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分水江水電站2號(hào)機(jī)組低油壓事故停機(jī)及事故停機(jī)時(shí)出口開關(guān)拒跳原因分析和處理

2018-01-01 00:00:00趙華杰
水能經(jīng)濟(jì) 2018年5期

【摘要】分水江水電站2號(hào)機(jī)組低油壓事故停機(jī)及事故停機(jī)時(shí)出口開關(guān)拒跳,針對(duì)本次事故,公司各部門都要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,值班人員加強(qiáng)日常巡檢,維護(hù)人員及時(shí)消除設(shè)備缺陷,部門領(lǐng)導(dǎo)和主管加強(qiáng)監(jiān)督檢查,針對(duì)性的制定反事故預(yù)案和反事故措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,將事故隱患排查在萌芽中,確保機(jī)組安全運(yùn)行。

【關(guān)鍵詞】水電站事故;規(guī)章制度;預(yù)案措施

一、電站概況

分水江電廠位于分水江干流中游河段,為分水江水利樞紐工程電站,河床式廠房,水庫(kù)正常蓄水位43.5米,安裝2臺(tái)由東方電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的單機(jī)容量15MW燈泡慣流式水輪機(jī)組,總裝機(jī)容量30MW。水輪機(jī)型號(hào):GZ(738)-WP-385。機(jī)組壓油裝置由壓力罐、回油箱、油泵、液位計(jì)、壓力開關(guān)、控制設(shè)備等組成。機(jī)組出口開關(guān)采用真空斷路器。

二、壓油罐低油壓故障動(dòng)作事故停機(jī)及停機(jī)出口開關(guān)拒跳復(fù)合故障操作處理和設(shè)備缺陷情況:

2016年4月22日01時(shí)20分,2號(hào)機(jī)壓油罐油位過低14分鐘未打滿油,值班人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)。22日01時(shí)28分,2號(hào)機(jī)調(diào)速器壓油罐油位越下下限,紅色報(bào)警上送,被操作人員發(fā)現(xiàn)去處理,但錯(cuò)誤的判斷以為2號(hào)泵故障打油不上,沒有檢查油箱油位。更換1號(hào)壓油泵起動(dòng)打油未成功(其實(shí)是21日20時(shí)27分集油箱油泵控制系統(tǒng)故障,信號(hào)未上送,集油箱溢油造成回油箱已沒有油可打了),又同時(shí)再起動(dòng)2號(hào)壓油泵2臺(tái)合打未成功。22日01時(shí)35分,低油壓自動(dòng)發(fā)信號(hào)“低油壓事故停機(jī)”從報(bào)警到事故停機(jī)動(dòng)作相隔07分32秒,本應(yīng)發(fā)電機(jī)出口開關(guān)跳開解列事故就此為止,但由于出口開關(guān)拒動(dòng),無法解列(現(xiàn)地手動(dòng)操作也不成功),此時(shí)2號(hào)發(fā)電機(jī)有功進(jìn)相-9000KW,操作人員手動(dòng)開導(dǎo)葉平抑進(jìn)相(主要考慮跳閘后強(qiáng)勵(lì)時(shí)發(fā)電機(jī)線圈的傷害),導(dǎo)致壓油罐底油耗盡,高壓空氣沖入調(diào)速系統(tǒng),機(jī)調(diào)卡死已無法操作,操作系統(tǒng)無油壓,導(dǎo)葉在重錘作用下已經(jīng)關(guān)閉。操作人員斷開1122高壓開關(guān)(1122開關(guān)是線路出口開關(guān)),2號(hào)機(jī)組失電停機(jī)。

事故造成2號(hào)機(jī)調(diào)速器主閥卡死,壓油泵缺油磨損,打不到額定油壓。汽輪機(jī)油外溢,發(fā)電機(jī)出口開關(guān)線圈燒毀,2號(hào)機(jī)組停運(yùn)43小時(shí)。

三、原因查找

1、值班人員巡檢未發(fā)現(xiàn)2號(hào)機(jī)集油箱正常點(diǎn)未復(fù)歸;這個(gè)是這起事故的起因。

2、21日20時(shí)27分 2號(hào)機(jī)集油箱油位偏高,油泵未起動(dòng)監(jiān)盤未發(fā)現(xiàn);錯(cuò)過第二次處理的機(jī)會(huì)。

3、在5個(gè)小時(shí)集油箱溢油過程中大約溢出1600升油液,值班人員未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致調(diào)速器回油箱得不到來至集油箱的補(bǔ)充油,造成系統(tǒng)缺油。

4、發(fā)電機(jī)出口開關(guān)拒動(dòng),機(jī)組無法解列,事故擴(kuò)大,發(fā)生質(zhì)變。出口開關(guān)拒動(dòng)原因是分閘線圈燒壞,所以現(xiàn)地手動(dòng)操作也不成功。

5、關(guān)鍵時(shí)刻值班人員因多種原因沒有采取合理果斷處置方案使壓油罐油耗盡,高壓空氣沖入機(jī)調(diào)系統(tǒng)閥件管路內(nèi),主閥卡死,使事故進(jìn)一步擴(kuò)大。

四、故障處理和整改:

1、逐步更換液位傳感器和液位開關(guān),逐個(gè)檢查油箱液位信號(hào)動(dòng)作情況,有紅色語(yǔ)句、語(yǔ)音報(bào)警缺失的,調(diào)整設(shè)置修復(fù)。

2、更換機(jī)組壓油泵2臺(tái),系統(tǒng)補(bǔ)充汽輪機(jī)油。

3、發(fā)電機(jī)出口開關(guān)送廠家進(jìn)行急修,更換分閘線圈后進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)合格后再投運(yùn)。

4、因調(diào)速器引導(dǎo)閥卡阻,指使主閥不受控制,聯(lián)系廠家派技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),對(duì)引導(dǎo)閥進(jìn)行拆檢,閥孔加工工藝棒進(jìn)行研磨,使閥芯動(dòng)作正常,恢復(fù)主閥正常工作。

5、在調(diào)速器壓油罐上增加低液位報(bào)警信號(hào)上送。

6、針對(duì)事故停機(jī)及開關(guān)拒動(dòng),開展反事故演習(xí)。通過事故的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)很大程度由于運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,處理時(shí)間過長(zhǎng),處理方法不當(dāng),造成事故擴(kuò)大。因而需要仔細(xì)研究電氣接線方式,編制反事故演習(xí)方案,強(qiáng)化運(yùn)行人員事故處理能力和反應(yīng)能力,采取及時(shí)、迅速、可靠的方法,限制事故擴(kuò)大。爭(zhēng)對(duì)本電廠的實(shí)際情況,編制了相應(yīng)的事故處理預(yù)案,當(dāng)問題出現(xiàn)時(shí),按照事故演習(xí)要求,首先采取現(xiàn)地手動(dòng)跳出口開關(guān),在手動(dòng)操作不成功的前提下,采取跳上一級(jí)開關(guān)的處理方法,防止事故擴(kuò)大,確保機(jī)組運(yùn)行安全。

五、結(jié)束語(yǔ):

本次停機(jī)事故是一次深刻的教訓(xùn),發(fā)生的根本原因是值班人員工作不負(fù)責(zé)任,巡檢走過場(chǎng),監(jiān)盤不仔細(xì),由于自身專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)不足,遇到緊急事故時(shí)處置不當(dāng)造成更大損失。針對(duì)本次事故,公司各部門都要嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,值班人員加強(qiáng)日常巡檢,維護(hù)人員及時(shí)消除設(shè)備缺陷,部門領(lǐng)導(dǎo)和主管加強(qiáng)監(jiān)督檢查,針對(duì)性的制定反事故預(yù)案和反事故措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,將事故隱患排查在萌芽中,確保機(jī)組安全運(yùn)行。

作者姓名:趙華杰 (1980.11.17);性別:男,籍貫:浙江省杭州市 桐廬縣,學(xué)歷:大專,畢業(yè)于西南科技大學(xué);現(xiàn)有職稱: 助理工程師;研究方向:水輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行與維修。

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