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基于能量理論的瓦斯抽采系統(tǒng)優(yōu)化研究

2017-09-10 07:22:44魏少勛
環(huán)球市場 2017年13期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

魏少勛

山西冀中能源集團礦業(yè)有限責(zé)任公司

基于能量理論的瓦斯抽采系統(tǒng)優(yōu)化研究

魏少勛

山西冀中能源集團礦業(yè)有限責(zé)任公司

當(dāng)前在全國總儲量中高瓦斯礦井、突出礦井煤炭儲量幾乎占到了一半以上,但是多數(shù)煤層的透氣性比較差,高瓦斯煤層低滲透性成為嚴(yán)重制約瓦斯抽采的瓶頸。低透氣性煤對瓦斯的吸附能力很強,對于瓦斯抽采來說非常不利,雖然很多高瓦斯礦井中紛紛建立瓦斯抽采系統(tǒng),但是從整體上來看抽采效果不佳,因此很多企業(yè)在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)一系列事故。據(jù)此,本文基于基于能量理論的優(yōu)化瓦斯抽采系統(tǒng)。

能量理論;瓦斯抽采系統(tǒng);優(yōu)化

在采掘之前,需要預(yù)先將煤層瓦斯抽出來,這時當(dāng)前眾多瓦斯災(zāi)害防治措施中比較有效的一種,應(yīng)用這種措施可以從最大程度上降低瓦斯事故的發(fā)生率,瓦斯事故率是否降低通常以瓦斯抽放系統(tǒng)能力作為一項重要指標(biāo)。隨著近年來煤礦開采技術(shù)的快速發(fā)展,突出礦井、瓦斯很多技術(shù)上的難題得到了解決,然而從總體上來看我國瓦斯抽采始終存在很多問題,例如抽采系統(tǒng)不匹配、煤層透氣性低、地質(zhì)條件復(fù)雜、抽采鉆孔不達(dá)標(biāo)等,其中抽采系統(tǒng)不匹配是最為關(guān)鍵的一項因素,然而目前尚未形成一套有效的評價方法,這種情況下建立起一套方法科學(xué)核定礦井瓦斯抽采系統(tǒng)能力顯得尤為重要。

1 工程背景

某煤礦為該地區(qū)一座大型現(xiàn)代化礦井,現(xiàn)在3號煤層開采工作正如火如荼的進(jìn)行,煤礦升級工作在2008年完成,核定生產(chǎn)能力為3.00Mt/a,3號煤層為主采,為氣煤層,原始地面系統(tǒng)為天然氣開采高、低負(fù)壓混合開采的模式。礦井瓦斯開采工程的設(shè)計與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并不是一致的,純瓦斯抽采為35m/min,整個抽采效率很低,不能滿足當(dāng)前煤礦安全生產(chǎn)的需要,而且對瓦斯的利用也非常不利。3號煤層7607運輸巷抽樣,原地面天然氣開采系統(tǒng)的服務(wù)范圍是76年,78個礦區(qū),最大相對瓦斯涌出量為50.76 m / t,同時最大絕對瓦斯涌出量為321m/min。

該煤礦現(xiàn)有瓦斯抽采站2個,井下移動式抽采站、老地面瓦斯抽采站,二者均為76,78礦區(qū)服務(wù),瓦斯抽采井下移動抽采站位于在回風(fēng)巷76采區(qū)中,目前抽采瓦斯的純量是10m3/min,舊地面瓦斯抽采站在工業(yè)場地中,現(xiàn)在抽采瓦斯純量是35m3/min,其泵站抽采的濃度是12.5%,混合流量為280m3/min。目前該系統(tǒng)的抽采能力幾乎已經(jīng)達(dá)到了飽和程度,高低負(fù)壓混合抽采同時進(jìn)行,從瓦斯利用角度來看,這是非常不利的。當(dāng)前井下瓦斯主要抽采地點有7602、7806、7607,共有回采工作面采前預(yù)抽、掘進(jìn)工作面邊掘邊抽等抽采方法。

2 能量理論條件下的瓦斯抽采系統(tǒng)升級改造

目前該瓦斯抽采泵站改擴建工程已經(jīng)正式安全調(diào)試投運,新泵站初期投入開放1臺高和低負(fù)壓,為了滿足礦山生產(chǎn)的實際需要,后期還要在煤層增加排水鉆孔,同時運行2個高負(fù)壓泵,當(dāng)前高負(fù)壓1運行時,監(jiān)測混合氣體流量是253m/min,這時抽采負(fù)壓58kpa,抽采純量是53m/min,提取濃度是21%;低負(fù)壓1運行,混合氣體流量的監(jiān)測值是146m/min,這時抽采負(fù)壓是43kpa,抽采純量為22m/ min,提取濃度為15%。新泵站項目正式投入生產(chǎn)運營,總氣體混合流量約為400m/min,為舊站的1.5倍,抽采瓦斯量明顯提升。

井下管路采用瓦斯強化抽采技術(shù),改擴建過程中進(jìn)行提壓處理,對前后節(jié)頭負(fù)壓的道路進(jìn)行實際測試,管提壓系統(tǒng)區(qū)段主管路D點區(qū)域抽采負(fù)壓值并未增加,為- 136 pa,單孔抽采量基本上0 m / min后,管道壓力系統(tǒng)修改及改造之后,CD段主管路部分共布置了四個點,對抽采負(fù)壓與單孔抽采量進(jìn)行監(jiān)測,從監(jiān)測結(jié)果中可以看出,增壓管路系統(tǒng)改造之后,區(qū)段主管路低效、無效抽采區(qū)域中抽采負(fù)壓、單孔抽采量均顯著提升。角度測量氣體濃度可以控制在0.56% ~ 0.75%之間,基本上沒有超限的情況。大量的實踐表明,該技術(shù)的應(yīng)用大大增加瓦斯抽采量、排水時間明顯減少,煤層氣體排放量也明顯降低。

地面瓦斯抽采系統(tǒng)經(jīng)過系統(tǒng)升級之后,其平均瓦斯?jié)舛蕊@著升高,目前實測其瓦斯?jié)舛纫呀?jīng)超過18.9%,同時針對高低負(fù)壓進(jìn)行了加壓與脫水等處理方式,并網(wǎng)利用的目標(biāo)得到了實現(xiàn)。瓦斯抽采系統(tǒng)升級優(yōu)化之后,低濃度瓦斯發(fā)電系統(tǒng)于工業(yè)區(qū)建造,系統(tǒng)中一共配備了機組4臺、2備2臺,其平均日利用量、平均日發(fā)電量均達(dá)到了相關(guān)要求。

結(jié)語:

通過現(xiàn)場測試、數(shù)據(jù)處理及分析可見,工業(yè)區(qū)瓦斯抽采系統(tǒng)升級優(yōu)化以后,不僅節(jié)約了大量瓦斯治理成本,同時對原有管路、發(fā)電設(shè)備進(jìn)行了很好的利用,極大的避免了資源浪費與重復(fù)性建設(shè),礦井瓦斯超限問題得到了很好的解決,從整體上來看瓦斯抽采率顯著提升。升級優(yōu)化過程中分別建立了高低負(fù)壓雙瓦斯抽采系統(tǒng),礦井瓦斯分支抽采量達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用程序得到優(yōu)化以后,瓦斯抽放量大大提高、同時首次擴張系統(tǒng)容量達(dá)到了原來的1.5倍,舊系統(tǒng)質(zhì)量顯著提升,煤層氣排水時間顯著縮短,透氣性煤層開采工作面的瓦斯突出、不標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)問題都得到了解決。此外,高低濃度瓦斯分源抽采實現(xiàn)以后,瓦斯的利用更加具有針對性,高濃度瓦斯并網(wǎng)利用以后,低濃度瓦斯用來發(fā)電,從整體上來看,瓦斯利用效果大大提升,還體現(xiàn)了一定的環(huán)保價值。

[1]李曉紅,王曉川,康勇,袁波,方珍龍,李登,胡毅.煤層水力割縫系統(tǒng)過渡過程能量特性與耗散[J].煤炭學(xué)報,2014,(08):1404-1408.

[2]潘紅宇,索亮,李樹剛,林海飛,李志梁.不同采高上保護層開采卸壓效應(yīng)的UDEC數(shù)值模擬研究[J].湖南科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2013,(03):6-11.

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