邢旭輝
摘 要:河鋼集團宣鋼公司型材車間冷鋸區域電氣設備在經過7年使用后,部分電氣故障率高,重復性故障發生頻繁,影響正常生產順利進行。經測試分析,發現型材生產線電氣系統存在大量設備隱患,主要問題是網絡系統、傳動裝置、PLC系統及接地系統等重點設備,通過對整個DP網絡線路重新敷設對加屏蔽防護,隔離PLC各模板24 V供電,將加熱爐重點設備安裝應急啟動等技改后,使型材電氣設備故障率大幅降低,保證了設備的正常運行。
關鍵詞:PROFIBUS-DP 傳動裝置 PLC
中圖分類號:TU855 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)06(c)-0001-02
宣鋼型材生產線工程是全連軋,建設規模為年產70萬噸合格角槽鋼礦用U型鋼及大規格圓鋼。型材生產線從2007年投產以來,型材生產線在生產運行過程中電氣故障率高,重復性故障發生頻繁,影響正常生產順利進行。經測試分析,發現型材生產線電氣系統存在大量設備隱患,之前的一些工作主要對一些具體故障局部進行了整治,但效果甚微。該次我們針對型材電氣系統整體,抓住網絡系統、傳動裝置、PLC系統及接地系統等重點設備及重點項目總體進行根治,從而以減少型材電氣設備故障率。
1 故障現象
型材線在生產過程中,由于設計、環境等諸多因素的影響,并隨著電氣設備的老化電氣事故不斷增多。主要問題DP網絡系統不穩定,軋機傳動裝置發生報故障,PLC系統存在隱患,這些問題直接導致設備故障率居高不下,極大地制約了產能的實現。
2 故障分析
根據故障現象分析原因如下。
(1)前期設計和施工不完善,軋機裝置的總線電纜受到動力纜的干擾;CBP通訊板有問題,如果CBP通訊板出現問題,也能造成通訊丟失數據;總線電纜連接頭連接不好;由于前期施工時沒有使用DP線剝線的專用工具,而使用電工刀和鉗子等工具,可能在剝DP線時對銅芯造成傷害。總線電纜信號衰減,前期DP網絡設計問題,由一塊通訊CP 433-1模板帶動兩段DP網絡,致使DP電纜信號衰減,甚至引起DP網絡通訊中斷。
(2)針對傳動裝置發生的故障,電氣人員邊摸索邊分析問題,分析傳動故障導致長時間停機的原因如下:配電室密封不嚴問題。配電室門窗及傳動柜柜體密封不嚴,裝置容易進入金屬粉塵顆粒;配電室內冷卻裝置能力不足;裝置內部金屬粉塵問題。裝置內部存在大量灰塵,雖然之前電氣人員定期對裝置清掃,但只是將裝置外部進行了清理,裝置內部仍吸附有大量金屬粉塵顆粒,極易引起裝置絕緣降低造成短路故障;控制反饋環節出現電力電磁干擾;檢測方法有限,檢測手段原始效率低下;裝置內元器件點檢方法不正確。
(3)全線各PLC中模塊由同一24 V電源模塊供電;加熱爐各重要設備無應急啟動。
3 故障解決辦法
根據以上故障原因分析結果,特提出以下解決辦法。
(1)將軋機和輥道的DP總線電纜有問題的地方重新敷設并加屏蔽防護,同時,按照施工規范,重新布置DP總線電纜與動力電纜,大大降低動力纜對DP網絡的干擾;將出現過通訊故障的軋機裝置的CBP通訊板全部更換新板;將PROFIBUS-DP連接頭改為光電隔離連接,進一步將電磁干擾對DP網絡的影響降低;使用了FastConnect(DP網頭專用工具)并在做好的DP頭上加錫,消除網絡接頭處接觸不良引起的信號問題;改造前的DP網絡是從PLC通訊板到末架裝置,分為2路:第一路從9架軋機→8架軋機→5架軋機→4架軋機→1架軋機→2架軋機→3架軋機→6架軋機→7架軋機;第二路從13架軋機→12架軋機→10架軋機→11架軋機→出爐輥道1段→出爐輥道2→軋機中間輥道→1架軋機替補輥道→3軋機替補輥道→11、13架軋機替補輥道,所有的軋機裝置都是和PLC的一個通訊模塊連接;為防止總線電纜信號衰減,采取了以下措施:①將2路線并為1路,即PLC通訊板CP→9架軋機→8架軋機→5架軋機→4架軋機→1架軋機→2架軋機→3架軋機→6架軋機→7架軋機→13架軋機→12架軋機→10架軋機→11架軋機→出爐輥道1段→出爐輥道2→軋機中間輥道→1架軋機替補輥道→3軋機替補輥道→11、13架軋機替補輥道。②分別在4架軋機和1架軋機、11架軋機和出爐輥道1段之間的DP總線上加裝中繼器,使其起到放大信號的作用。③在每兩臺變頻器之間的DP總線電纜屏蔽層上使用屏蔽夾與保護地相連,并將DP總線的屏蔽層連接至CBP通訊板接地上,確保每段總線電纜的屏蔽充分與保護地相連接;在網絡路末端裝置上加裝端結PROFIBUS的電阻,即在11、13架軋機替補輥道上加裝,使其起到屏蔽干擾的作用。④降低原來的DP通訊速率,由原來的500KB/s降低為現在的187.5 kB/s,使其降低故障發生率。⑤延長網絡報文故障時間,由1 ms改為1 000 ms,降低逆變裝置網絡重故障。
(2)對配電室門窗進行了封堵,防止風沙吹入;對傳動柜柜體下方使用防塵堵料和防火泥進行封堵,防止軋鋼氧化粉塵進入;在配電室內增加冷卻空調數量,并且安裝軸流風機在配電室內形成對流,使裝置內熱量迅速排出,降低了溫度過高引起的裝置故障;通過不斷摸索并向專家請教,電氣人員已基本掌握了專業化的拆裝清掃技術,利用檢修時間定期對裝置進行拆裝清掃,降低了裝置內部吸附金屬粉塵引起的裝置絕緣降低短路故障;將控制反饋環節的模板、線路、編碼器屏蔽層充分與保護地相連,并依照施工規范降低動力電磁干擾的影響;利用先進的檢測手段迅速排查故障點,減少排查處理故障時間;使用正確的點檢方法,對各裝置運行溫度、各控制模板運行狀態進行跟蹤,對重點元器件模板CUVC板、DTI板、IVI板運行狀況提前預知預判,在損壞前及時進行更換,降低模板元器件故障。
(3)將PLC中CPU及通訊模板供電分開,將遠程站通訊模板與I/O模板供電分開、高速計數模板供電加以隔離,降低了由于現場高電壓、高電流及電磁干擾對PLC的影響,降低了PLC故障率,并且出現故障時便于查找維修,節省處理故障時間;加熱爐關鍵區域由于網絡對關鍵設備的影響,采用應急開關加裝了加熱爐1#、2#鼓風機和空氣、煤氣引風機以及柴油泵手動應急開關,一旦加熱爐出現故障時,鼓風機、引風機以及柴油泵可正常運行;對出入爐懸臂輥增加工頻控制方式,PLC出現故障時可正常運轉,確保加熱爐在PLC出現故障時可正常運行。
4 故障分析總結
這里遇到故障都是由于設計、制造等方面存在不合理的地方和現場環境惡劣造成的,因此,要注意以下幾點:(1)當DP網絡系統不穩定時,可對整個DP網絡線路重新敷設對加屏蔽防護,更換光電隔離DP網頭,并對DP網頭、CBP板充分接地,降低電磁干擾影響。(2)掌握正確的點檢方法、先進的檢測手段及,專業化的裝置拆裝清掃技術以降低傳動裝置故障率。(3)隔離PLC各模板24V供電,降低PLC故障率并節省處理故障時間。(4)將加熱爐重點設備安裝應急啟動,確保加熱爐在PLC出現故障時可正常運行。
5 結語
通過以上的措施,型材生產線電氣故障明顯降低,保證了生產和設備的正常運行。
參考文獻
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