佟紅巖

摘 要:進入21世紀,由于GDP高速增長市場需求的拉動,粗鋼產量大幅度上升,導致能源消耗急劇增長。為了降低能耗,唐鋼提出利用轉爐煤氣替代焦爐煤氣理念,為了實現這一數據分析技術難題,我們通過信息化和自動化技術相結合,利用AMPLA平臺搭建了轉爐煤氣回收的實時數據采集系統,同時,根據轉爐煤氣的回收瞬時值計算出熱值,為公司的財務系統轉爐煤氣按熱值結算提供了真實可靠的數據,提升了財務系統噸鋼成本計算準確性,進一步提升產品競爭力。
關鍵詞:轉爐煤氣;AMPLA平臺;熱值
中圖分類號:TH831 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)11-0022-01
1 立項背景
鋼鐵工業是國民經濟發展的基礎性產業,自新中國成立后,我國鋼鐵產量迅速增長,品種質量、節能環保等方面都取得了很大的進步,但我國鋼鐵行業仍呈現高能耗、高污染和高排放的特點,能源消耗巨大、環境污染嚴重、原料供給制約等影響鋼鐵工業競爭力的問題,嚴重制約著鋼鐵工業的健康發展。
進入21世紀,在走新型工業化道路,落實科學發展觀和建設資源節約環境友好型社會的時代背景下,降低資源、能源消耗,減輕地球環境負荷,走制造綠色化道路,實現可持續發展,將是我國鋼鐵工業的歷史責任。根據唐鋼的實際情況,攻克轉爐煤氣替代焦爐煤氣的數據分析技術難題,達到提升唐鋼能源管控水平、強化能源管理手段、提高轉爐煤氣利用率、創造更大經濟效益的目的。
2 總體思路
鋼鐵企業信息化技術的發展,以及企業能源管理系統的建設為系統節能技術的發展奠定了基礎。唐鋼能源管理系統實現了能源系統分散的數據采集,集中的管理、調度和能源供需平衡以及能源生產和管理所需的能源預測,為唐鋼在生產全過程中實現節能、降耗創造條件。本項目在全面掌握公司轉爐煤氣的生產、使用、回收的基礎之上,在原能源管理系統中新增轉爐煤氣熱值子系統,結合公司生產工藝流程、能源流變化等實際情況實現了轉爐煤氣回收的實時監控;實現了公司6個轉爐平臺的數據毫秒級精準計算、數據采集,并將實時數據上傳到AMPLA系統,為管理人員分析、決策提供真實、可靠的數據依據,真正實現了信息化與自動化技術相結合;同時,更精確各個工序的能源消耗,提升了財務系統噸鋼成本計算準確性,進一步提升產品競爭力。
3 系統的設計與實施
3.1 設計原則
唐鋼能源管理系統通過能源計劃、能源監控、能源統計、能源消耗分析等多種手段,使企業管理者對企業的能源成本比重,發展趨勢有準確的掌握,并將企業的能源消耗計劃任務分解到各個生產工序,使節能工作責任明確,促進企業健康穩定發展;真正實現分散控制、集中調度管理、優化能源系統的平衡。
能源的合理使用與平衡調配,對環境保護起著至關重要的作用。我們在系統設計中主要考慮以下幾個方面:(1)充分考慮能源系統的可擴展性,在可預見未來時期內,滿足公司生產工藝改造對能源的監控、調度和管理的需要。(2)根據能源生產工藝要求,采用當今成熟的新技術、新設備、新成果,使其具有適用性,可靠性和可維護性。(3)安全、穩定、先進、成熟、可靠、經濟和環保。
3.2 系統搭建
在全面掌握公司轉爐煤氣的生產、使用、回收的流轉過程的基礎上,我們在能源管理系統的生產、績效功能模塊通過組態工具進行開發搭建轉爐煤氣熱值子系統。
唐鋼能源管控系統,與PI系統建立了無縫鏈接,煤氣熱值子系統就是通過PI系統對底層儀表數據進行實時數據采集,傳輸到能源系統,進行數據分析。
由于數據采集量巨大,人工無法核算,必須通過信息化系統,建立一定的分析模型,才能使管理人員更有效的利用數據進行決策分析,指導生產,同時進行財務核算。
唐鋼煤氣熱值子系統,共建立了15分鐘、小時、日等數據分析模型,通過能源系統的績效分析模塊,過濾有效數據,進行分析:如圖1所示。
4 實施效果
本項目通過自動化與信息化相結合,利用PI實時數據庫技術,實現了公司轉爐平臺的數據毫秒級精準計算、數據采集及轉爐煤氣熱值統計分析,實現了轉爐煤氣熱值的實時監控;充分滿足了對轉爐煤氣回收情況的實時監控及數據分析,保證轉爐工序正常有序的生產,并在突發事件期間實施能源應急調度策略,確保能源供應的安全穩定,達到節能減排增效的目標。為管理人員提供了真實、可靠的數據依據,使其能及時調整工藝操作,提出節能降耗的技術和管理措施,提高能源管理的效率,向能源管理要效益。同時該項目提升了公司轉爐煤氣回收利用率,為公司焦轉平衡精準調度提供可靠數據依據,優化了公司本部的能源管理系統,使其更全面的指導公司能源管理工作。