柴君良
摘要:錦州油田是一個開發30多年的老油田,大部分區塊進入開發中后期,可采儲量采出程度平均達到90%以上,但受地質條件影響及開發方式制約,部分復雜斷塊仍具有一定的開發潛力。按照”四重技術路線”,綜合利用VSP測井、地震精細解釋、油藏數值模擬、儲層評價等多種技術手段,重新落實構造及油水分布,深入分析制約斷塊開發的主要問題,實施水平井挖潛、井網調整等措施,先后成功恢復了錦16(于)、錦98、、千12、錦36等多個小斷塊的產能,開發效果得到較大改善,使一個個頻臨廢棄的老區塊實現了二次開發。
關鍵詞:復雜斷塊;中后期;停產低產;水平井;注水;二次開發
前言
錦州油田為復式斷塊油田,構造復雜,開發層系多,儲層物性、原油物性差異大,多年來,受各種技術條件及認識程度等因素的制約,部分小斷塊產量遞減較大、開發效果差,處于停產或半停產狀態,為了有效恢復這部分斷塊的產能,從各斷塊的基礎地質研究入手,對構造及儲層分別進行重新描述及對比研究,同時對油層動用狀況及水淹規律和開發動態規律進行分析論證,確定制約區塊開發效果的主要因素,明確改善區塊開發效果的有效途徑,有效改善了4個區塊開發效果,新增生產能力10×104t,有效地緩解了后備資源緊張、產量接替不足的壓力。
1、利用水平井技術,錦16(于)薄層儲量實現動用
錦16于樓油層南塊含油面積0.35km2,地質儲量106×104t,開發目的層為于樓油層,油藏埋深1070~1115m。于1992年投產11口油井,平均吞吐3.6周期,累產油5.4×104t,油汽比0.39,回采水率213%。到1996年6月,全塊由于水淹及井況等原因而全部停產。
為了全面準確描述該塊開發狀況,對鉆遇于樓油層的60多口井進行了精細對比,表明于I1油層分布穩定,油層厚度5~12m,平均油層厚度7.7m。同時,對生產井進行了生產動態分析,并結合老井試采,表明剩余油,在平面上處在構造高部位;縱向上為于I1油層組。根據研究結果,在開發目的層為于Ⅰ1的有利部位布井8口,設計水平段長度250~350m,水平井排距150m,水平井與邊水距離150m。
為了保證水平井的開發效果,優先實施構造高部位錦16-于H12井,實施后,期日產液43t/d,日產油27.7t/d,含水35.6%,油汽比1.36。鑒于效果較好,相繼完鉆投產剩余7口井,實施后,日產液164.7t/d,日產油86.2t/d,綜合含水47.7%,斷塊得以實現二次開發。
2、精細油藏研究,錦98塊實現擴邊增儲再現生機
錦98塊于1979年投入試采,油井生產特點表現為單井遞減速度快,1989年進行注水開發試驗,但由于受油層物性差、井距大、注水水質以及連通性差等影響,斷塊的注水開發效果并不理想,對應油井均未見效。迅速進入遞減階段,至1996年底,斷塊全部停產。
為恢復斷塊產能,進行了精細油藏描述、合理井網密度和開發調整方案等一系列研究, 糾正了原來認為錦83、錦82、錦7-32-36、錦95、錦95-50-50井僅發育中生界油層不發育杜家臺油層的認識,從而使北部超覆線外推120m,新增含油面積0137km2,新增石油地質儲量50×104t。該塊合理井網密度為0.0154km2/口,相當于井距124m。結合斷塊砂體、油層發育特征、物性分布特征及沉積相研究確定了斷塊采用180~200m井距,三角形井網進行加密擴邊調整。
按照上述研究結果,整體部署油水井18口,初期日增油達400t/d,綜合含水21.7%。年產油量由0t提高到2.97×104t,斷塊實現全面復產。同年,按照邊部注水與面積注水相結合的方式,轉注水井7口,對應井組陸續見到注水效果,遞減得到了較好的控制,綜合遞減率只有2.1%,采收率由7.4%提高到26%以上,增加可采儲量24.1×104t。
3、應用綜合配套技術,千12(興)進一步提高開發效果
千12塊興隆臺油層含油面積3.3km2,地質儲量724×104t,埋深660m~780m,為普通稠油藏。1991年9月正式投入開發,截止到綜合治理前,油井總井62口,開井20口,日產液384t/d,日產油17t/d,含水95.6%,采油速度0.06%,采出程度4.98%,油汽比0.27,平均吞吐8周期。 目前存在主要問題為油層水淹嚴重,水淹層位認識不清,導致斷塊油井吞吐效果差。
為了進一步改善開發效果,對該油藏的構造、沉積特征、油水分布規律及流體性質等綜合研究,認為興隆臺油層出水原因:抬升運動使興隆臺油層暴露及局部興下油層組受到剝蝕而直接與館陶組水層接觸,造成興隆臺油層暴性水淹。并結合動態監測資料分析,縱向上,S2Ⅰ、S2Ⅱ組頂以富含油為主,S2Ⅱ組底以油浸為主,S2Ⅲ組以油浸為主,從上向下逐漸變差;平面上,南部各層的含油性要好于其它斷塊,即剩余油平面上主要分布在南部斷塊,北部斷塊主要分布在構造高部位。
根據研究結果,制定了千12塊興隆臺油層以現有井網為基礎,以老井措施改造為手段的復產措施:針對井況差或水淹嚴重油井,通過大位移側鉆后優選層位復產;針對水淹嚴重但井況較好油井采取堵水或深調淺堵措施復產;針對壓力低且水淹不嚴重井通過間歇吞吐方式復產。實施后,斷塊日產油由17t/d上升到目前的65t/d,采油速度由0.08%提高到0.32%,斷塊開發效果得到了較大的改善。
4、油藏評價與地質研究相結合,錦36塊實現二次開發
錦36塊目的層為興隆臺和于樓油層,其中于樓油層含油面積0.5km2,石油地質儲量81×104t,興隆臺油層含油面積0.5km2,石油地質儲量51×104t。于1982年7月投產,最高日產油達到136t/d,采油速度達到5.6%,采油速度在1%以上保持了8年。由于老井含水迅速上升,使斷塊產能下降較快,1992年后,斷塊日產油僅在5t/d左右,采油速度僅為0.2%,處于低速開發階段。
該塊所轄各次級斷塊均為構造控制的邊底水油氣藏,但由于各次級塊油水體積不一以及各次級塊儲層物性差別較大,且依靠天然能量開發,造成各次級塊開發效果不一,地層能量充足、儲層特性相對好的次級斷塊開發效果較好,而反之開發效果較差。通過各次級斷塊對比,優選出錦2-22-15塊,該區域邊底水水體較小,天然能量不足,開發效果較差,井網控制程度低,并且興Ⅱ油層組儲層發育較穩定,連通性好,有轉水驅二次采油潛力。
根據潛力分析,在該區域部署調整井5口,完鉆后取得了較好效果,初期日產油54t/d,日產氣3.3×104m3/d,日產水89m3/d,綜合含水62.2%,階段采出程度8.2%。同時,對兩口高含水老井實施挖潛措施,初期日增油10t/d,日增氣1.5×104m3/d,累增油1776t,累增氣388×104m3。
5、結論
(1)深入開展歡西油田薄層稠油地質研究工作,利用目前成熟的水平井技術,動用薄層稠油儲量,緩解資源接替困難的不利局面。
(2)加強稀油小斷塊的地質研究、優化篩選、精細注水工作,通過注水開發,恢復部分斷塊能量,達到更好的開發效果。endprint