劉明杰,劉海濤,趙 清,肖文莉
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)
唐山三友氯堿有限責(zé)任公司自2005年投產(chǎn)以來(lái),不斷運(yùn)用技術(shù)改造手段應(yīng)用溴化鋰制冷、蒸汽式氯化氫合成爐以及流化干燥床等一系列節(jié)能新技術(shù)裝備,提升了企業(yè)整體技術(shù)水平,產(chǎn)品綜合能耗不斷降低。2017年,燒堿產(chǎn)品綜合能耗298.93 kgce/t,PVC綜合能耗160.14 kgce/t,低于行業(yè)平均水平。
2017年,燒堿低溫?zé)崮苜Y源化利用以合理化建議形式被提出,經(jīng)過(guò)1年的討論完善,形成最終可行方案,列入2018年計(jì)劃內(nèi)技改實(shí)施。
燒堿生產(chǎn)工藝中,鹽水精制系統(tǒng)需要將溫度控制在60℃左右,主要原因是既要提高原鹽溶解速度,也要縮短鹽水精制反應(yīng)時(shí)間,還要保證下游螯合樹(shù)脂反應(yīng)活性。
燒堿正常生產(chǎn)中,精鹽水在電解反應(yīng)中損耗50%氯化鈉和20%的水,需在化鹽操作過(guò)程中補(bǔ)足。其中20%的水分損耗主要通過(guò)補(bǔ)充常溫生產(chǎn)水實(shí)現(xiàn)。補(bǔ)充的原鹽和生產(chǎn)水均為常溫,通過(guò)化鹽操作不僅將其融入生產(chǎn)系統(tǒng),還需要通過(guò)熱水或副產(chǎn)蒸汽加熱提溫至65℃。與此同時(shí),電解工序成品燒堿濃度32%,溫度在80℃左右,需通過(guò)循環(huán)水冷卻降溫,降低燒堿對(duì)管道、設(shè)備的腐蝕。
從工藝需求上分析,生產(chǎn)水需要從25℃(常溫)被加熱至55℃左右,32%成品燒堿需從80℃冷卻至45℃以下。理論上,用生產(chǎn)水冷卻成品燒堿,同時(shí)被成品燒堿加熱提溫在理論上完全可行。
根據(jù)系統(tǒng)水平衡計(jì)算,燒堿系統(tǒng)需補(bǔ)充新鮮生產(chǎn)水在150 m3/h左右,為保證操作性能,引出140 m3/h生產(chǎn)水用于冷卻燒堿。
生產(chǎn)水從25℃提溫至55℃,再進(jìn)入化鹽水系統(tǒng),只需少量補(bǔ)充蒸汽即可確保生產(chǎn)工藝需求。項(xiàng)目有效利用燒堿余熱即為節(jié)約蒸汽熱量和生產(chǎn)水提溫吸收熱量 140×(50-20)×1=420(萬(wàn)kcal/h)。
根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù),現(xiàn)有燒堿生產(chǎn)裝置可回收32%成品燒堿產(chǎn)品低溫?zé)崮?35℃×(88+74)t/h×0.864 kcal/kg.℃=489(萬(wàn)kcal/h),完全能夠滿足生產(chǎn)水提溫需要。
燒堿低溫余熱利用方案整體圍繞生產(chǎn)水冷卻成品燒堿進(jìn)行設(shè)計(jì),并增加附屬工藝完善內(nèi)容。主要技術(shù)方案包括以下內(nèi)容。
(1)新增燒堿/生產(chǎn)水換熱器與原有成品燒堿冷卻器串聯(lián),正常情況下可獨(dú)立運(yùn)行,增加換熱器使用壽命;備用換熱器冷卻介質(zhì)(循環(huán)水)側(cè)增加不經(jīng)換熱器的連通管,滿足冬季防凍需要。
(2)生產(chǎn)水進(jìn)入換熱器前增加籃式過(guò)濾器,延長(zhǎng)生產(chǎn)水結(jié)垢堵塞換熱器周期。生產(chǎn)水側(cè)設(shè)置流量計(jì)和調(diào)節(jié)閥,嚴(yán)格定量控制冷卻成品燒堿的生產(chǎn)水流量(稍小于正常生產(chǎn)水補(bǔ)充量),并遵循“固定流量+變量調(diào)節(jié)”方式,由燒堿二車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)水流量調(diào)節(jié)和總體把控。
(3)生產(chǎn)水采用無(wú)壓回水,增加生產(chǎn)水冷卻系統(tǒng)的流動(dòng)性能,所有冷卻用生產(chǎn)水提溫后無(wú)壓進(jìn)入蒸發(fā)界區(qū)的生產(chǎn)水罐,通過(guò)水泵和出口調(diào)節(jié)閥平穩(wěn)輸送至化鹽水罐。
(4)提溫后生產(chǎn)水自緩沖罐泵引出1支分支管線,通過(guò)加壓泵提壓用于清洗鹽泥,降低鹽泥含鹽量。
(5)鋪設(shè)蒸汽管線至南區(qū)溴化鋰機(jī)組,利用副產(chǎn)蒸汽加熱熱水,供溴化鋰機(jī)組通過(guò)熱制冷制取冷凍水,同時(shí),鋪設(shè)蒸汽管線至聚合樹(shù)脂干燥流化床,采用飽和蒸汽對(duì)離心分離后的PVC樹(shù)脂進(jìn)行干燥。
140 m3/h生產(chǎn)水提溫所需熱量供應(yīng)強(qiáng)度為420萬(wàn)kcal/h,而根據(jù)飽和蒸汽物理性質(zhì),副產(chǎn)飽和蒸汽冷凝為水放熱55.7萬(wàn)kcal/t。生產(chǎn)水加熱所需熱量需要通過(guò)420÷55.7=7.5(t/h)的副產(chǎn)飽和蒸汽提供。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際測(cè)算,副產(chǎn)蒸汽節(jié)約6.8 t/h,其余為95℃熱水(熱值折中壓蒸汽0.7 t/h)。其應(yīng)用方向主要有以下2個(gè)。
1.3.1 溴化鋰制冷
2007年以來(lái),三友氯堿根據(jù)熱平衡相繼安裝了6臺(tái)溫水型溴化鋰制冷機(jī)組,采用氯化氫合成爐和氯乙烯轉(zhuǎn)化器副產(chǎn)的熱水作為熱介質(zhì)制取7℃冷凍水。
隨著技術(shù)裝備的不斷進(jìn)步,氯化氫合成反應(yīng)熱利用技術(shù)也出現(xiàn)重大變革,余熱攜帶介質(zhì)由95℃熱水升級(jí)為0.4 MPa中壓蒸汽,余熱回收價(jià)值大幅上升。受此影響,三友氯堿不僅在擴(kuò)產(chǎn)新項(xiàng)目當(dāng)中全面采用蒸汽式氯化氫合成爐,也不斷將原有熱水型氯化氫合成爐替換為蒸汽式氯化氫合成爐。雖然企業(yè)總體創(chuàng)效提升,但也造成了用于溴化鋰制冷的熱水供應(yīng)不足,溫水型溴化鋰機(jī)組開(kāi)工率不足50%,
燒堿低溫?zé)崮苜Y源化利用后,生產(chǎn)水改用成品燒堿提溫后節(jié)省了以飽和蒸汽或高溫?zé)崴疄檩d體的加熱介質(zhì),能夠維持1臺(tái)溴化鋰制冷機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行,進(jìn)而供應(yīng)7℃冷凍水550 m3/h,年創(chuàng)效326萬(wàn)元。
1.3.2 樹(shù)脂干燥流化床
三友氯堿60%以上的通用聚氯乙烯樹(shù)脂生產(chǎn)裝置(產(chǎn)能20萬(wàn)t/a)仍采用氣流旋風(fēng)工藝技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品干燥,技術(shù)相對(duì)落后,單位能耗高,且容易造成部分PVC產(chǎn)品雜質(zhì)偏高。
三友氯堿直接采用國(guó)際先進(jìn)水平的丹麥尼魯樹(shù)脂干燥流化床替代原有樹(shù)脂旋風(fēng)干燥系統(tǒng),直接應(yīng)用飽和蒸汽進(jìn)行PVC干燥操作,降低樹(shù)脂蒸汽單耗0.2 t,效益顯著。
根據(jù)核算,生產(chǎn)實(shí)際當(dāng)中用于生產(chǎn)水加熱的蒸汽在6.8 t/h,通過(guò)燒堿低溫?zé)崮芑厥蘸螅蓾M足新樹(shù)脂流化床60%左右的蒸汽需求,年可創(chuàng)效770萬(wàn)元。
在現(xiàn)有工藝中,離心式空壓機(jī)需要通過(guò)多級(jí)循環(huán)水冷卻移出壓縮熱,同時(shí)采用電加熱方式催動(dòng)儀表氣再生干燥器恢復(fù)工作性能。
停用離心式空壓機(jī)末級(jí)冷卻器,節(jié)省循環(huán)水消耗;終極壓縮后的高溫工藝空氣代替熱再生氣進(jìn)入再生干燥器(改型為熱壓縮空氣再生干燥器),充分利用工藝氣壓縮余熱對(duì)儀表氣設(shè)備進(jìn)行干燥脫附,減少了電能消耗,降低儀表空氣制造成本。
三友氯堿通過(guò)大力推廣先進(jìn)技術(shù),優(yōu)化生產(chǎn)工藝,不斷深入挖潛,推進(jìn)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展,降低生產(chǎn)成本,取得了極大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。經(jīng)測(cè)算,上述兩項(xiàng)低溫?zé)崮苜Y源化利用措施年創(chuàng)效在800萬(wàn)元以上,而投資僅300萬(wàn)元左右。
化工企業(yè)尤其是高耗能企業(yè)需積極優(yōu)化生產(chǎn)工藝,采用能量?jī)?yōu)化利用原則合理組織能量多次利用,高能高用,低能低用,按質(zhì)用能,按需供能。具體說(shuō)來(lái)就是對(duì)熱資源要盡量先產(chǎn)功再用熱,即使對(duì)熱量利用也要按能級(jí)高低分別回收使用,高溫?zé)嵩醇訜岣邷匚锪希蜏責(zé)嵩醇訜岬蜏匚锪希瑯?gòu)成按能量等級(jí)高低綜合利用的總能體系,從而達(dá)到較高的能量利用效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效平衡。