摘要:在我司物流系統中,片煙高架庫物流系統主要由堆垛機、輸送機、夾包機、提升機等構成,用于存儲、輸送煙葉等生產原料,滿足制絲車間的煙絲生產需求。提升機是系統瓶頸所在,由于控制方式不合理,月平均故障時長約300min。對此,我司對提升機進行變頻改造,包括變頻器選型、電機控制曲線優化等。經過改造后,提升機月平均故障時長降低到30min以內,滿足了生產需求。
關鍵詞:伺服控制;提升機;變頻
【中圖分類號】TG385【文獻標識碼】A【文章編號】2236-1879(2017)12-0243-01
1存在問題
片煙高架庫存儲煙葉等生產原料,根據每日生產計劃進行批次出庫,片煙依次經堆垛機、輸送機、夾包機、提升機輸送至制絲車間A、B、C三條生產線。由于提升機故障率高,一旦出現故障就造成后續片煙堵料,經統計改造前6個月提升機月平均故障時長約300min,嚴重影響制絲車間生產。通過對提升機進行試驗,發現以下問題:
(1)變頻器功率無法滿足電機功率要求。額定負載下,提升機下行時,在0-0.5s(下行加速)和6.5-7s(下行減速)的時間段,提升機所需功率和速度呈線性關系,分別為P=3330v和P=4070v,如圖1所示。
經現場試驗,發現提升機下行減速時多組數據不滿足要求,變頻器在低頻時輸出功率不足,導致提升機出現墩底故障,如圖2所示。
(2)擾動時電機速度波動超過±5%。
當前對電機的控制為開環控制,沒有采集電機的實時轉速,更無法進行實時反饋調整。經現場試驗,通過在電機尾部安裝編碼器測量電機的實時速度,發現實際運行過程中提升機電機運行速度不穩,抗擾動能力差,多組數據超出正常運行速度的5%,造成提升機在下行減速時出現減速延遲或超速。
針對以上兩個問題點,我司對提升機進行變頻控制改造,通過變頻器的重新選型和變頻控制方式的優化,很好得解決了上述問題。
2改進方法
(1)選用艾默生ES2402變頻器。
原有變頻器為丹弗斯VLT2800,額定功率為5.5kw,改造后選用艾默生ES2402,額定功率為7.5kw,該變頻器可靠性高,性能完善,可實現開環、閉環、伺服控制等多種控制模式,改造后通過繼電器平穩控制提升機的下行減速速度。
(2)升降區域分段控制。
根據提升機運行區域高度,原有提升機運行區域劃分為3個區域,以提升機下行為例,為加速區、高速區、減速區,上行時則相反。
由于提升機從高速區到減速區速度變化過大,速度控制曲線呈現突變狀態,實際運行過程中所需制動力矩大,提升機存在抖動現象。改造后則增加兩個低速運行區域,使速度運行曲線平緩,以提升機下行為例,為加速區、低速區、高速區、低速區、減速區5個運行區域,上行時則相反。
(3)增加速度反饋閉環控制。
原有控制方式為開環控制,提升機在升降過程中易出現抖動、異響,速度波動超過±5%,控制系統如圖3所示:
為了避免該問題,應在上述系統中加入速度反饋,即將輸出轉速反饋至第一個擾動點之前,實現閉環控制,如圖4所示。
硬件上采用在電機末端安裝編碼器,對電機轉速進行采集,即可及時反饋速度變化,能夠及時有效地控制速度,避免速度出現較大波動。
3改造效果
改造后提升機故障率顯著降低,變頻器功率不足和速度波動問題得到很好解決。改造現場試驗得出,測試數據和理論速度曲線相符,提升機運行過程中未出現墩底故障,在低速、高速區域的速度切換過程中運行穩定,未出現抖動現象。經統計,改造后3個月提升機月平均故障時長在30min以內,故障時間降低90%左右,有效提高了片煙高架庫的設備運行效率,滿足制絲生產需求。
參考文獻
[1]崔納新.變頻調速異步電動機效率優化控制的研究進展[J].電工技術學報,2004.
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作者簡介:黃許立(1985-),男,福建福清人,碩士,工程師,龍巖煙草工業有限責任公司物流部技術員,主要從事自動化物流系統的維護。