摘要:錦州油田經過30余年的開發,目前稠油油藏進入蒸汽吞吐開發中后期,油井多數高輪次、低油汽比生產,產量逐年遞減。新井是彌補產量遞減的有效手段之一,但稠油老區調整挖潛余地越來越小,效果也逐漸變差。為確保錦州油田可持續發展,提高稠油老區難采儲量動用程度是目前油田開發的重點工作之一。文中以錦99興隆臺油田為例,探討如何提高難采儲量動用程度的方法。
關鍵詞:難采儲量;儲層反演;三維地震;四性關系
目前錦州油田已經進入開發后期,開發形勢十分嚴峻,注水開發油田多數進入高含水、高采出程度的雙高階段,稠油熱采油藏進入高輪次吞吐階段,加之在目前開發方式下,老區調整余地小,調整效果和措施效果逐年變差,導致錦州油田區塊產量大幅度下滑,這也是錦州油田自然遞減幅度大的原因,為了確保油田持續穩定發展,后備資源量的接替至關重要,合理利用難采儲量,發揮其生產潛力,成為當前工作的首要問題。以錦99塊為例。
1、錦99塊興隆臺地質概況
錦99塊興隆臺油層構造上處于遼河盆地西部凹陷西斜坡的歡-曙上臺階,含油面積1.0km2,探明地質儲量301×104t。油層埋深為840-1010m,地層傾角為3-5°,油層厚度一般為8-15m,縱向上油層層數多,單層厚度小,一般為3-8m,為中厚互層狀邊水油藏,油水界面為960-1 010m。20°C原油密度為0.9858g/cm3,50°C原油黏度為3399.77mPa·s,屬于普通稠油,縱向上分為興Ⅰ、興Ⅱ2個油層組。
2、開發中存在的主要問題
2.1 油井單井產量低,一次采收率低
1993至1996年,錦99興隆臺油層有10口井投產,電測解釋307.7m/112層,射開192.1m/66層,油井電測解釋較好,但由于生產效果差,油井陸續關井或側鉆到下層系的杜家臺油層生產。到停產前。區塊累產油0.5×104t,累產水1.1×104m3,累注汽6.5×104t,累計油汽比僅為0.07,回采水率16.55%,采出程度僅有0.27%。
2.2 區塊出砂嚴重,嚴重制約油井正常生產
從10口井的生產狀況來看,出砂嚴重,最大砂柱高度為127m,平均砂柱高度為77m,平均檢泵周期為19d。由于出砂嚴重,影響了油井的正常生產。由于該塊油井生產時間差異較大,為便于統計規律,以年為單位進行比較。從單井年產油量與年砂柱高度關系來看,年產油量與年砂柱高度成反比,其中單井年產油量最高可達837t,該井年砂柱高度為27m;隨年砂柱高度的增大,年產油量快速下降,當年砂柱高度超過120m以后,年產油量不足100t。可見,出砂是造成該塊生產效果差的主要原因,也是造成該塊難采的主要原因。
3 區塊二次評價研究
3.1應用井震聯合解釋技術重新落實斷塊構造特征
由于錦99塊興隆臺油層三維地震資料品質較差,采用常規的、單一的研究方法難以達到解釋精度的要求,因此,在本次工作中我們充分利用三維可視化技術、相干體分析技術、時間切片解釋、沿層信息拾取技術、瞬時相位體識別小斷層、多線并列聯合解釋、多種窗口顯示功能等多種三維資料精細解釋技術,從而保證了斷層、微幅度構造解釋的可靠性。
并且對該塊60余口井的興隆臺油層進行統層對比,以其中五口井作為標準井進行地層劃分,繪制油藏剖面圖11條,地震剖面圖13條。以井震聯合技術為指導,同時結合油水分布特點,重新落實了區塊構造,認為錦99塊是由兩條邊界斷層控制的斷塊,內部被兩條北東走向的斷層切成三個帶,其又被近南北走向的斷層分割成次級斷塊。區塊內共發育有10條斷層,將其劃分為8個次級斷塊。構造高點位于錦2-13-503斷塊內錦99-33-24井區。興隆臺油層頂點埋深852m,構造幅度80m,構造面積1.0km2。
3.2應用目標含油砂體精細刻畫技術重新落實儲層特征
地震技術的應用在提高油氣藏分布預測準確性、減少勘探風險上至關重要。在對本區的構造沉積充填演化的研究基礎上進一步探討在區內應用地震反演技術進行儲層預測分析,以期發現新的目標和勘探潛力,為油氣藏分布預測提供直接依據。
由于該區具有儲層橫向、縱向上變化明顯、砂體在空間上規模較小的特點,為了進一步搞清該區儲層橫向及縱向上的分布規律,在儲層反演過程中,充分運用地震解釋成果及鉆、測井資料,反復修改地質模型及儲層反演的參數,以確保預測的精度。本次研究以含油部署目的層為研究單元,井震結合,參照薄儲層預測反演結果,在目的層均方根振幅平面圖上,精細刻畫砂體展布形態,圈定目標含油砂體分布范圍為錦2-14-3塊、錦99-33-24塊、錦99-31-22塊、錦2-14-03塊、錦99-036-22塊、錦2-14-5202塊,含油面積0.92km2,地質儲量為195.81×104t,落實了部署區域。
3.3 四性關系研究
以區塊早期投產井效果差的原因分析為基礎,通過其它層系井試采興隆臺油層,根據試采結果重新制定兩個油層組的電測解釋圖版,對油藏進行進行精細油藏評價研究,興Ⅰ組的油層分布在12Ω·m