梁華偉

摘 要:因原煤斗經常性發生棚煤、堵煤現象,導致給煤機斷煤嚴重,迫使磨煤機出力不足,直接影響鍋爐正常燃燒,對火電廠機組的安全穩定運行產生極大影響。本文針對原煤斗堵煤嚴重這一情況,及在電廠進行的多次設備試驗改造經驗基礎之上,敘述了雙曲線型原煤斗一體化疏通裝置的改造應用情況,經過改造后的原煤斗基本上不發生棚煤、堵煤現象,而且從根本上解決了原煤斗堵煤后需要人工進行疏通這一難題,取得了一定良好的效果。
關鍵詞:制粉系統;原煤斗;防堵煤;疏通裝置
大唐華銀金竹山火力發電分公司2×600MW一期工程,#1、2機組于2006年正式投運生產,在機組生產運行期間,由于原煤斗及其附屬設施等各方面的初始設計不盡合理,導致原煤斗經常性的容易發生棚煤、堵煤現象,而且需要大量的人力進行疏通,不僅影響機組的負荷出力,而且影響鍋爐燃燒的穩定性,對機組的安全性和經濟性都造成很大的影響。經過調研對比與分析,配合企業實際摻燒煤種顆粒小、灰份多、水份大及雜物多這一特性,依據本企業對原煤斗進行的各種疏通裝置改革經驗,在通過試安裝單臺原煤斗一體化疏通裝置進行試驗的情況下,取得了一定良好的效果,經過改造后的原煤斗基本上不發生棚煤、堵煤現象,而且從根本上解決了原煤斗堵煤后需要人工進行疏通這一難題,現已在本企業內部進行了小范圍推廣,且經過實際運行驗證,達到了預定目標和理想效果。
1 立項背景
大唐華銀金竹山火力發電分公司一期工程自2006年投產以來,原煤斗在運行過程中經常發生棚煤、堵煤現象,根據調研和觀察分析,堵煤的主要原因有:1)原煤的顆粒小、灰份多,水份大、雜物多;2)原煤斗結構不盡合理;3)給煤機進口閘板門結構不合理;4)對接抱箍式膨脹節結構不合理;5)原煤斗內壁不平整造成的原煤掛壁等因素。
由于原煤斗在初始設計中配合本企業實際燃燒煤種存在一定缺陷,導致原煤斗棚煤、堵煤嚴重,給煤機經常性斷煤,迫使磨煤機出力不足,直接影響鍋爐正常燃燒,對機組的安全穩定運行產生了極大的威脅,而且經常性地需要人工進行疏通,對生產環境也造成了極為惡劣的影響,因此,必須對原煤斗進行改造,徹底解決影響機組正常運行的重大隱患。
2 改造技術方案
1)將原煤斗(給煤機上方約5-6米),包括平臺、閘板門、膨脹節及原煤斗上的法蘭拆除;2)將原煤斗改造成不銹鋼類似蝦米形(雙曲線)原煤斗,厚度為10±0.5mm,高度約5-6米;3)蝦米形煤斗改造為8節,上口約Φ2500mm,下口約Φ640mm,一次全部焊接成形,整體安裝;4)將給煤機進口閘板門下移至給煤機上方約550-600毫米處,在給煤機上方約100毫米處再安裝插入式不銹鋼密封膨脹節;5)在改造完后的原煤斗外部加裝6套倉壁振打氣錘和自動過濾排水裝置。
3 具體實施方案
1)拆除給煤機周圍維護作業平臺并移至一邊開闊、方便的位置,待新煤斗安裝后,再進行改造恢復安裝;2)將原煤斗給煤機上方約5-6米,包括平臺、閘板門、膨脹節及原斗上的法蘭拆除,將其改為不銹鋼蝦米形(雙曲線)原煤斗,厚度為10±0.5mm,高度約5-6米;蝦米形煤斗改造為8節,上口約Φ2500mm,下口約Φ640mm,一次全部焊接成形,整體安裝,為便于焊接及平滑過渡,上部與原來煤斗結合部位約兩節為半圓變形設計,俯視效果為D,下部為蝦米形(雙曲線);3)將給煤機進口閘板門下移至給煤機上方約550-600毫米處,將插入式不銹鋼密封膨脹節安裝在給煤機進口管上約100毫米處;4)在改造后的原煤斗外部加裝6套倉壁振打氣錘和一套過濾排水裝置,在煤斗適當位置設置人孔門及觀察孔;5)恢復操作平臺及相關設施;6)改造示意圖:
4 改造原理
1)把給煤機上段5-6米改為近似雙蝦米形(雙曲線)原煤斗,由多節等高圓臺拼接組合而成,每節圓臺的連接處是原煤的壓力分散點,使煤沿壁面流動的重力分散,煤向下流動的阻力減小,動力增大,從而在結構上消除了可能產生棚煤堵煤的因素;同時煤倉材質改為不銹鋼(1Cr17Mn6Ni5N),并且所有焊口都經過打磨,保證光滑,把原煤和倉壁之間的摩擦力減到最小。
2)原來的給煤機進口閘板門在運行中,其軌道、軌道槽、邊槽由于設計上存在缺陷,會有一些煤粉粘在軌道和邊槽上,造成粘壁、搭橋、棚堵;新改裝的雙向電動插板門采用隱形軌道、軌道槽、全通徑及雙向楔合式插板設計,行程短、開閉靈活自如、密封性能良好;門體圓形通徑與落煤管等同,原煤不會卡阻堵塞。
3)原有的膨脹節為對接抱箍式,在收縮時會在上下結合處拉開一段距離,形成一個圓周型溝槽,容易藏煤棚煤;而改裝后的插入式膨脹節由于使用的是插入式,即使在收縮時也不會形成溝槽,所以不會藏煤,很好的避免了膨脹節處堵煤的問題;同時更好地解決了該處漏風、漏粉等密封問題。
5 結論
制粉系統原煤斗系統經過整體改造更換后,達到了預期目標和理想效果,在冷態調試和實際開機過程中得到了很好的驗證,與其他未改造原煤斗系統相比較,基本上不發生棚煤、堵煤現象,增強了設備的可靠性,穩定了鍋爐的燃燒方式,并且完全解決了需要人工進行堵煤疏通的困難,保證了文明生產,減少了原煤和煤粉浪費及人力資源的投入費用,系統各附屬設備運行情況良好,大大提高了設備的可靠性,有力保障了機組安全穩定經濟運行。
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