黎智昌
(中國鋁業廣西分公司裝備能源部,廣西 百色 531400)
離心泵是氧化鋁生產工藝中原料磨制工序的重要設備,負責把經過磨機磨制后的合格原礦漿輸送到溶出車間前槽,作為原礦漿運輸的設備,離心泵的連續穩定運行與否,直接影響到溶出機組的安全穩定運行。由于礦石中Fe2O3含量占18%~22%,SiO2含量占4%~7%,泵的過流件如葉輪、泵殼、機封磨損很大,經常造成因磨損泄漏停機。據統計,2011年至2013年,年過流件的備件平均消耗233萬元,年維修費平均50萬元,為有效降低離心泵備件消耗,確保發揮其全部效能,需采取新的模式去做好離心泵設備的維修保養管理工作,為氧化鋁生產的持續穩定奠定堅實基礎。
離心泵的維修是事后維修和預防性維修相結合,即生產崗位人員巡檢發現問題,匯報給設備科點檢員,點檢員下檢修任務委托單給檢修單位;或者點檢員在專業點檢時發現隱患,下達檢修計劃委托檢修單位維修。檢修單位接到委托單后,按照點檢員的要求組織實施檢修,檢修需要的備件由點檢員通過月計劃的方式向采購部門申請,檢修完成后點檢員組織驗收試車,檢修資料歸檔。從當前的維修現狀來看,存在以下問題。
(1)人的因素:操作、巡點檢、維護、運行參數調整不到位;檢修人員技能參差不齊,特別是機封的更換調整達不到廠家要求。
(2)機器的因素:泵的廠家有三個,涉及11種泵型,出廠日期相差近20年,機封頻繁泄漏和過流件異常磨損,期間不斷在嘗試新材料新技術改進,但效果不明顯。
(3)物料因素:礦石中AL2O356%,Fe2O3含量占18%~22%,SiO2含量占4%~7%。第一批泵在1995年投用,最遲一批在2012年投用,95年投用初期,AL/Si(鋁硅比)在10以上,Fe2O3含量比18%低,磨損速度較慢,后期(2010年后),AL/Si(鋁硅比)下降,Fe2O3含量上升,產量由初期40~250萬t。
(4)方法:現有的檢修模式是事后維修占為主,大部分是損壞了才維修,維修質量受檢修人員的技能水平、備件的質量影響很大,出現質量問題兩者互相扯皮,不利于設備管理部門的管理。
(5)環境:隨著產量的不斷提高到一定程度,要求設備運行率越來越高,而設備經過長時間的運行,故障率逐年上升。
針對以上存在的問題,有著多種模式可選擇。其中主要包括原廠提供備件和維修服務,原廠授權代理商提供備件和維修服務,自身采購備件和維修服務及原廠提供備件與維修單位合作維修服務。
這兩種服務模式只是存在機構機構的不同,實際上都以設備原廠為主體,所有的設備維修服務內容,如定價、服務等級、保修期等完全遵循原廠指令,所謂的授權代理商也只是原廠的分支。因此,其服務質量非常高,服務響應的時間也有硬性規定,但其服務價格較高。
自身力量維修,檢修人員固定,技術水平均衡,響應快是其優勢,但備件的采購沒有自主權,需要通過采購部門采購,備件的價格比原廠要高。不具備泵型改造的技術,換泵成本較高。
采用正規的離心泵廠家與當地的維修單位合作的第三方模式,達到雙方優勢達到互補,廠家發揮供貨的價格優勢,維修單位憑借嫻熟的技能保證檢修質量,兩者強強聯合,既降低了備件的供應價格,又避免了廠家直接派人常駐高昂的費用支出。廠家還能有針對性對現有薄弱點進行改造,延長備件使用壽命,降低維修次數,從而降低備件消耗。
針對以上分析比較,我們根據前期起重機維修試點的成功經驗,推廣到離心泵的維修,具體采取的措施如下。
(1)統計最近3年來備件消耗金額、庫存金額和檢修費用數據。
(2)按備件供應廠家分類統計備件的壽命。
(3)按泵的規格型號統計維修的次數,備件的消耗。
(4)與備件供應廠家交流溝通,備件供應與維修合作的可行性。
(5)按照前3年備件消耗金額取平均值,下浮一定幅度設置招標控制價,通過邀請招標確定備件供應維修合作單位。考慮到前期投入較大,合同期設為3年。
經過3年合同期的實踐,年累計節約備件維修費同比降低30%,由于備件維修合為一體,職責清晰,設備的連續穩定得到保障,3年沒有發生過一次因維修不到位影響溶出機組停運的現象。該模式的成功運行,迅速推廣到同類型企業的同類型設備,取得較好的經濟效果。