張溢儒



摘要:通過對FK61000加彈機排煙系統的設計與改造,保證了產品的質量、提高設備性能、減少機械故障、為公司增加收益。
關鍵詞:FK61000;排煙系統;離心風機
滌綸三廠后紡11臺FK61000加彈機設備2002年安裝完成,均采用德國技術設計,北京巴馬公司生產,加彈機最高機械速度為1200m/min,共240錠。主要生產低彈絲、網絡絲、細旦絲等自投產以來,運行情況良好。由于近幾年來公司產品轉型快,品種開發多,設備開、停過于頻密等。排煙系統發現全壓不足,風量不夠,還有漏油、滴油、排煙電機軸承卡死、電機損壞(嚴重時,約1.5月/次),影響到正常運轉。成品出現僵絲、深色絲、油污絲等現象,產品質量下降。經現場觀察及分析,排煙系統出現問題,設計不夠完善,影響排煙風機正常運轉。在有關領導的支持下,結合我廠生產實際情況,決定對排煙系統進行改造,完善系統功能,保證正常運轉。
1 排煙系統的分析
排煙系統是由一臺倒立式安裝的高壓離心風機、四條排煙主管道(¢120mm)、排風主管主要組成(如圖1所示)。每條排煙主管道長度約為16米,均勻分布有120個小孔,小孔與熱箱排氣口用排煙軟管連接。加彈機主要以加工POY為主,POY含油率較高,因POY絲條與熱箱是接觸式加熱,加熱溫度為150°~250°左右,會產生較大的油煙,排煙系統主要作用就是排掉絲條在熱箱加熱時所產生的油煙。油煙排出流程:熱箱油煙排煙軟管排煙主管道離心風機排風主管油煙排出。在生產過程中,如果油煙無法及時排出,會造成熱箱內部污垢增多,嚴重影響產品質量。
由于長期運行,累積在排煙主管道內的油垢會逐漸增加,引起堵塞,再加上排煙主管道過長,彎頭過多,增加了排煙阻力,導致運轉時電機電流增大,排煙風機負荷增加,引起風機流速慢,排風量衰減,全壓不足,使油煙無法及時排出,造成產品質量問題。由于離心風機倒立安裝,無法排出的油煙很容易回流到電機軸承上,引起電機軸承發熱甚至消壞,再加上倒立安裝的電機轉子承受向下的力,對軸承不利,容易造成機修故障。
2 排煙系統改造(如圖2所示):
2.1 離心風機選型
原離心風機電機功率為7.5KW,風量為7200m3/h。在運轉中,實測量到運行電流為12A,根據三相電的功率計算公式:
通過離心風機的型號、尺寸、參數對比,結合本廠空間位置,決定選用兩臺926型高壓離心風機進行改造,分左、右旋安裝,均選風機出口角度為00。926型參數表的數據為:電機功率5.5KW,轉速2900r/min,風量3215 m3/h, 全壓3407Pa,適合系統改造使用。
2.2 離心風機主體安裝與設計
兩臺離心風機分A、B面改為臥式水平安裝,用三腳架支撐緊固風機的主體,直接對中下排煙主管道的中心安裝,目的是保證風機進風口暢順,以增加排煙機的風量。
2.3 排煙主管道改進
在離心風機進風口至連接三通處,增大管道的直徑,改為Φ180mm,會有效加大風量的體積,提高風機流速。
2.4 排風箱結構設計及改進
(如圖3)所示,在排風箱內安裝導風鐵板,防止左、右旋風機排出的氣體對沖,影響風機性能,來保證排風暢順,以增加風機的全壓。并在排風箱2底面開一個Φ32mm的孔,作用是排去殘留在排風箱中的廢油,防止排風口堵塞。
3 改造效果
(1)產品的AA率和一等品率大大提高。改造后,每面達到2500Pa以上,系統運轉正常,排氣暢順,風量、全壓都達到理想的效果,對產品質量得到很好的保證。
(2)設備故障率減少,機臺產量增加,為公司創造利益。通過預算,每改造一臺排煙系統估計的費用大約15000元/臺,單從排煙系統故障停機一次來算,機臺減少產量約0.3噸(生產100D絲),約為人民幣5000元,投資成本約半年收回。
(3)節約成本,耗材費用降低。改造后,不需投入軸承、風機的風葉、電機轉子等備件的費用。
4 結語
通過對排煙系統的改良設計,大大提高了排煙效果,本改造投入成本不大、設計合理,適合FK61000加彈機的應用。
參考文獻:
[1]譚天恩.化工原理.北京:化學工業出版社,1990.
[2]林平勇.電工電子技術.北京:高等教育出版社,2000.