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某330MW機組汽輪機EH油管斷裂的診斷分析研究

2017-10-17 15:21:56趙廣勛瞿麗莉黨龍
山東工業技術 2017年20期
關鍵詞:焊縫分析

趙廣勛 瞿麗莉 黨龍

摘 要: 以某電廠EH油管泄漏事件為例,介紹了EH油管斷裂后的分析方法和診斷過程,采用宏觀檢驗、掃描電鏡分析和微觀金相分析等方式進行分析研究。結果表明,EH油管斷裂起源于焊縫區,斷裂失效形式為疲勞斷裂。焊縫質量欠佳、焊縫工藝控制不良是導致斷裂的直接原因,針對原因給出了整改建議。

關鍵詞:350MW機組;EH油管;斷裂;診斷分析;建議

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.20.179

0 前言

近幾年EH油系統泄漏事故多有發生[1-3],對泄漏原因的分析診斷,并根據診斷結果采取有效整改措施,對于汽輪機的可靠性運行有重要意義。本文以某電廠EH油管斷裂為例,介紹了此類事件分析的思路,以期為同類型機組提供借鑒。

1 系統及事件簡介

某電廠機組容量為330MW,汽輪機液壓部分由油源、執行機構及安全系統構成,所用油源為一獨立的油箱,向整個EH系統供油。執行機構為單側油動機,通過伺服閥接受控制器的指令,開啟時利用高壓油,關閉時靠彈簧力。安全系統油路有兩路控制,一路由四個AST電磁閥控制,四個AST電磁閥組成串聯結構,電磁閥1,3為一個通道,2,4為一個通道,任意一個通道中的任一電磁閥動作不會引起安全油失去,只有當兩個通道中都有電磁閥動作才會引起安全系統動作。

事件發生前,機組負荷230MW,EH油泵B運行,A泵備用,EH油箱油位500mm;事件發生時,監控畫面發“EH油系統報警”,DEH畫面檢查發現EH油泵A聯動,EH油母管壓力12.5MPa,EH油箱油位低1報警發,就地檢查EH油位,EH油箱油位低2、3報警相繼發出,EH油泵A、B同時跳閘,1分鐘后機組解列,檢查汽機保護首出為“EH油壓低”,就地檢查發現4號中調門進油管焊縫斷裂。

2 宏觀分析

機組停機后,對斷裂管段進行了宏觀分析。EH油管斷裂基本情況:取樣管如圖1所示,斷裂管為并列的三根油管接頭的中間一根。斷裂位置在油管接頭螺母旁的焊縫邊緣。EH油管材質為1Cr18Ni9Ti,規格為Φ14×2.5mm。服役狀態下油管承受壓力為15MPa。

斷口整體看來表面凹凸不平,較為粗糙,存在明顯區域性特征。從斷裂面看,斷裂管未見明顯減薄、變形現象。由于斷口表面附著一層污染物,肉眼難于辨別斷口宏觀細節特征,見圖2。

3 掃描電鏡分析

掃描電鏡對斷口進行微觀分析的結果表明:該斷口為典型的疲勞斷口,斷口存在明顯疲勞源區、疲勞擴展區和終斷區。

按照斷口不同的微觀形貌特征,將斷口分為1、2、3、4、5個區域,如圖3標注。

(1)1區為初始疲勞源區,形貌如圖4(低倍、高倍)所示。起裂源自管子外壁,由外向內沿徑向發展。源區未見缺陷及明顯損傷跡象。該區斷口表面擠壓摩擦痕跡明顯。

(2)2區為疲勞擴展早期區域,形貌如圖5(低倍、高倍)所示。存在疲勞輝紋,擴展速率相對較慢。

(3)3區為疲勞擴展中、后期區域,形貌如圖6所示。存在疲勞輝紋,斷口微觀較2區粗糙,擴展速率相對較快。

(4)5區為次生疲勞源區,與1區約呈180°分布,位于初始疲勞源區對面管子的外壁,其產生于初始開裂且裂紋擴展到一定階段后。屬整個斷口形成過程中的次生開裂源。如圖7所示。

(5)4區為終斷區,終斷區較小,明顯突起,存在變形跡象。微觀呈現變形韌窩形貌,如圖8所示。

4 微觀金相分析

為進一步查找疲勞斷裂的開裂原因,對斷口試樣在初始起裂源處(前述1區),沿管子縱向剖開,縱截面制樣,采用三氯化鐵鹽酸水溶液侵蝕,在金相顯微鏡下進行微觀分析。

源區1起裂于焊縫區,源區5靠外壁近1/3范圍為焊縫區,即斷裂源位于焊縫外表面。說明該EH油管斷裂的起裂原因與焊縫有關。焊縫熔合線附近過熱區微觀組織中的晶界明顯粗大,如圖9,說明該處EH油管焊縫焊接工藝控制不佳,焊接線能量過大,勢必導致該焊縫應力集中傾向增加。

從斷口所處位置分析,該焊縫位于油管路接頭螺母旁,承受15MPa內部油壓,斷口部位處于固定端的連接處,本身在服役狀態下就是應力相對集中區,加上焊接工藝控制不良帶來的附加應力,最終導致在相對薄弱部位開裂,繼而在持續受到服役工況的低周交變應力作用下,裂紋擴展直至完全斷裂。

為進一步分析該不銹鋼油管的微觀組織狀況及內外壁狀況,對取樣管的內、外壁分別進行了微觀分析。結果表明該管微觀組織為正常奧氏體組織,內、外壁未見晶間腐蝕裂紋等異常情況。因此,該油管的斷裂非管子材質因素導致。

5 結論建議

結論:某電廠4號中聯門EH油管斷裂起源于焊縫區,斷裂失效形式為疲勞斷裂。焊縫質量欠佳、焊縫工藝控制不良是導致斷裂的直接原因。

建議:采取措施防止任何狀態下的油管承重工作及外力負荷造成管道變形、受力的現象;對新焊縫進行無損探傷檢查工作(特殊管道表面滲透探傷檢驗);加強焊接工藝實施過程[4]的監督。

參考文獻:

[1]邵明星,馬永泉,張鴻武.汽輪機EH油管泄漏原因分析[J].山東電力技術,2014,197(01):71-72.

[2]王亞瑛.#2機EH油管振動導致斷裂原因分析及處理方式[J].科技與企業,2011,(12):75.

[3]鐘振前,朱衍勇,董毅等.EH油管的裂紋成因分析[J].電子顯微學報,2004,23(04):486-487.

[4]趙英振,劉少云,孫麗華.EH油管路焊口缺陷處理工藝[J].河北電力技術,2009,28(04)20-21,43.

作者簡介:趙廣勛(1966-),男,陜西扶風人,工學學士,高級工程師,主要研究方向:大型火電機組熱工控制系統及生產管理研究。endprint

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