姜修才,陳社鵬,燕執國,王建偉,劉 博
1.中國石油天然氣管道局維搶修分公司,河北廊坊 065001
2.大慶油田有限責任公司第三采油廠,黑龍江大慶 163113
應用防漲圈解決帶壓管道開孔卡刀問題
姜修才1,陳社鵬1,燕執國2,王建偉1,劉 博1
1.中國石油天然氣管道局維搶修分公司,河北廊坊 065001
2.大慶油田有限責任公司第三采油廠,黑龍江大慶 163113
為了解決油氣管道帶壓開孔過程中的卡刀問題,結合內應力釋放變形的理論基礎,以在開孔點預加剛性約束來減小變形的措施為切入點,研發了防漲圈裝置來解決該問題。防漲圈主體設計為抗變形的“拱形橋”結構,再增加部分筋板、肋板,構成了完整的防漲圈裝置。經試驗和應用驗證表明:帶壓開孔前在開孔位置焊接約束內應力釋放變形的防漲圈,能夠有效減小開孔過程中的鞍型切板變形,降低卡刀發生的幾率,既經濟又便捷,是解決帶壓開孔卡刀問題的一種有效手段。
帶壓開孔;筒狀刀具;卡刀;應力釋放;防漲圈
帶壓開孔是一種常見的油氣管道維搶修、改造方法,可實現在不影響管道正常輸送的情況下,加裝支管、增引支線,或是為帶壓封堵[1]創造條件。帶壓開孔的工藝方法是在密閉狀態下,借助于筒狀刀具的伸縮旋轉,以機械切削的方式在管道上加工出圓孔,在實際的帶壓開孔過程中,筒狀刀具極易發生卡刀的現象??ǖ兜脑蛑饕袃煞N:一是開孔裝備的自身原因,如開孔的動力液壓站設定壓力太小或排量太小;二是外部的客觀環境原因,如管道應力釋放、變形等,致使切削刀具“正常”卡住[2]。對于第一種原因只要增大液壓站設定壓力或排量就可以解決;對于第二種原因的解決措施通常是立即停機、手動退刀、再重新啟機開孔,實際驗證對開小孔的卡刀處理較有效,對開較大孔的卡刀處理效果則不夠理想。由此,在GB/T28055-2011《鋼質管道帶壓封堵技術規范》中,對開孔工藝附帶了一句“開孔孔徑大于DN500,宜加防漲圈”的說明,但關于防漲圈在規范標準中未做具體說明。以下結合實際案例對防漲圈進行了設計、應用,供相關設計人員參考。
1.1 防漲原理
在筒狀刀具邊緣與鞍型板切口受摩擦力約束的情況下,基于帶壓管道切削加工時自身殘余內應力釋放可致管道發生變形的理論[3],應用有限元軟件可模擬出鞍型切板應力釋放發生位移的變形趨勢,見圖1,該位移變形是導致開孔過程中卡刀的主要原因,見圖2。因此,提前給予鞍型切板以約束,則能有效減少鞍形板切割分離過程中的變形釋放,降低開孔卡刀發生的幾率。
另外,根據拱形結構能夠抵抗內部向外的推力原理[4](見圖3),通過在切板位置預先騎焊仿拱形的防漲圈裝置或可解決卡刀的問題,而具體的結構形式還需要設計與試驗驗證。

圖1 鞍型切板的應力釋放有限元位移/mm

圖2 切板對筒刀的漲卡模擬示意

圖3 拱形結構的抗推力形式示意
1.2 結構設計
以減小鞍型切板的膨脹變形為切入點,設計一種可以預先焊接于管道上的防漲圈裝置,從而在開孔前就鎖住鞍型切板的變形量,最大限度地減小開孔時分離的鞍型切板對筒狀刀具的漲卡擠壓,實現正常的開孔作業。
現將防漲圈裝置的整體外形設計為“拱形橋”結構(見圖4),包括兩組平行的強化筋、平行雙拱筋板、斜肋板及中心定位板。平行強化筋由兩個平行的熱軋角鋼[5]組成,中心定位板內圓外方,其兩端與平行強化筋的內側兩邊焊接固定,平行雙拱筋板的下方對應“拱形橋”的拱形結構,其拱形弧度與待開孔的管道外徑弧度一致,其側面上方與平行雙拱筋板的下部兩邊焊接固定。該加強圈裝置還包括兩塊結構相同的斜肋板,斜肋板左右端與平行雙拱筋板的兩個側面固定焊接,斜肋板的上端與平行雙拱筋板的端部固定焊接,斜肋板的下端與平行雙拱筋板的兩個側面的拱形結構端相切,斜肋板與中心定位板的下平面夾角約為45°。加強圈的整體材料主要是Q345R鋼板,以保證與常用開孔焊接管件材質相同,在帶壓焊接工藝評定時可以通用。

圖4 防漲圈整體結構
防漲圈結構的設計尺寸根據筒狀刀具來確定,以其內徑邊沿為基準,向內再縮進20mm形成的圓設定為防漲圈外邊角的外接圓,應用時防漲圈的任何尺寸不會超出該圓圈,保證了防漲圈不剮蹭筒狀刀具內壁,影響開孔作業;防漲圈寬幅可設計成介于筒狀刀具內徑的1/3~1/2。確定了防漲圈的外沿和寬度后,在投影圖中可自然地生成防漲圈長度,具體尺寸采用圓整數據(見圖5)。

圖5 防漲圈與筒狀刀具的投影尺寸關系
在應用防漲圈裝置時,先將拱形弧騎跨于未開孔的管道上,其各結構尺寸滿足不影響原有開孔機具的作業,將拱形弧面與管道接觸的部位點焊固定,相當于對預切割的鞍型切板加了約束筋(見圖6)。開孔過程中受防漲圈裝置的約束,即使切板全部切下來也不會產生過大變形,乃至于發生卡刀現象,從而解決管道帶壓開孔卡刀的問題。此預期效果需要通過試驗和應用驗證。

圖6 防漲圈與筒狀刀具匹配應用模擬
1.3 試驗
對準508~1 219mm、加壓5~12MPa的管道進行帶壓開孔試驗,統計數據見表1。

表1 準508~1219mm管道開孔用防漲圈統計
在應用了防漲圈的多次開孔試驗中未出現無法退刀的致命卡刀現象,防漲圈單體質量普遍低于50 kg(只準1 219mm×26.4mm大口徑、厚壁管道的防漲圈大于50 kg),占開孔鞍形板質量的25%~50%(只在準711mm×11.9mm和準813mm×10.3mm兩種薄壁管道中略超50%)。應用了防漲圈的帶壓開孔試驗,其鞍形板切割整齊(見圖7),開孔的筒狀刀具齒體與筒體磨損度均勻,極少出現崩齒現象,綜合效果優于未添加防漲圈裝置的開孔作業。

圖7 帶有防漲圈的鞍形切板
近年來,中國石油天然氣管道局維搶修分公司已在大量的帶壓開孔過程中應用了防漲圈裝置(近三年累計應用項目超過150余項),凡是涉及到準500mm以上的開孔項目上都會用到防漲裝置,成功地避免了油氣管道帶壓開孔的卡刀問題。尤其在以西氣東輸一、二線為代表的大口徑、高壓力、高鋼級管道的帶壓開孔改造中[8-9](見圖8),防漲圈是必備的裝置,其對管道開孔的成功起著非常重要的作用。

圖8 防漲圈在西氣東輸一線管道中成功應用
隨著國內高壓力、大口徑油氣管道建設的蓬勃發展,以及現有油氣管道運營的時間不斷增長,管道改擴建等需求不斷增多,與之對應的管道帶壓開孔項目也逐年增多,防漲圈的出現及時解決了帶壓管道開孔的卡刀問題,提高了管道改造的施工安全性和成功率,是管道開孔的一件必備利器。在大量成功應用的基礎上,管道徑向開孔用防漲卡裝置取得了相關專利[10]。
針對帶壓油氣管道開孔過程中的卡刀問題,利用預加約束減少應力釋放變形的原理,設計了防漲圈裝置,經過試驗和現場應用的驗證,可得出如下結論:
(1) 防漲圈對于抑制帶壓開孔過程中鞍型切板的變形作用顯著,能夠有效地減少高壓、大口徑管道開孔過程中卡刀現象發生的幾率。
(2) 加裝防漲圈的開孔,其一次開孔成功率相比沒有加裝防漲圈的顯著增大,多數情況下不需要再進行卡刀應急處置了。
(3) 防漲圈結構簡單,價格低廉,對開孔施工作業的成本增加較小,而且防漲圈可反復應用,其推廣應用價值顯著。
(4) 此類型防漲圈裝置的設計和應用對于完善GB/T 28055-2011《鋼質管道帶壓封堵技術規范》具有很好的借鑒意義。
[1]GB/T28055-2011,鋼質管道帶壓封堵技術規范[S].
[2]朱榮國,呂正東,朱崇沈.管道帶壓開孔技術的應用注意事項[J].安徽建筑,2014(4):95-96.
[3]劉勝永,萬曉航,董兆偉.切削中殘余應力釋放對工件加工變形的影響[J].煤礦機械,2007,28(2):105-107.
[4]干洪,王彥紅.拱的結構分析[J].安徽工程科技學院學報,2008,23(2):1-6.
[5]GB/T706-2008,熱軋型鋼[S].
[6]GB 713-2008,鍋爐和壓力容器用鋼板[S].
[7]李超.天然氣管道不停輸帶壓改線焊接研究[D].天津:天津大學,2010:6.
[8]孫進.西氣東輸最大規模站場改擴建項目完成[N].中國石油報, 2011-07-06.
[9]洪慧敏.“西二線”昨在蕭山成功“開孔”下月起向浙江供氣[N].浙江在線-今日早報,2012-06-27.
[10]姜修才,肖春輝,任麗芝,等.管道徑向開孔用防漲卡裝置:中國,ZL201420301560.6[P].2014-12-03.
Application of restraining device to solve cutter stuck during hot tapping on in-service pipeline
JIANG Xiucai1,CHEN Shepeng1,YAN Zhiguo2,WANG Jianwei1,LIU Bo1
1.Maintenance and Repair Branch of China Petroleum Pipeline Bureau,Langfang 065001,China
2.No.3 OilProduction Plant of Daqing Oifield,Daqing 163113,China
In order to solve cutter stuck problem during hot tapping on in-service pipeline,a restraining device is developed based on the theory of internal stress relief distortion and the measure of exerting pre-stiff restraining at the hot tapping place.The restraining device consists of a main arched bridge structure and some stiffened and ribbed slabs.The test and application verify that the restraining device welded at the tapping place before hot tapping can effectively reduce the distortion of the saddle form cut and the risk of occurrence of cutter stuck during the hot tapping.The restraining device is an economical,convenient and effective means to solve tapping cutter stuck problem.
hot tapping;cylindricalcutter;cutter stuck;stress relief;restraining device
姜修才(1983-),男,黑龍江東寧人,工程師,2005年畢業于吉林大學機械工程及自動化專業,現主要從事油氣管道維搶修方面的研究工作。Email:jiang_xiucai@163.com.
2017-02-07
10.3969/j.issn.1001-2206.2017.04.015