造
為了避免滾筒冷渣機進回水金屬軟管的崩裂漏水,導(dǎo)致大量凝結(jié)水外漏,機組缺水停運。采取防斷水措施,1、定期檢查檢查進回水金屬軟管,定期更換新的金屬軟管。2、對滾筒冷渣機設(shè)置斷水保護。滾筒冷渣機進回水門都安裝電動門,當(dāng)冷卻水進水流量大于100t/h,延時3秒,跳滾筒冷渣機。當(dāng)冷卻水進水壓力低于0.6MPa,跳滾筒冷渣機。
四、結(jié)論與展望
1.結(jié)論
針對1177t/h循環(huán)流化床鍋爐滾筒冷渣機系統(tǒng)問題的分析和改造,滾筒冷渣機的故障率明顯降低,運行周期也延長,節(jié)約了人力、物力和財力,為循環(huán)流化床鍋爐機組的長周期運行提供了可靠保障,使機組安全性、環(huán)保性、經(jīng)濟性運行有了顯著提高。也為同類型機組滾筒冷渣機改造提供了科學(xué)依據(jù)。
2.展望
隨著全國節(jié)能節(jié)能減排工作的持續(xù)深入,循環(huán)流化床鍋爐作為潔凈煤燃燒技術(shù)必將得到更加廣泛的推廣,滾筒冷渣機作為循環(huán)流化床鍋爐必備的排渣設(shè)備也將越來越受到重視。滾筒冷渣機在大型循環(huán)流化床鍋爐排渣工藝中日漸成熟,對減少鍋爐非停和降低廠用電有著很大的提升空間。不可否認,滾筒冷渣機在實際運行當(dāng)中有著一些問題,但這些問題會隨著研究的不斷深入,不斷優(yōu)化完善,才能使?jié)L筒冷渣機將隨著設(shè)備機組容量的增加而發(fā)揮更大的價值。
參考文獻
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作者簡介:郝志強,男,(1975-),內(nèi)蒙古呼和浩特,本科,助理工程師,主要從事電廠運行管理。