許彥博 許鐵 許元偉 張軒 穆承廣
(1.中國石油北京油氣調控中心;2.中國石油管道科技研究中心;3.中國石油北京天然氣管道有限公司大港儲氣庫分公司)
燃氣輪機天然氣壓縮機組的試驗與分析
許彥博1許鐵2許元偉3張軒2穆承廣2
(1.中國石油北京油氣調控中心;2.中國石油管道科技研究中心;3.中國石油北京天然氣管道有限公司大港儲氣庫分公司)
簡稱Solar燃氣輪機天然氣壓縮機組(Solar),被應用于是天然氣輸送管線、儲氣庫上的主要動力設備,燃氣輪機天然氣壓縮機組的效率測定是十分重要的,燃氣輪機天然氣壓縮機組是否能在高效區工作,對于輸氣管線系統耗能水平的高低具有重要的影響。通過Solar燃氣輪機天然氣壓縮機組在不同運行工況下效率試驗,計算出了不同轉速下的效率值,得到性能曲線,為Solar燃氣輪機天然氣壓縮機組經濟運行提供了數據支持。
天然氣輸送管道;燃氣輪機天然氣壓縮機組;效率
目前Solar燃氣輪機天然氣壓縮機組,是天然氣輸送管道、儲氣庫上的主要動力設備,為了提高Solar燃氣輪機天然氣壓縮機組出力,降低能源消耗,我們對泰安站4#機組Solar燃氣輪機天然氣壓縮機組進行了現場效率試驗。
Solar屬于航改輕型燃氣輪機,功率7.1MW、14級軸流式壓氣機,壓比為16.5∶1,動力透平為2級,燃氣發生器、動力透平的額定轉速為15200r/min,熱效率35%[1-3]。泰安站共有4臺壓縮機機組,分別為2臺西門子電驅機組與2臺Solar燃驅機組,開展試驗前,為單臺運行。在測試4#機組的過程中,為了升高機組轉速和提高工藝氣流量,站場改為4#機組與1#機組并聯運行工藝;依據SY/T6637—2012《輸氣管道系統能耗測試和計算方法》[4]對4#機組Solar現場試驗,試驗期間天然氣組分保持不變[5-6]。
現場試驗考慮到安全因素,天然氣壓力和溫度的測量均采用現場儀表,現場儀表在檢定有效期范圍內,合格滿足要求。由于現場運行工藝條件限制,分別調整燃氣輪機天然氣壓縮機組轉速,對7575r/min、9075r/min、10665r/min、12240r/min、13740r/min共5個工況點進行試驗,試驗時機組運行工況穩定。每個工況連續試驗1h,并每隔15min記錄一組數據;試驗參數與試驗儀器見表1。

表1 試驗儀器儀表
FLUXUSG601超聲波流量計測量工藝氣和燃料氣流量,從站內壓力、溫度傳感器讀取現場的工藝氣壓力與溫度,采用精密水銀溫度計、氣壓計測試現場環境參數;根據FLUXUSG601超聲波流量計測量設備的使用要求,為達到更為精確的測量數值,測量位置選擇在機組工藝氣出口15倍管徑長的直管段上,試驗結果見表2。
根據表2可以看出,機組在工況3,轉速10665r/min,工藝氣流量267.6km3/h(標況)工況下運行,運行效率小于或等于24%,沒有達到SY/T6837—2011《油氣輸送管道系統節能監測規范》[7]標準中規定的節能限定值(機組效率大于或等于24%)的要求;在工況4機組轉速12240r/min,工藝氣流量334.0km3/h(標況)和工況5機組轉速13740r/min,工藝氣流量389.5km3/h(標況)工況下運行,機組效率達到SY/T6837—2011《油氣輸送管道系統節能監測規范》標準中規定的節能限定值。因此,機組維持在高轉速下運行,在保證輸送工藝的同時,確保效率最高,能耗最低。

表2 試驗結果數據
同時,機組隨著轉速的增加,機組效率呈現波動變化趨勢,這是由于機組轉速升高后,工藝氣流量匹配情況不同,機組在工況4和工況5轉速下的工藝氣流量處于機組運行最佳工況區,因而機組效率較高;壓縮機有效功率、燃氣輪機效率、輸出功率均呈現上升趨勢,機組效率隨著機組轉速的升高,工藝氣流量的增加而提高,5個工況之間機組效率比較分別提高5.135%,4.266%,2.696%,2.932%并逐漸趨于平緩;燃氣輪機天然氣壓縮機機組效率隨轉速的變化關系見圖1。

圖1 燃氣輪機天然氣壓縮機機組效率隨轉速的變化關系
從圖1看出,隨著機組轉速的升高,工藝氣流量的增加,機組效率呈現上升趨勢,機組運行工況雖然達到了轉速13740r/min,工藝氣流量389.500m3/h(標況)現場允許運行最佳工況;但機組運行沒有達到額定轉速15200r/min的最大運行工況;隨著機組轉速的升高,工藝氣流量的增大,機組效率還在繼續呈現上升趨勢,運行工況沒有達到相對穩定狀態,以后試驗應在現場工藝條件允許的情況下,調整機組運行工況,達到額定轉速15200r/min最大運行工況試驗機組效率[8],取得最佳試驗。
通過Solar燃氣輪機天然氣壓縮機組在不同運行工況下效率試驗,計算出了不同轉速下的效率值,充分了解了機組現場實際運行狀況,作出性能曲線圖,用于天然氣輸送管道生產調控系統制定運行方案,調整運行工況,指導燃氣輪機天然氣壓縮機組在不同運行工況下經濟運行,使得燃氣輪機天然氣壓縮機組在高效區下運行。從試驗數據看出,燃氣輪機天然氣壓縮機組在高效區運行可提高機組效率2.696%以上,運行天然氣輸送管道耗氣量為5249×104m3(標況)天然氣,年可節約141.51×104m3(標況)天然氣;起到了良好節能效果,為天然氣輸送管道安全、平穩、經濟運行提供了數據支持。
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10.3969/j.issn.2095-1493.2017.09.003
許彥博,工程師,2010年畢業于中國石油大學(北京)(油氣儲運工程專業),從事油氣輸送調控工作,E-mail:xyb@petrochina.com.cn,地址:北京市東城區東直門北大街9號中國石油大廈,100007。
2017-04-11
(編輯沙力妮)