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提高常減壓加熱爐熱效率探討

2017-07-12 13:21:19張連生中國石化海南煉油化工有限公司海南洋浦578101
化工管理 2017年11期
關鍵詞:煙氣

張連生(中國石化海南煉油化工有限公司,海南 洋浦 578101)

提高常減壓加熱爐熱效率探討

張連生(中國石化海南煉油化工有限公司,海南 洋浦 578101)

某煉化企業800萬噸/年常減壓蒸餾裝置加熱爐由于較長時間使用燃料油,導致爐管表面結垢,出現加熱爐排煙溫度升高、熱效率降低的現象,為解決這個問題,調整了操作。本文對調整及提高加熱爐熱效率總結和探討。

常減壓蒸餾加熱爐;熱效率;提高

1 裝置簡介

某煉化企業800萬噸/年常減壓蒸餾裝置主要由原油電脫鹽、800萬噸/年常壓蒸餾、250萬噸/年減壓蒸餾、輕烴回收等部分組成,常壓蒸餾、減壓蒸餾分別由常壓爐、減壓爐提供熱量,加熱爐原設計單燒燃料氣,由于燃料氣資源緊張,上游公司無法保證該項目燃料氣供應,由此更改為“燃料油、燃料氣混燒”方案。

2 存在的問題

該裝置于2013年底進行過一次大修后,目前已經運行將近3年,按照煉油裝置一般3年一修的要求,已經即將到達檢維修周期,但根據生產的需要和對生產裝置的評定,公司決定四年一修。雖然該裝置總體運行問題不大,但是局部還是需要優化調整,特別是加熱爐排煙溫度升高、氧含量高,導致熱效率降低,需要進行處理。該裝置常壓爐和減壓爐煙氣在對流段后合并,共用煙氣預熱回收系統,由引風機提供動力,與伴熱空氣在空氣預熱器中換熱,然后經煙囪排向大氣,并設置煙氣直排煙囪蝶閥,流程上和空氣預熱器并聯,特殊情況下,打開蝶閥,煙氣也可不經過空氣預熱器,直接經煙囪排向大氣。詳見圖-1。

該裝置加熱熱爐在實際生產過程中,短時間曾經使用催化油漿作燃料油,由于催化油漿中的粉塵、重金屬含量較高,尤其是N、V、N等極易造成爐管結垢和腐蝕的成分增加,燃料中硫含量也較高,在燃燒過程中易形成各種金屬氧化物和硫酸鹽,粘結在爐管的外表面上,爐管積灰嚴重,使其傳熱系數下降,并導致加熱爐熱效率降低。通過看火孔觀察,輻射室爐管發白,有明顯灰垢積存。為減少輻射室爐管積灰,曾經外加清灰劑,暫時解決了爐管導熱效率低的問題,但僅有部分積灰隨煙氣排出,還有一部分積存在空氣預熱器內,從而降低加熱爐的熱效率。9月上旬常壓爐排煙系統統計數據見表-1。

表-1:9月下旬常壓爐排煙系統統計數據(每天數據采集時間為16:00)

由于篇幅有限,表-1只列出了一旬的數據,但這些數據和近一段時期的數據相差不大,基本反映近期加熱爐的運行狀況,具有一定的代表性。

熱效率測算:按照加熱爐熱效率計算公式η=[100-(q+ 2.5)]%,測算出調整前加熱爐的熱效率(η1)為:η1=[100-(q1+ 2.5)]%(當氧含量為4.3~6.3%時q1=0.0577t1-1.74),查表-1,溫度(t1)平均值為:222.5℃,即:

η1={100-[(0.0577×222.5-1.74)+2.5]}%=86.4%

通過分析加熱爐主要存在如下問題:

(1)加熱爐煙氣中氧含量偏高,超出工藝標準規定的≯5%的范圍,說明輻射室存在漏風現象,影響爐子熱效率。

(2)排煙溫度由開工初期的160℃左右上升到222.5℃,說明輻射室、對流室爐管和空氣預熱器等部位積灰嚴重,嚴重影響了爐子熱效率。

(3)預熱器系統壓降升高,已經達到1.54KPa。說明空氣預熱器積灰更加嚴重,預熱器導熱效果變差,不僅影響爐子熱效率,且不利于長周期運行。

(4)由于爐膛局部內襯里損壞,甚至個別點脫落,導致加熱爐外壁溫度局部超高,輻射室、對流室部分點超過80℃,對流室個別部位超過100℃。

3 處理方法

(1)針對氧含量偏高的問題,主要采取如下措施:

①控制好“三門一板”。“三門一板”對燃料的完全燃燒有很大的作用,直接影響到爐子的熱效率。

風門:風量小,燃料燃燒不完全,煙氣中一氧化碳含量高。風量太大,過剩空氣系數大,煙氣中氧含量高,降低爐子熱效率。一般過剩空氣系數為1.12~1.2,即煙氣中氧含量2~5%比較合適。

油門:決定了燃料油霧化的好壞,如果油門太大,火焰發黑,發漂,造成局部過熱,甚至結焦。

汽門:汽門太小,霧化不好,燃燒不分。汽門太大,火焰太剛,易縮火。

煙道擋板:煙道擋板用于調節爐膛負壓,開度過大,負壓過大,空氣漏入爐膛,煙氣中氧含量高,降低爐子熱效率,開度過小,爐膛會出現正壓,甚至回火。

②檢查爐子看火窗、看火孔密封是否良好,對有問題的進行修復,避免空氣漏入爐膛。

③檢查吹灰器系統是否泄漏,保證在非吹灰期間無非凈化風漏入爐膛。

(2)針對排煙溫度高、煙氣系統壓降大的問題,經過各專業管理部門和生產部門討論,一致認為空氣預熱器積灰嚴重、部分換熱熱管失效是熱效率低的主要原因,考慮到距離大檢修還有一年的時間,確定實施加熱爐不停爐清灰方案。

①為了清灰徹底,首先采用清灰劑對爐子輻射室和對流室吹灰,確保輻射室和對流室清理干凈,使其積灰徹底后移至空氣預熱器。

②煙氣直排煙囪蝶閥打開,煙氣系統流程改為直排,停通、引風機,把煙氣從空氣預熱系統切出,加熱爐伴燒風改為自然供風。

③安排檢維修單位拆開空氣預熱器,進行不停爐清灰、更換失效熱管。

在打開空氣預熱器后檢查發現空氣預熱器煙氣側低溫部位積灰嚴重,灰垢呈粘性,質地較硬,熱管翅片間幾乎積滿,且預熱器煙氣側低溫部位存在著酸性腐蝕,而且有部分熱管被腐蝕穿孔,熱管真空破壞、管內傳熱工質漏出而失效。此次共對756根積灰的熱管抽出、清垢,并檢查熱管失效情況,共檢測出158根(約占總熱管的20%)熱管失效并進行更換。

4 處理后的效果

空氣預熱器清灰檢修后于9月18日20時投用正常。本次清灰前排煙溫度為222.5℃,清灰后排煙溫度為170.4℃左右,降低了52℃。空氣預熱器壓降由1.54KPa降至0.96KPa,壓差降低了0.58 KPa,詳細數據見表-2。

表-2 9月下旬常壓爐排煙系統統計數據(每天數據采集時間為16:00)

熱效率計算:投用后10天根據表-2中數據的平均值,測算出調整后爐子的熱效率(η2)為:η2=[100-(q2+2.5)]%,當氧含量為1.7~4.3%時,q2=0.0469t2-0.911,查表-2,溫度(t2)平均值為:170.4℃,即:

η2={100-[(0.0469×170.4-0.911)+2.5]}%=90.42%

結論:檢修后,加熱爐熱效率由86.4%提高至90.42%,提高4.02%,效果顯著。

5 存在的問題

(1)爐外壁溫度較高,需要等待裝置大檢修時處理。

(2)雖然經過清灰、空氣預熱器檢修后常壓爐和減壓爐的排煙溫度由222.5℃降低至170.4℃,但仍然高于設計排煙溫度,而且與同類裝置的先進水平(140~160℃)有一定差距。有待大檢修時徹底處理,進一步提高加熱爐熱效率。

(3)協調上游公司保證燃料氣供應,大檢修把加熱爐火嘴全部更換為燃料氣火嘴,不僅節能,還有利于環保達標的要求。

[1]唐孟海,胡兆靈.常減壓蒸餾裝置技術問答.中國石化出版社.2007年出版.

張連生,工程師,國家注冊安全工程師,現就職于海南煉油化工有限公司HSE部,從事HSE管理工作。

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