陳映紅
摘 要: 通過對電除塵運行方式和節能模式的研究,電除塵廠用電率下降20%~40%,年節電300萬kWh以上。
關鍵詞: 電除塵;節能模式;節電
一、電除塵運行現狀及存在的問題:
某廠#1爐電除塵為龍凈環保2BEL459/2-4型靜電除塵器,主要控制方式有MODE 0–火花跟蹤控制、MODE 1-最高平均電壓控制、MODE 2-火花率設定控制、MODE X:XX–間歇供電控制(脈沖供電)四種控制方式,由于前三種方式電除塵能耗高,目前#1爐電除塵一電場采用MODE 0,二、三、四電場采用間歇供電方式,間歇供電充電比(供電時間和間歇時間之比)常規設置為1:2,
#2爐電除塵在2011年機組小修時完成了阿爾斯通高頻電源改造,初期一電場、設置了MODE1~MODE4四種方式,二三四電場為脈沖供電方式,但由于一、二電場這幾種模式高負荷已無法滿足現在粉塵排放要求,模式已被更改,目前一二電場主要運行方式只有正常模式和節能模式(自動尋優模式)兩種,正常模式一電場二次電流1000mA,二電場二次電流1200mA,省電模式二次電流200~300mA,但由于自動尋優模式不穩定,檢修認為該模式下運行對電除塵損耗大,故現在#2爐電除塵實際上只有正常運行模式MODE1一種,如上圖2里的A1~A4電場。可見目前該廠電除塵運行方式單一,雖然做了初步的節能優化,如#1爐二三四電場采取了1:2的間歇供電方式,#2爐三四電場也采取了脈沖供電方式,但電除塵運行控制還是開環“傻瓜式”控制,未根據機組負荷和粉塵排放濃度進行閉環調整,在滿負荷和低負荷采取一種控制模式,電除塵能耗也就一樣,這樣在低負荷電除塵能耗極高,造成極大的浪費。
二、電除塵深度節能想法提出及節能效果
為積極響應節能降耗的號召,我們在節能降耗上集思廣益,提出很多節能想法。通過長期對電除塵的運行觀察與調整,認為電除塵深度節能空間很大,然后就針對不同負荷、不同煤種對電除塵進行了一系列調整試驗,調整結果印證了我們的初步想法,電除塵深度節能優化空間巨大,尤其在低負荷(300MW及以下)節能效果驚人,節能調整后#1爐電除塵在300MW負荷每小時最多可節電700度,每小時最低節電500度,節約廠用電率0.2%左右;#2爐電除塵在300MW負荷時每小時亦可節電300度以上,節約廠用電率0.1%以上,由于#2爐超凈排放改造后排放要求較高,考核嚴,故對#2爐電除塵調整較保守。
三、電除塵深度節能調整過程及數據分析
1、通過調整#1爐電除塵總結出以下四種運行模式:
MODE1: 一電場電流極限90%,二三四電場充電比1:2,常規模式;
MODE2: 一電場電流極限60%,二三四電場充電比分別為1:4、1:6、1:8,600MW節能模式;
MODE3: 一電場電流極限40%,二三四電場充電比分別為1:4、1:6、1:8,400~500MW節能模式;
MODE4: 一電場電流極限20%,二三四電場充電比分別為1:8、1:10、1:20,300MW節能模式.
2、#1電除塵在不同負荷工況下采取以上四種模式參數對比:
從上表數據數據可看出,#1爐電除塵在負荷300MW時采用節能模式MODE4可節約廠用電761KW,廠用電率降低0.25%,負荷600MW時采用節能模式MODE2可節約廠用電409KW,廠用電率降低0.07%,400/500MW時采用節能模式MODE3可節電581KW,廠用電率降低0.12%左右。上表中A/B除塵變功率取自除塵變高壓側6KV開關,因#1除塵A變還帶A冷水機組,除塵B變帶有B冷水機組和制冷MCC段,故在不同時間,除塵變功率還受制冷機組運行方式影響,但同負荷段的試驗是在同一時間段進行,制冷負荷未變,故除塵變功率差值只由電除塵運行模式改變產生。#1爐電除塵采用節能方式運行后,節能空間很大,節能效果可觀,且機組負荷越低節能潛力越大。采用節能模式后,凈煙氣粉塵濃度變化不大,原煙氣粉塵濃度有所上升,但都可控制在正常范圍之內,其中,400MW以下采用節能模式原煙氣、凈煙氣粉塵濃度穩定,500MW以上采用節能模式原煙氣粉塵濃度波動較大,特別是有負荷波動、電場斷電振打時原煙氣粉塵濃度會大幅上升,凈煙氣粉塵濃度也會小幅上漲,由此可見500MW以上#1電除塵節能空間有限,但400MW以下節能潛力還可進一步挖掘。
3、通過調整#2爐電除塵總結出以下三種運行模式
MODE1: 常規模式,一電場I2=1000mA,二電場I2=1200mA,充電比1:1,如上圖2中A1~A4電場;
MODE2: 節能模式,一電場I2=300mA,二電場充電比1:5,如上圖2中B1、B3電場;
MODE3: 節能模式,一電場I2=600mA,二電場充電比1:3,如上圖2中B2、B4電場.
4、#2爐電除塵節能模式參數對比
因#2爐超凈排放改造,排放標準更嚴,且涉及到超凈排放環保電價補貼,故對#2爐電除塵只做了針對300MW負荷時的調整,數據如下表:
上表中#2爐除塵變功率同樣取自6KV高壓側開關,由于#2爐除塵B變還帶冷水機組C,試驗過程中保持冷水機組運行方式不變,以保證除塵變功率差值只由電除塵產生。從上表中可看出,盡管#2爐電除塵進行了阿爾斯通高頻電源改造,電除塵功率明顯低于#1爐,但在低負荷#2爐電除塵仍有進一步節能空間,在300MW采用節能模式2可省電351KW,節約廠用電約0.12%節能效果顯著,且采用節能模式后原煙氣和凈煙氣粉塵濃度均只有較小幅度上漲,對環保排放基本無影響。負荷300MW以上#2爐電除塵一、二電廠可以采用MODE1/MODE2/MODE3組合運行方式,根據負荷高低和粉塵排放濃度情況來投運省電模式,但在500MW以上高負荷#2爐電除塵節電空間已十分有限。
四、電除塵節能優化調整總結及建議
通過上述對#1、#2爐電除塵節能調整不難看出,該廠電除塵運行方式待優化,節能空間很大,特別是在機組低負荷300MW左右,電除塵節電潛力大,#1爐電除塵在300MW可節電761kW,#2爐電除塵在300MW亦可節電351kW。以上調整涵蓋該廠目前主燒煤種,包括石炭2配印尼、同友2配石炭2、石炭2等,煤種適應性廣。但目前該廠電除塵調整為開環控制,無法根據負荷或粉塵濃度自動調節電除塵出力,為優化電除塵節能控制,提出以下建議:
1、組織廠家、檢修、運行對電除塵進行節能優化調整,引入機組負荷或粉塵濃度信號,以實現電除塵閉環自動控制,以達到深度節能的目的。
2、為保證粉塵排放不超標,建議輔控操作員站增加粉塵等排放物超標一級聲光報警,一旦粉塵等排放物超標,操作員能及時作出調整,在節能的同時確保環保排放達標。
3、粉塵一旦超標,實現電除塵節能模式自動切除。
4、在電除塵節能調整未優化之前,建議參考以上實驗調整數據,根據機組負荷手動調整電除塵模式,以節約廠用電。
5、由于粉塵濃度受機組變負荷、吹灰、電場斷電振打、煤種變化等影響較大,故電除塵優化控制應充分考慮到以上因素,在調整時留足裕量,做到既節能又環保。endprint