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乙二醇合成氣壓縮機(jī)干氣密封故障處理

2018-01-03 01:35:27高明亮張海永陳永剛
設(shè)備管理與維修 2017年9期
關(guān)鍵詞:故障

高明亮,張海永,陳永剛

(濮陽(yáng)永金化工有限公司,河南濮陽(yáng) 457004)

乙二醇合成氣壓縮機(jī)干氣密封故障處理

高明亮,張海永,陳永剛

(濮陽(yáng)永金化工有限公司,河南濮陽(yáng) 457004)

干氣密封在乙二醇合成氣壓縮機(jī)的應(yīng)用,通過(guò)典型故障分析,給出使用過(guò)程中的注意事項(xiàng)。

乙二醇;合成循環(huán)氣壓縮機(jī);干氣密封;故障

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.30

0 前言

某年產(chǎn)20萬(wàn)t乙二醇裝置合成氣壓縮機(jī)采用沈鼓DMCL804離心式壓縮機(jī),軸端密封采用雙端面集裝式干氣密封,型號(hào)GCD02/L-190,密封設(shè)計(jì)壓力0.4 MPa,設(shè)計(jì)溫度100℃,設(shè)計(jì)最低轉(zhuǎn)速800 r/min,設(shè)計(jì)最高轉(zhuǎn)速11 000 r/min,盤車轉(zhuǎn)速10 r/min,動(dòng)平衡等級(jí)G 2.5,試驗(yàn)規(guī)范API617。該密封工作原理是流體靜力和液體動(dòng)力的平衡。動(dòng)環(huán)材料是SIC,固定在軸上旋轉(zhuǎn),上有螺旋槽,槽深0.005~0.01 mm。與動(dòng)環(huán)配合的靜環(huán)的材料一般為石墨,靜環(huán)背后有彈簧。螺旋槽設(shè)計(jì)成單向,流體通過(guò)動(dòng)環(huán)與靜環(huán)徑向結(jié)合面的唯一通路實(shí)現(xiàn)密封。隨著動(dòng)環(huán)的旋轉(zhuǎn),密封表面的氣體進(jìn)入溝槽即被引入中心,被壓力的同時(shí)遇到密封堰的阻擋,密封堰對(duì)氣流產(chǎn)生阻力,因壓增大而推開撓性定位的靜環(huán)形成氣體間隙(即氣膜)間隙距離0.0025~0.005 mm,當(dāng)彈簧的閉合力與液體氣膜產(chǎn)生的開口力相等時(shí),間隙建立,形成密封。干氣密封結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。

1 干氣密封結(jié)構(gòu)原理

如圖1所示,DMCL804離心式壓縮機(jī)軸端采用雙端面干氣密封,左側(cè)是壓縮機(jī)缸體,輸送介質(zhì)為合成循環(huán)氣,右側(cè)是大氣側(cè),裝有徑向軸承。前置氣(氮?dú)猓┑淖饔檬亲钃鯔C(jī)殼內(nèi)臟的介質(zhì)氣體竄入干氣密封區(qū)域,污染密封;密封氣(氮?dú)猓┻M(jìn)入密封腔,靜態(tài)下幾乎沒(méi)有泄漏,壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)微量密封氣分別向介質(zhì)側(cè)和大氣側(cè)泄漏,泄漏量<1 m3/h,介質(zhì)側(cè)泄漏氣體(氮?dú)猓┻M(jìn)入機(jī)組內(nèi)部,大氣側(cè)端面泄漏氣(氮?dú)猓┌踩欧牛灰徊糠指綦x氣(氮?dú)猓┩ㄟ^(guò)內(nèi)側(cè)迷宮泄漏、與主密封大氣側(cè)端面泄漏氣混合后安全排放,另一部分通過(guò)外側(cè)迷宮泄漏至軸承箱內(nèi),防止?jié)櫥臀廴久芊狻?/p>

圖1 干氣密封結(jié)構(gòu)

2 故障現(xiàn)象及原因分析

2.1 故障1

(1)故障現(xiàn)象。壓縮機(jī)組啟動(dòng)后,第一次暖機(jī)1000 r/min時(shí)機(jī)組驅(qū)動(dòng)端密封氣開始出現(xiàn)流量,第二次暖機(jī)1800 r/min時(shí)該流量超過(guò)正常流量2倍左右,達(dá)到2.3 m3/h,機(jī)組轉(zhuǎn)速過(guò)臨界轉(zhuǎn)速達(dá)到5000 r/min時(shí),流量指示(FIA182)突然滿量程。當(dāng)班人員現(xiàn)場(chǎng)打開旁路閥,將FIA182流量控制在7~8 m3/h,以便于觀察流量。控制室檢查機(jī)組驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)、軸承回油溫度等參數(shù)正常。現(xiàn)場(chǎng)對(duì)密封氣管線、連接法蘭進(jìn)行檢查確認(rèn)無(wú)泄漏。控制室觀察密封氣流量不斷波動(dòng)并上升,判斷機(jī)械密封可能泄漏,有挽救的可能,當(dāng)時(shí)正處于系統(tǒng)開車,經(jīng)過(guò)多方判斷,決定機(jī)組監(jiān)視運(yùn)行,不斷調(diào)整機(jī)組運(yùn)行狀況,18 h后,密封氣流量開始下降,根據(jù)流量下降幅度逐次關(guān)小旁路閥直至關(guān)閉,F(xiàn)IA182趨于平穩(wěn),流量指示1.2 m3/h左右。

后待停車機(jī)會(huì),檢查發(fā)現(xiàn)密封動(dòng)靜環(huán)均有一定程度的磨損。對(duì)該密封進(jìn)行更換,同時(shí)更換密封氣濾芯。

(2)原因分析。設(shè)備正常運(yùn)行中,只有當(dāng)機(jī)組通過(guò)臨界轉(zhuǎn)速后,密封氣才出現(xiàn)流量,而開機(jī)暖機(jī)過(guò)程出現(xiàn)流量,說(shuō)明干氣密封出現(xiàn)故障,有異物進(jìn)入機(jī)封,引起流量滿量程。該異物強(qiáng)度不高,未能嚴(yán)重影響密封面,經(jīng)過(guò)逐漸調(diào)整,異物離開或研磨消失,密封泄漏量雖然有一定增加,但仍能使用,未造成停機(jī)。

2.2 故障2

(1)故障現(xiàn)象。2016年11月系統(tǒng)停車大修時(shí),更換了機(jī)組兩端干氣密封。由于檢修期間沒(méi)有氣源,新干氣密封安裝后無(wú)法進(jìn)行靜壓試驗(yàn)。11月28日有氣源時(shí),機(jī)械密封進(jìn)行靜壓試驗(yàn),出現(xiàn)以下情況:

①當(dāng)壓縮機(jī)缸體內(nèi)沒(méi)有壓力時(shí),驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端密封均正常,未顯示流量。

②當(dāng)壓縮機(jī)缸體內(nèi)壓力為0.15 MPa時(shí),兩側(cè)密封顯示正常。繼續(xù)給氣缸充壓,當(dāng)壓力≥0.22 MPa時(shí),驅(qū)動(dòng)端密封氣流量顯示為6 m3/h,非驅(qū)動(dòng)端為2 m3/h,手動(dòng)盤車時(shí)驅(qū)動(dòng)端進(jìn)氣流量表滿量程,非驅(qū)動(dòng)端流量在2~4 m3/h波動(dòng)。

③拆卸干氣密封,檢查浮動(dòng)量正常,檢查發(fā)現(xiàn)動(dòng)靜環(huán)手動(dòng)周向盤不動(dòng),解體檢查清洗干氣密封,動(dòng)靜環(huán)密封面無(wú)問(wèn)題,竄量正常,盤車靈活后回裝,當(dāng)壓力為0.15 MPa時(shí),驅(qū)動(dòng)端、非驅(qū)動(dòng)端密封正常,當(dāng)缸體壓力升至0.22 MPa時(shí),驅(qū)動(dòng)端密封氣流量6 m3/h左右,非驅(qū)動(dòng)端密封氣流量為2 m3/h左右,手動(dòng)盤車時(shí),驅(qū)動(dòng)端流量表滿量程,非驅(qū)動(dòng)端在2~4 m3/h左右波動(dòng),問(wèn)題未得到解決。

④現(xiàn)場(chǎng)拆卸檢查驅(qū)動(dòng)端使用拆下來(lái)的舊干氣密封,動(dòng)、靜環(huán)有一定程度磨損,處理完畢后回裝。再次對(duì)缸體充壓后,實(shí)驗(yàn)情況正常。非驅(qū)動(dòng)端干氣密封未檢查更換。

(2)原因分析。由于解體動(dòng)靜環(huán)密封面未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,判斷本次干氣密封泄漏不是從該密封面出現(xiàn)的。

經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),靜環(huán)內(nèi)氟橡膠O形環(huán)的主要作用是保持靜態(tài)下密封完好,同時(shí)在工作狀態(tài)下特別是在工況波動(dòng)動(dòng)環(huán)軸向竄動(dòng)的情況下,也要保證靜環(huán)的跟隨性,故其過(guò)盈量不大。對(duì)比新舊兩套密封尺寸發(fā)現(xiàn),新密封的O形環(huán)較舊密封O形環(huán)環(huán)徑小0.08 mm,同時(shí)該密封設(shè)計(jì)溫度100℃,而當(dāng)時(shí)正值冬季,環(huán)境溫度-10℃,O形環(huán)收縮,實(shí)際過(guò)盈量達(dá)不到使用要求,造成密封失效。

2.3 故障3

(1)故障現(xiàn)象。2017年2月5日,機(jī)組進(jìn)行停機(jī)處理,機(jī)組電動(dòng)盤車運(yùn)行,氮?dú)夤芫W(wǎng)壓力正常,干氣密封各參數(shù)正常,缸體系統(tǒng)泄壓至0.17 MPa。3 h后氮?dú)夤芫W(wǎng)因故中斷,崗位人員投用備用氮?dú)猓ㄤ撈浚驓饬坑邢蓿荒鼙WC機(jī)組干氣密封用量,僅投用密封氣,前置氣與隔離氣未投用。2月6日凌晨5時(shí),崗位人員發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動(dòng)端密封氣滿量程。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查調(diào)整,未能消除故障,確認(rèn)干氣密封損壞。

檢修人員對(duì)壓縮機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承進(jìn)行解體檢查,干氣密封抽出后解體檢查發(fā)現(xiàn)動(dòng)靜環(huán)磨損比較嚴(yán)重,表面有硬質(zhì)顆粒造成的環(huán)形劃痕,同時(shí)密封腔有靜環(huán)粉末,造成密封失效。

(2)原因分析。

①密封氮?dú)庵袛嗪螅瑱C(jī)組密封僅投用密封氣,前置氣未投用,壓縮機(jī)缸體壓力0.17 MPa,在未投用密封氣或切換鋼瓶過(guò)程中,造成反壓,壓縮機(jī)缸體合成氣夾帶硬質(zhì)顆粒由前置氣通道進(jìn)入密封面,同時(shí)機(jī)組電動(dòng)盤車運(yùn)行,動(dòng)靜環(huán)磨損,造成密封失效。

②干氣密封推薦的盤車轉(zhuǎn)速是10 r/min,而蒸汽輪配套的盤車電機(jī)轉(zhuǎn)速是19 r/min,因而在盤車過(guò)程中動(dòng)靜環(huán)有輕微磨損,而2017年1月由于乙二醇裝置氣源的不穩(wěn)定性,機(jī)組一直處于準(zhǔn)備開車階段,累計(jì)盤車時(shí)間達(dá)1周左右,造成密封損傷。

3 結(jié)語(yǔ)

干氣密封由于不需要密封油,避免了對(duì)工藝介質(zhì)的污染,同時(shí)由于功率損失小,減少了維修工作量,在化工行業(yè)的透平式壓縮機(jī)上廣泛使用。針對(duì)例舉的3次故障,在使用過(guò)程中特別是在開車過(guò)程中要采取以下措施。①定期檢查壓縮機(jī)組密封系統(tǒng)的壓力表及流量計(jì),發(fā)現(xiàn)指示不準(zhǔn)及時(shí)更換。②注意停車期間和開車期間對(duì)密封的保護(hù),特別要注意避免反壓情況的出現(xiàn),注意密封系統(tǒng)的清潔,定期檢查過(guò)濾器,避免異物進(jìn)入密封腔。異物進(jìn)入密封腔、出現(xiàn)泄漏時(shí),可以進(jìn)行調(diào)整,盡可能延長(zhǎng)密封壽命。③密封更換后,要及時(shí)投用密封氣,檢查靜態(tài)下密封性能。④停車后連續(xù)盤車時(shí)間≤12 h,開機(jī)前連續(xù)盤車時(shí)間≤4 h。

TH45

B

〔編輯 李 波〕

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