王景學 楊學敏
摘 要:數(shù)控機床是機械制造行業(yè)的主流設備,在工業(yè)自動化程度迅猛發(fā)展的今天,提高數(shù)控機床的工作效率,實現(xiàn)機床上下料的自動化和智能化已經(jīng)迫在眉睫。通過改裝數(shù)控機床自動門、外加PLC作為智能工作站的上位機和采用觸摸屏監(jiān)控等形式,完成數(shù)控機床上下料智能工作站的設計,不僅能夠提高工作效率,而且能夠很好地監(jiān)控數(shù)控機床的運行狀態(tài)。
關鍵詞:數(shù)控機床;上下料;智能工作站
中圖分類號:TB 文獻標識碼:A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.36.092
1 引言
在國家《中國制造2025》的宏偉藍圖下,高端數(shù)控機床備受生產(chǎn)制造企業(yè)的青睞,并且工業(yè)機器人亦是如此。因其具有重復定位精度高、可靠性高、生產(chǎn)柔性化及自動化程度高等無可比擬的優(yōu)勢,已經(jīng)作為智能化自動搬運系統(tǒng)特別是數(shù)控加工設備的重要生產(chǎn)搬運環(huán)節(jié)而廣泛應用。
新時代,在自治區(qū)第十三個五年規(guī)劃精神的指導下,面對國家經(jīng)濟建設飛速發(fā)展的新形勢,如何緊隨發(fā)展形勢,提高數(shù)控車床的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)力水平,實現(xiàn)智能化控制、管理,是一個急需解決的問題。學院現(xiàn)擁有凱達CDCK-20A型全功能數(shù)控車和華數(shù)HSR-JR612六自由度機器人共11臺,設計用工業(yè)機器人給數(shù)控機床上下料的智能工作站,并且采用觸摸屏控制、管理工作站的生產(chǎn)運行,這對學生充分操作、使用、維護機器人、數(shù)控機床,促進學院教育教學水平的提高、拓展社會服務能力、發(fā)揮創(chuàng)新能力等都有著極為重要的意義。
2 項目方案設計
2.1 改裝數(shù)控車床為自動門
凱達CDCK-20A型全功能數(shù)控車因其可以實現(xiàn)多軸聯(lián)動、加工復雜零件和加工精度高的特點,廣泛應用在我院的教育教學和生產(chǎn)中。但凱達數(shù)控車的機床門為手動控制,這在數(shù)控機床上下料智能工作站的設計中無法實現(xiàn)自動上下料,因此需要改裝機床門。本項目研究小組經(jīng)企業(yè)調(diào)研、實地考察和試驗等方式,最終確定了給機床門安裝減速電機的方式,完成機床門自動開關的硬件改造。
2.2 確定智能工作站的上位機
本項目設計的智能工作站是要將數(shù)控機床、工業(yè)機器人統(tǒng)一控制和管理。在數(shù)控機床和工業(yè)機器人系統(tǒng)復位完成后,觸摸屏通過上位機控制工業(yè)機器人抓取工件、機床門開啟、機床液壓卡盤松開、機器人送料、機床門關閉、機床開始加工等動作,并且在工業(yè)機器人和數(shù)控機床工作過程中的狀態(tài)將實時地反映在觸摸屏上。基于以上考慮,本次設計選擇西門子S7-200 CPU226CN AC/DC/RLY型PLC作為上位機,采用昆侖通態(tài)TCP7062KS系列觸摸屏作為人機交互設備,實現(xiàn)設備運行監(jiān)控、設備狀態(tài)信息顯示、設備整體聯(lián)機控制及單機調(diào)試、設備安全保護等任務。
2.3 智能工作站工作流程設計
在確定采用西門子S7-200 CPU226CN AC/DC/RLY型PLC作為智能工作站的上位機和昆侖通態(tài)TCP7062KS系列觸摸屏作為人機交互設備后,設計智能工作站的工作流程如圖1所示。
3 項目實施
3.1 凱達CDCK-20A型全功能數(shù)控車床防護門系統(tǒng)的改裝
數(shù)控機床上下料智能工作站在自動工作的過程中要求數(shù)控機床的門能夠在工業(yè)機器人取料完成,準備上料時及時開啟,在工業(yè)機器人下料完成移出數(shù)控機床、數(shù)控機床開始加工之前及時關閉,并且控制動作要迅速,反應要快、維護簡單,使用壽命長,可靠性高。因此,本項目在數(shù)控車床的防護門上安裝一臺減速電機,為了防止減速電機超行程工作,在數(shù)控車床門的中間和兩側,分別安裝了限位開關,用I0.6和I0.7作為PLC的輸入信號,Q0.4和Q0.5作為控制機床門開啟和關閉的給減速電機的信號。
3.2 智能工作站上位機信號處理
本項目設計選擇西門子S7-200 CPU226CN AC/DC/RLY型PLC作為上位機,控制工業(yè)機器人給數(shù)控機床完成上下料。因此需要將機床和機器人復位完成、機床門、卡盤等信號給到智能工作站的上位機。智能工作站上位機I/O分配表如表1所示,電氣原理圖如圖2所示。
3.3 智能工作站觸摸屏組態(tài)
數(shù)控機床上下料智能工作站采用昆侖通態(tài)TCP7062KS系列觸摸屏作為人機交互設備。通過組態(tài)觸摸屏畫面實現(xiàn)智能工作站的機器人、數(shù)控機床的運行狀態(tài)的實時監(jiān)控和工作狀態(tài)的切換,并且為了防止誤操作,給觸摸屏添加了登錄界面,觸摸屏監(jiān)控數(shù)控機床和機器人狀態(tài)界面如圖3所示。
4 存在的問題及解決措施
4.1 存在的問題
(1)數(shù)控機床采用CNC控制,并且在出廠時,部分程序?qū)嵭辛思用芴幚恚虼嗽诳刂浦袩o法調(diào)用信號;
(2)項目采用外加PLC作為智能工作站控制的上位機的方式,但整體還是采用了硬件I/O通訊的方式,影響了系統(tǒng)部分功能的實現(xiàn)。
4.2 解決措施
在本項目繼續(xù)研究的過程中,可以嘗試應用工業(yè)交換機加PROFIBUS總線通訊方式解決上述問題。
5 結束語
研究將數(shù)控機床和工業(yè)機器人統(tǒng)一控制的智能工作站,不僅可以提高數(shù)控機床的工作效率,而且通過組態(tài)觸摸屏畫面,用戶可以實時監(jiān)控數(shù)控機床和工業(yè)機器人的運行狀態(tài)。
參考文獻
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