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A區塊標準層套損治理效果分析

2017-12-06 08:38:05孫萌萌大慶油田有限責任公司第三采油廠
石油石化節能 2017年10期
關鍵詞:標準

孫萌萌(大慶油田有限責任公司第三采油廠)

A區塊標準層套損治理效果分析

孫萌萌(大慶油田有限責任公司第三采油廠)

隨著油田開發的不斷深入,套損井數越來越多,導致油水井利用率降低,給油田開發帶來嚴重的負面影響。尤其是標準層套損,由于其發展速度快,影響范圍大,涉及井數多,已成為影響油田開發的一大難題。因此,深入分析套損原因、合理調整壓力系統,預防和治理相結合才能有效控制套損。總結了A區塊套損成因,針對標準層套損防控及油藏開發相應進行治理,累計節約注入水79.01×104m3,日產液增加198.9 t,含水下降了0.5個百分點。按目前油價1812元/t計算,原油產值每天增加1.2萬元,節能降耗的同時增加了收益,為相關區塊套損治理提供了依據,有效控制套損,節約開發成本。

套損;標準層;油藏開發;節水

套損是由于地層壓力不均衡引起地層發生的相對錯動,從而產生對套管的剪切應力作用,導致套管發生變形;如果未及時發現和調整,地層持續憋壓,發生進一步位移、剪切套管,套管變形就會繼續發展成為錯斷。錯斷水井如不能及時控注,注入水就會沿套管破損處大量流失進入非目的層,浪費能源的同時,進一步加劇地層壓力不均衡的狀況,擴大套損的影響,造成更大損失,嚴重影響生產。尤其是標準層發生套損,大量注入水沿著標準層油頁巖微裂縫迅速漫延,波及至周圍油水井,形成成片套損區,其控制和治理難度大,造成損失嚴重,后期恢復慢。

1 套損基本概況

截至2016年10月,A區塊累計發現嫩二底標準層(后文簡稱標準層)套損井及井況問題井共計68口(含拔不動井35口),其中采油井10口,注水井58口。最終經調查,落實已套損井33口。從套損井分布區域及套損類型看,主要套損區分布在80#和81#斷層之間的14隊,以及位于區塊東南部的7隊、15隊這兩個區域。該區域內集中出現了嫩2底部標準層的套管損壞,套損井達到33口,占總井數的48.53%。該區塊2007年投產,2008年注聚,目前處于含水回升后期,因其井距小,單位面積井數多,成片套損對其造成的影響比較大。

2 套管損壞機理分析

套管損壞機理由于載荷形式的不同,可以分為幾類:從力學上來分有擠壓、剪切等;從套管損壞形式上來分有破裂、外漏、變形、錯斷等;從套損的區域上來分有斷層區、成片套損等;從縱向地層性質上分為非油層部位套損和油層部位套損。對于標準層套損的油水井,并不受單一類型的機理影響,而是相互影響綜合作用的結果[1]。

2.1 套管損壞的力學原理

套管損壞的力學原理可以分兩個方面,主要是固體力學和流體力學的問題。固體力學問題指套管本身的強度、鋼級、巖石的力學性質及其與套管固結的強度,這是套損的內在因素;而注水等引起的孔隙水壓的變化屬于流體力學,是套損的外因。套管損壞的類型是以位移量形式表現出來的,而導致位移的原因是巖石的擠壓。

2.2 固井質量對套損的影響

固井質量差使原來暫時處于平衡狀態的地應力重新分布,造成井筒受力的不均衡發生套損。另外,固井質量差容易造成非油層部位套損,尤其是對標準層成片套損有著非常大的影響;固井質量差導致注入水沿固井水泥環微孔道上竄,進入到非油層部位,由于非油層部位多發于泥頁巖,從泥頁巖進水后其巖石力學性質發生變化,隨著泥頁巖含水的上升,巖石內聚力和內摩擦角將隨之下降,巖石的抗剪強度也將大幅度下降。此外,由于泥巖滲透性差,隨著注入水的上竄會導致非油層部位地層憋壓,最終導致地層在壓差作用下發生錯動剪切套管形成套損。而水井全井固井質量差,則會導致水井注入水直接上竄至標準層,致使標準層成片套損,造成嚴重后果。

2.3 巖石巖性原因

A區塊兩個成片套損區域套損主要有兩個特點:縱向上看套變點集中在非油層部位的標準層;套變點對應巖性主要是油頁巖和巖性變化界面的薄弱部位[2]。從標準層油頁巖結構看,其水平層理的發育使其具有硬巖性薄弱面的特點,沿水平層理面又分布著大量密集介形蟲化石,導致化石面存在微裂縫。當注入水竄入標準層時,會沿著疊置的介形蟲化石層迅速擴散,形成大片浸水域,導致泥頁巖成片狀開裂,層理之間膠結變差,地層沿化石薄弱面進行應力釋放發生位移,導致大面積成片套損。

2.4 地質構造原因

地質構造是油田勘探開發過程中影響開發效果的重要因素之一,套損發生機理也正是由于地層的剪切應力作用于套管而產生的[3]。在地質構造的軸部以及斷層附近是應力集中帶,注采過程中引起擾動使應力發生變化,損壞套管。根據庫侖-摩爾公式推導,泥頁巖內摩擦角以及內聚力的下降,將伴隨巖石的抗剪強度的大幅度下降。庫侖-摩爾公式為

式中:τ——巖石抗剪強度,MPa;

C——泥巖內聚力,MPa;

δ——正應力,MPa;

P——孔隙壓力,MPa;

φ——內摩擦角,(°)。

在構造運動過程中,斷層曾經是地應力最集中的地方,斷層面及其附近的內聚力和抗張強度最小,其穩定性最差[4]。因此,在斷層附近注水,由于斷層遮擋,即使注采相對合理也會導致地層憋壓,使斷層失去平衡。同樣,構造軸部也是應力最集中穩定性極差的區域,地應力場稍有變化便會引發應力的釋放,導致套管損壞。在構造復雜斷層眾多的油田生產中,斷層區的油水井會受斷層水平剪切力的影響形成套管的錯斷。

2.5 其他原因

套損成因的分析和治理在實際生產當中,往往要考慮多方面的因素,尤其是標準層套損的成因更為復雜。除了上述常見的因素以外,經常伴隨多個原因的出現最終導致標準層成片套損,其發生和發展較為迅速,破壞性大,進水源頭不易查找,這些都是標準層套損難于治理的因素[5]。因此,分析標準層套損成因還需綜合考慮各方面因素:

◇基于浮托理論,若相鄰區塊地層壓差較大,高孔隙壓力會相對地增加地層斜面上的剪切應力,導致巖體位移,發生套損;

◇超破裂壓力注水容易導致套管損壞;

◇老套損區標準層油頁巖微裂縫已經破裂張開,相對穩定性差,易發生套損;

◇高礦化度的地層水、硫酸還原菌、硫化氫和電化學等腐蝕導致套損;

◇套管質量不好、措施工藝不當等工程因素的影響,將產生多種類型的套管損壞。

3 套損區相關治理措施

3.1 根據具體情況合理控制注水壓力

在A區塊出現標準層套損井后,立刻組織成立套損治理專項小組,采取相關治理措施,對套損井周圍300 m范圍內水井進行關井控注,在最大程度上控制套損區范圍,減少注入水的無效流失,共計關井58口。另外,不同地區的油層破裂壓力各不相同,根據實際的地質參數和套管參數,合理降低圈定套損區周圍水井的注水壓力和注水速度,調整井數8井次。通過調整注水壓力和注水速率來合理控制相鄰區塊之間的壓差,防止區塊內外壓差過大,在短期內出現較大的起落而造成套損;在注水壓井時,井底壓力低于地層最小水平主應力值,防止壓開隔層;在控制區塊地層壓力的同時,注水井發現異常,要立即關井停注,已經驗證發生套損的井和原因未查明的井,不可恢復注水。

3.2 充分運用動靜態資料及時發現異常現象

針對標準層套損區進水源頭的查找,一直是標準層套損治理的關鍵性問題,無論是標準層套損的預防還是已經發生標準層套損后的治理,都要充分運用動靜態資料,尤其是新井和轉注井投產3個月內的第一次吸水剖面的分析。對于異常吸水層要及時分析、及時調查和采取措施,確認上竄的層一定要單卡停注,確保注入水有效用于油田開發,從根本上控制進水源頭預防標準層的套損。對于套損區的采油井,在無措施情況下保持正常開采,并選取3口采油井,對其標準層進行補孔泄壓,加速標準層中存留注入水的排除,達到泄壓穩定的目的。

3.3 采取必要措施防止套損

除了對已發生套損井進行治理外,更應采取有效措施,防止注入水沿水泥未膠結層帶發生上竄,進入泥巖層,從根源上防止標準層套損的發生。如下套管扶正器、控制水泥漿上返速度以及高度,牢固結合界面,提高固井質量;對個別容易發生套損的泥巖帶下高強度套管;新投井標準層下水泥面控制工具,對嫩二底標準層不封固,當巖石發生變化時留出緩沖空間,使地層不能接觸到套管,起到保護套管的作用;在加強套管修復技術研究的同時,重視先進套管檢測技術的引進和應用[6]。另外,嚴把施工質量關,避免因施工造成的套管損壞和二次套損的發生。

4 區塊綜合治理效果分析

1)對于標準層錯斷的油井暫不修復,并選取3口井進行標準層補孔泄壓。

2)及時對周邊水井進行關井控注調查,圈定套損影響范圍,并降低套損區周邊水井的注水強度,做到壓力平穩過度,避免了套損區與周邊地層壓力差所導致的地層進一步運移;控制緊鄰斷層水井在斷穿地層的注入強度,使該水井所控制的遠離斷層方向的油層壓力略低于原始地層壓力,減少斷層附近水井的無效注水,節約了成本,累計節約注入水57.1×104m3。

3)通過對套損井套變點采用膨脹管補貼技術,代替報廢更新,平均單井可節約成本110萬元,較傳統密封加固平均單井可節約成本41萬元;節約成本的同時提高了套損段承壓能力和補貼段強度,避免二次套損的發生,延長套管使用壽命。

4)根據區塊特點,對A區塊進行選井,實施周期注采,控制高含水區低效無效循環的同時,避免長時間高強度注水造成套管的損壞,節能減排降低能耗。通過對選取的10口水井和5口油井進行周期注采,累計節約注入水21.91×104m3,平均單井注入壓力下降0.28 MPa,緩解了部分井注入困難的情況。采油井周期采油前日產液528.9 t,日產油7.4 t,綜合含水98.6%,周圍7口油井日產液769.8 t,日產油24.3 t,綜合含水96.8%。通過周期注采,日產液增加198.9 t,日增油6.7 t,含水下降了0.5個百分點,按目前油價1812元/t計算,原油產值每天增加1.2萬元,節能降耗的同時增加了收益。

5 結束語

標準層套損給油田造成了損失,通過對套損區的綜合治理,防治結合,在套損區實行油井補孔泄壓的措施,同時結合周期注采,日注水量由原來的1650 m3降低到963 m3,取得了較好的節能降耗效果。目前套損區油水井穩定運行,在控制套損的前提下,節能降耗效果明顯,大大降低了注入水的低效無效循環,有效地節約了能源,使企業降低了成本,增加了經濟效益。

[1]金毓節.采油地質工程[M].北京:石油工業出版社,2006:51-52.

[2]伍友佳.油藏地質學[M].北京:石油工業出版社,2004:73-75.

[3]NYNE N J.石油勘探與開發[M].北京:石油工業出版社,2009:67-68.

[4]李東旭.地質力學導論[M].北京:地質出版社,1986:3-7.

[5]楊樹棟,李權修,韓修廷.采油工程[M].東營:石油大學出版社,2001:21.

[6]萬仁溥,羅英俊.采油技術手冊[M].北京:石油工業出版社,1993:93.

新疆石西油田

2016-11-09

(編輯 李珊梅)

10.3969/j.issn.2095-1493.2017.10.013

孫萌萌,2009年畢業于東北石油大學(石油工程專業),從事聚驅分析工作,E-mail:sunmengmeng@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市大慶油田有限責任公司第三采油廠地質大隊,163000。

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