


摘要:本文以青海江倉90t/h干熄焦余熱發電項目為背景,詳細介紹了西門子PCS7在該項目中的配置、特點及應用等。
關鍵詞:干熄焦;西門子PCS7
0引言
干熄焦是相對濕熄焦而言,其原理為采用氮氣在干熄爐內與紅焦換熱從而熄滅紅焦,吸收了紅焦熱量的氮氣與鍋爐換熱產生蒸汽,蒸汽推動汽輪發電機做功發電。干熄焦發電技術不僅提高焦炭品質,而且節約能源,改善環境,具有可觀的經濟效益和社會效益。干熄焦工藝復雜,自動化程度要求高,控制系統關系著整個工藝流程的安全、穩定、高效運行。
1 干熄焦工藝簡介
焦炭從焦爐炭化室推到焦罐臺車上的焦罐里,通過電機車送到提升井底部,提升機將焦罐提升并橫移至干熄爐爐頂,通過裝入裝置裝入干熄爐內,裝焦完畢焦罐被送回提升井,這時裝焦料斗自動移開,干熄爐爐蓋蓋上,隨后空焦罐放到焦罐臺車上,這一過程稱為干熄焦系統的裝焦過程,操作指令由裝焦系統控制完成。
紅焦炭在干熄爐中,經預存室到冷卻室,與惰性氣體進行直接換熱,焦炭被冷卻至200℃以下,經排焦裝置卸到皮帶輸送機上,然后送往現有焦爐運焦皮帶。
循環風機將惰性氣體從干熄爐底部的鼓風裝置鼓入干熄爐內,在冷卻段經過與熱焦炭換熱變為熱氣體后進入一次除塵器。自干熄爐排出的熱循環氣體的溫度約為900~980℃,經一次除塵器除塵后進入干熄焦鍋爐換熱,溫度降至160~180℃。鍋爐出來的循環氣體經二次除塵器除塵后,由循環風機加壓,再經副省煤器換熱冷卻至135℃后進入干熄爐循環使用。干熄焦余熱發電流程如圖1所示。
2 控制系統設計
2.1控制系統硬件設計
干熄焦余熱發電控制系統主要完成紅焦運輸系統、排焦系統、氣體循環系統、鍋爐汽水系統、電站系統等部分的自動控制,實現全自動的操作功能,并實時監測過程參數,具備報警、歷史趨勢查詢、報表等功能。
本項目硬件采用西門子公司的Sinamics S7-400H(410 smart)系列冗余控制單元,系統架構采用冗余CPU及冗余總線的DCS控制系統,實現無擾動切換,保證控制系統的安全性。配ET200M遠程IO站。控制系統采用UPS不間斷電源供電。具體配置如圖2所示。
2.2控制系統軟件設計
控制系統的應用軟件采用了西門子公司的SIMATIC PCS7。 該軟件集合了多款軟件的優點,內嵌包括Step7、Simatic Net和WinCC以及PDM等在內的多款軟件,組態對象選用S7-400高端CPU,在鋼鐵焦化行業應用廣泛。SIMATIC PCS7具有客戶端/服務器的靈活結構,集中的組態方式,移植性能好,友好的人機操作界面,開放的結構,可以同管理級進行通訊,同現場總線技術緊密契合等優點。利用開放的現場總線和工業以太網實現現場信息采集和系統通訊,采用S7自動化系統作為現場控制單元實現過程控制,以靈活多樣的分布式I/O接受現場傳感檢測信號,所有的系統信息都存儲于一個數據庫中,大大增強了系統的整體性和信息的準確性。
PCS7組態編程采用CFC(連續功能塊)、SFC(順序功能塊)等更高級、更簡易便捷的方式。
CFC是一種簡潔的圖形組態工具,以功能塊為基礎進行組態,PCS7系統配置了很多預編程的功能塊,這些功能塊以庫的形式體現,每個功能塊有一個參數表,可根據實際情況使能不同參數,系統通過調用不用的功能塊實現數據的采集、處理、顯示、報警、連鎖、記錄,并可同時生成顯示畫面,省去了大量上位畫面編輯時間。CFC組態如圖3所示。
SFC主要用于順序控制的自動任務,可在上位生成流程圖式的結構畫面,其中包括順序、并行分支等信息,直觀反映順空流程中的條件判斷情況及每部執行情況。SFC自動生成的上位畫面如圖4所示。
操作監控畫面的設計原則是操作方便、內容精煉且易于觀察,在此基礎上,伴有語音、文字和顏色閃爍等報警信息。每一個數據的趨勢可以一鍵調出,每一個報警信息可以自動跟蹤至故障所在界面,實現了故障的預警和快速排查處理,縮短了故障時間,提高了生產的穩定運行。監控畫面如圖5所示。
3 結語
本控制系統投運至今已接近一年,運行穩定,保證了干熄焦余熱發電系統的安全、連續、高效生產,得到用戶的認可,并對今后同類項目提供了一個較好的參考模式。
作者簡介:劉闖(1983-),男,工程師,主要研究方向:自動化控制系統、儀控系統設計、開發及調試。