張志強
(萊鋼集團設備檢修中心,山東萊蕪 271104)
皮帶運輸系統優化改造
張志強
(萊鋼集團設備檢修中心,山東萊蕪 271104)
大傾角運輸帶經常因皮帶磨損嚴重頻繁更換導致停機,優化改造皮帶機的支撐結構、機尾拉緊裝置和皮帶壓帶裝置,降低系統故障率,提高皮帶使用壽命。
皮帶運輸機;故障停機率;皮帶壽命
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.50
型鋼煉鐵廠3座高爐皮帶運輸系統使用的大傾角皮帶機組,自開爐以來一直存在著使用壽命短、更換頻率高的問題,制約了生產的正常運行。尤其是噴煤、渣處理、礦槽的皮帶運輸機系統,由于皮帶拖架及壓帶裝置存在設計安裝缺陷,在長時間重負荷連續運轉中皮帶磨損嚴重,主要表現為3種形式。
(1)皮帶裙邊破損,皮帶群邊與帶身連接處出現裂紋,使用壽命僅為12個月。
(2)皮帶拖棍損壞頻繁,機架受振動影響產生裂紋,需要頻繁焊補。
(3)皮帶壓帶輪磨損嚴重,更換頻繁。
如維修記錄表1所示,皮帶停機故障率高的主要原因為皮帶在運轉過程中受損嚴重,導致頻繁的修補、更換。經統計,2008-2010年,大傾角皮帶故障停機率占渣處理系統故障停機率的42%,占礦槽上料系統故障停機率的40%。

表1 環型帶皮帶更換修補記錄
(1)皮帶基礎支撐設計安裝結構不合理。如圖1所示,皮帶基礎支撐方式是從基帶兩側安裝支撐輥,帶裙邊體成自然懸空狀,皮帶在上料過程中,帶重負荷爬升,帶身受物料壓力出現中凹現象,卸料后,帶受張力自然展開;皮帶下滑過程中,受帶身兩邊側拖輥的拖力向上,裙邊體重心向下,帶身受自身重力呈向下彎曲狀,帶身連續受兩種支反力的作用,迅速產生反彎曲變形,長時間的運行,導致帶身與帶裙邊連接處出現裂紋,直致斷裂。

圖1 改造前皮帶支撐
(2)皮帶長時間重負荷連續運轉,易出現跑偏、上下竄動現象,導致皮帶劃傷。皮帶長時間連續運轉,導致帶身拉長,如不能及時調整拉緊裝置,則會出現帶身跑偏現象,此時易出現帶身群邊體與帶兩側拖棍摩擦現象,導致帶身群邊磨損嚴重,縮短皮帶的使用壽命
(3)皮帶支撐輥選型不當,滾筒易粘料加速皮帶磨損。
(4)機尾拉緊裝置設計不合理。原皮帶機尾拉緊裝置存在設計缺陷,鎖緊螺母與拉緊采用干摩擦方式,鎖緊量小,容易造成拉緊絲杠的破壞性磨損,是皮帶故障的另一主要原因。
(5)皮帶壓帶輪結構形式設計缺陷。
(1)拆除原有的部分側支撐輥,增加底部直拖輥,直接作用于皮帶重心位置,避免皮帶反復彎曲變形(圖2)。

圖2 改造后皮帶支撐
(2)在皮帶兩側增設30組立擋輥(圖2),進行皮帶的強力糾偏,使皮帶在爬生、下滑過程中保持原有的運行軌道,可避免皮帶因跑偏磨損群邊。

圖3 機尾拉緊裝置
(3)底托輥改用未包膠的厚壁拖輥,分別在機頭、機尾處增設刮料器(根據現場環境,自行制作),避免有碎料、異物粘在傳動滾筒、改向滾筒表面,造成皮帶磨損、劃傷、壓傷。
(4)改造機尾拉緊裝置,加工制作調整絲杠,安裝配帶止推軸承鎖緊螺母,可及時對拉緊裝置進行調整,確保皮帶的張緊度(圖3)。
(5)增加壓帶輪的內外輪圓的高度差,由原來200 mm增加到210 mm,減少內輪對帶群邊的磨損,并在內輪圓安裝兩盤6320軸承,去除因壓帶輪內外輪圓產生的線速度差異(圖4)。

圖4 皮帶壓帶裝置
環形帶運輸機系統改造投用后,2010年渣處理系統皮帶機故障停機率為0.13%,比2009年降低了0.69%,1#爐礦槽大傾角皮帶機系統故障停機率降低了1.53%,2#爐SJ2皮帶機系統實現零故障停機率,為其他皮帶運輸設備提供了可借鑒的運維管理方法。
(1)成本效益。皮帶正常使用壽命為25個月以上,改造前因皮帶支撐結構設計不合理,使用壽命為12個月,按每條皮帶8萬元計,2座高爐皮帶備件年損失費用24萬元。
改造后機頭傳動滾筒使用壽命從1 a提高到3 a;機尾滾筒使用壽命從1 a提高到3 a;拖輥更換周期由3個月提高到1 a;每年可節省皮帶機備件費用16萬元。
(2)節焦效益。根據經驗數據,按休風率每降低1%,焦比降底3%計算,返焦上料系統改造后,避免了因上料系統故障而導致高爐休慢風事故的發生,年節焦效益449.79萬元。
TF321.2
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〔編輯 李 波〕