譚愫韻
摘 要: 根據《廣東省水污染防治行動計劃實施方案》要求,鎮安污水廠出水執行標準需從原二級標準提升至《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,由于現狀生物池已無法滿足處理要求,擬采用MBBR工藝對鎮安污水廠一期工程進行提標改造,在提標改造前在廠區進行MBBR工藝中試試驗,根據中試成果,評估該工藝可行性。
關鍵詞: 鎮安污水廠;提標改造;MBBR工藝;技術試驗
鎮安污水廠一期工程污水處理量為10萬m3/d,采用A/O工藝,現出水指標執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)二級標準。根據《廣東省水污染防治行動計劃實施方案》要求,鎮安污水廠出水執行標準需從原二級標準提升至《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,現狀生物池已無法滿足處理要求,需對污水廠一期工程進行提標改造。經專家評審,鎮安污水廠一期工程針對提高NH3-N去除率問題擬對原有生化池進行改造,采用MBBR工藝增大原有池容處理負荷。在實施提標改造前,廠區進行了MBBR工藝中試試驗,根據試驗過程調控和水質分析,評估該工藝可行性,為未來提標改造實施提供相關數據參考。
1.MBBR工藝
MBBR工藝提標改造思路:優先滿足脫氮所需的缺氧池容,好氧區池容不足部分通過投加填料補充,保留污水廠一期生物池厭氧區池容不變,將現有好氧池第一廊道改為缺/好氧調節區,在好氧區投加懸浮填料,設置MBBR區,強化好氧池有機物氧化和硝化功能,保證COD和NH3-N的有效去除。
2.試驗方案
2.1試驗目的
1)對污水廠一期工程改造方案進行中試試驗模擬,考察升級改造后工藝對當前進水水質的處理效果并驗證工藝可行性;
2)考察改造工藝系統的去除效果,尤其是硝化效果,同時驗證MBBR工藝系統運行的穩定性;
3)中試試驗通過模擬現有好氧池改造后運行過程,為提標改造工程提供技術參考。
2.2試驗裝置與方法
2.2.1 工藝流程圖
(1)改造前鎮安一期東工藝圖
進水→厭氧區→好氧區→沉淀池→出水
(2)中試試驗工藝圖
一期東生化池厭氧區→進水→中試B池(投加2.5m3懸浮填料)(好氧區)→中試D池(沉淀池)→出水
2.2.2試驗原理
試驗在鎮安污水廠中試基地進行,利用中試基地現有裝置模擬改造后好氧池運行過程,B池模擬生化池好氧區,對B池投加懸浮填料與鎮安一期東生化池好氧段對比進行試驗。試驗在B池投加懸浮填料,B池進水從一期東生化池厭氧末端用潛水切割泵抽取,B池通過曝氣及機械攪拌使池內填料流化。試驗過程觀察投加填料后掛膜情況,定時取樣檢測出水。
試驗投加的是HDPE空白懸浮填料,投加填料體積大概2.5m3,填充率約12.5%。每個填料都為一個微型反應器,在曝氣或潛水混合攪拌作用下,使廢水與生長在填料的生物膜廣泛和頻繁接觸。
2.2.3 試驗方案
(1)試驗組
試驗地點:中試基地B池、D池 試驗內容:在B池中投加懸浮填料
(2)對照組
試驗地點:一期東生化池 試驗內容:無
采樣地點:一期東生化池厭氧末端,一期東1#(或2#)二沉池出水,中試D池出水
檢測項目:COD、TN、NH3-N
中試B池進水泵流量約6m3/h,HRT約3.3h,一期現行工藝HRT為5h,模擬好氧區改造后縮減的HRT進行試驗驗證。該階段過程DO在2-4mg/L范圍。
2.2.4試驗過程
2017年1月中旬,對中試裝置進行設備調試與試運行,2月27日中試裝置進入正常運行階段,B池中懸浮填料開始掛膜。從4月17日起,中試試驗以連續進、出水運行方式運行,作水質情況記錄。
4月17日至5月2日,使用中試裝置B池作MBBR池,D池作沉淀池進行試驗。從一期東生化池厭氧末端抽取泥水混合物進入B池進行反應,在B池出水堰位置安裝孔徑10mm、孔距10mm大型鋼板出水攔截篩網,攔截填料并實現填料良好流化,反應后混合液從B池出水堰位置流到D池沉淀出水。(共15日)
3.試驗結果與分析
3.1 NH3-N分析
此階段試驗DO穩定維持在2~4mg/L,試驗投加的懸浮填料數量可提高單位池容容積負荷約為20%~30%,試驗HRT由5h縮短至3.3h后,中試出水NH3-N一直保持穩定,取樣頻率2~3次/天,出水均值0.4mg/L。此階段試驗過程中,試驗組NH3-N平均去除率為92.5%,對照組NH3-N平均去除率為90.9%,出水NH3-N效果穩定且試驗組優于對照組。
以上充分說明:
1)中試裝置模擬提標改造后系統運行穩定,在進水量、DO等控制條件穩定情況下,出水NH3-N較為穩定。
2)在實現連續進出水運行條件下,懸浮填料經過前期培養馴化初步掛膜后,在連續運行階段,填料生物膜生長較前期更為成熟,可更充分發揮生物膜高效硝化處理功能;
3)懸浮填料生長較前期成熟,填料表面生物膜富集生長了活性較高的硝化類細菌等優勢菌種,可始終存在與好氧環境中持續有效發揮硝化工效,而活性污泥中硝化細菌隨活性污泥循環流動,在厭氧階段為受抑制階段,在好氧反應初期為抑制狀態的硝化細菌被激活過程,硝化細菌實際反應時間遠低于設計HRT,在池中投加懸浮填料可顯著提高單位池容處理負荷。
3.2 TN分析
試驗過程中,池中DO達到2~4mg/L,始終處于好氧環境,而反硝化去除TN要求DO低于0.5mg/L的缺氧環境,懸浮填料表面生物膜雖可發生同步硝化反硝化現象,去除TN量約為10%~20%,但不是TN去除主要途徑。在該過程對TN去除作用有限,試驗主要是考察改造后生物池好氧系統的NH3-N及有機物去除作用。
3.3 COD分析
中試試驗過程中,對進水COD也表現出良好的穩定去除作用,出水COD可穩定達到25mg/L以下。
4.試驗總結
1)中試試驗通過提升水量模擬停留時間從5h降低至3.3h(改造后好氧池HRT),出水NH3-N仍穩定且優于污水廠一期同期出水,驗證了通過投加懸浮填料可顯著提高單位池容處理負荷,說明MBBR工藝可解決鎮安污水廠一期池容不足的實際問題,可適用于一期生化池提標改造;
2)中試試驗懸浮填料掛膜良好,但限于中試試驗僅模擬了好氧池中運行情況,不能對污水廠存在的問題進行及時調整,如污泥濃度過高,污泥齡過程等,嚴重影響了懸浮填料快速掛膜,導致實際掛膜周期長于正常掛膜周期(8~12d),后續實際工程可通過降低污泥濃度以及污泥齡,加快掛膜速度,可縮短調試周期,盡早實現出水穩定達標。
3)中試調試過程中,出現污水中纖維垃圾堵塞篩網和潛水泵現象,日后提標改造后對生產是一個值得重視的隱患。堵塞問題對生化池設備正常運行和水量保障有重大影響,針對該問題已計劃進行細格柵更換計劃,但細格柵更換后能否完全解決原水垃圾進入生化池問題仍需考證,若仍無法解決,生產運行上可能存在頻繁設備故障和無法保證生產水量問題,在鎮安污水廠實施可行性仍需評估。
4)若采用MBBR工藝對鎮安廠進行提標改造,填料投加將加大對日常生產設備維修,清池等工作量,在生物池需要清池時,需先轉移填料再排空池體,該工作量耗費人力物力暫無法估量,需尋求轉移填料的解決措施。