雷 鳴 劉建波 杜 屏 馮 輝 陳 亮
(1. 江蘇省(沙鋼)鋼鐵研究院,江蘇張家港 215625;2.江蘇沙鋼集團有限公司煉鐵廠,江蘇張家港 215625)
沙鋼高爐爐缸侵蝕機制研究
雷 鳴1劉建波1杜 屏1馮 輝2陳 亮2
(1. 江蘇省(沙鋼)鋼鐵研究院,江蘇張家港 215625;2.江蘇沙鋼集團有限公司煉鐵廠,江蘇張家港 215625)
沙鋼A高爐開爐不久,爐缸側壁溫度長期高達700 ℃,雖然采取了降低產量、壓漿、活躍爐缸和加鈦礦等護爐措施,使得鐵水中鈦的質量分數達到了0.15%以上,但爐缸側壁溫度并未得到有效控制,隨后停爐大修。對A高爐爐缸侵蝕原因進行了深入研究,在對殘余耐材進行分析時發現,碳磚在高溫時的導熱系數偏低,導致爐缸中的熱量不能及時導出,碳磚熱面溫度過高,碳磚附近的鐵水中無法析出TiC和Ti(C,N),使得鈦礦護爐失效。
高爐 爐缸侵蝕 鈦礦 護爐機制
隨著煉鐵水平的不斷進步,高爐長壽成為煉鐵工作者關心的問題。寶鋼3號高爐一代爐役達到了19年[1],居世界先進水平。而國內多數高爐仍不能達到長壽水平,近年來國內數座高爐開爐不久就發生了爐缸燒穿事故[2],對安全生產造成威脅。高爐不能長壽的原因很多,可分為設計、施工和操作三大類。沙鋼1號2 500 m3高爐一代爐役僅7年,主要原因是冷卻水系統和爐缸結構設計存在問題[3- 4]。國內某鋼鐵公司一座高爐開爐僅1個月就出現爐底上漲和煤氣泄漏,不到1年停爐大修,調查發現,爐基耐熱混凝土中的MgO含量過高,發生水化反應,造成耐材膨脹,使爐體上漲、煤氣泄漏[5]。……