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高硫容HG絡合鐵脫硫劑的研究

2017-07-10 22:43:16張盈盈朱紅彬常學煜李金環
當代化工 2017年1期

張盈盈 朱紅彬 常學煜 李金環

摘要:隨著天然氣氣量增大,含硫化氫量增加,原有技術在實現裝備小型化、降低處理成本等方面受硫容較低、循環量大等因素的限制,造成處理設備體積龐大、成撬困難、處理成本高等問題。以HG絡合鐵為脫硫劑,采用實驗的方法進行脫除硫化氫的研究,對脫硫劑的硫容、脫硫劑穩定性進行測定,用鄰菲啰啉分光光度法測量鐵離子含量,并考察了該體系中緩蝕劑和硫單質改性劑對HG絡合鐵脫硫劑的影響。實驗結果表明,HG脫硫劑穩定性及再生性能良好,硫容可以達到3g/L。考慮到溶液腐蝕性必須使用不銹鋼作為設備材料。表活劑在10mg/L時可以使再生過程中產生的硫粒徑從23.8μm增加到41μm左右,滿足工藝性能。

關鍵詞:硫化氫;HG絡合鐵脫硫劑;高硫容;研究評價

中圖分類號:TE 832 文獻標識碼:A 文章編號:1671-0460(2017)01-0057-05

中石化所屬的油氣田開采的天然氣,均不同程度含有硫化氫,西南氣田的各大主力氣藏均有多個含硫區塊,硫化氫含量高,存在較大的開發風險,隨著開發井口的不斷增多,試采井逐漸向長期開發井口轉化,單井建站的脫硫方式與周邊環境之間的矛盾日益突出。為了確保天然氣開發的安全開展和降低地面開發建設投資風險,使含硫氣藏能夠得到開發利用,需要開發高硫容藥劑并進行實驗研究評價。

絡合鐵一代脫硫藥劑硫容為0.4g/L,在勝利油田、西南局、西北局均有應用,效果良好。絡合鐵二代脫硫劑硫容為1.5g/L,已中試試驗成功。本文中實驗所用的脫硫劑硫容達到3g/L,理論硫容3.2g/L。絡合劑采用HG,白色結晶粉末,一般不溶于冷水、乙醇及一般有機溶劑,微溶于熱水,能溶于碳酸鈉、氨、氫氧化鈉的溶液以及100℃沸水。HG能與稀土元素、堿金屬和過渡金屬元素等形成穩定的水溶性絡合物,其具有很高的穩定性常數,其絡合三價鐵離子常數為1025.1,二價鐵離子常數為1014.32

1 實驗部分

高純N2鋼瓶,分液漏斗,帶夾套三頸瓶(自制),滴定瓶,磁力攪拌器,PHS-3C型精密pH計,LZB-6WB氣體流量計,PLD-1204微型直流隔膜水泵,測硫管,ZB-0.11/7微型空氣壓縮機,鼓泡塔反應器

1.1 實驗方法

H2S由Na2S和磷酸在帶夾套三頸瓶(自制)中生成,而后隨著N2流進入玻璃圓柱塔中進行吸收,塔中放置800mL脫硫劑,采用Na2CO3緩沖液和鐵離子溶液為吸收體系,保持為25g/L。脫硫劑的再生在同樣規格的玻璃圓柱塔中進行,利用空氣泵將空氣導人再生塔中進行再生。實驗中控制進入吸收塔的氣體流量為4L/min,H2S含量為5000×10-6。每隔十分鐘用測硫管測定一次尾氣中H2S含量。部分儀器總結見表1,脫硫一再生實驗裝置見圖1,測定硫容未通過再生塔,再生實驗時脫硫塔未工作。

1.2 絡合鐵脫硫劑脫硫一再生實驗裝置

1.3反應機理

實驗裝置圖如圖1所示。

1.4 反應機理

絡合鐵法采用堿的水溶液吸收硫化物,H2S氣體與堿發生反應生成HS-,通過高價態Fe離子還原成低價態Fe離子,將HS-轉化成硫磺。在再生過程中,低價態的絡合鐵溶液與空氣接觸氧化成高價態絡合鐵溶液,恢復氧化性能,溶液循環吸收硫化氫氣體。其主要反應如下:

1)堿性水溶液吸收H2S、CO2

Na2CO3+H2S→NaHCO3+NaHS

Na2CO3+CO2+H2O→2NaHCO3

2)析硫過程2Fe3+(絡合態)+HS-→2Fe2+(絡合態)+S↓+H+nS↓+Fe2+→H2S→Fe(S)n(溶解態)

3)再生反應

Fe(S)n(溶解態)+O2→Fe3+(絡合態)+S↓2Fe2+(絡合態)+(1/2)O2+H+→2Fe3+(絡合態)+OH-2NaHCO3→Na2CO3+CO2+H2O

2 實驗結果討論

2.1 硫容測定

最小硫容的計算公式:式中:Smin-最小硫容,g/L;

U-硫化氫的最小流速,mL/min;

T-吸收時間,min;

V-脫硫液體積;mL。

操作按照上述的實驗方法進行,在吸收過程中,脫硫劑由深紅色逐漸變淺,直至變為草綠色繼而便成黑色。過程中產生細小硫懸浮顆粒。當脫硫劑變為黑色時硫顆粒溶解,使得流入再生塔的管線不會發生硫堵。剛開始用測硫管對出口硫化氫進行粗測,直到能測出出口硫化氫的含量時進行精確測定,測定最小硫容實驗部分結果如下所示(圖2)。

從以上結果可以看出實驗最小硫容與3g/L的硫容非常接近,與計算結果一致。采用HG作為絡合劑可以保證脫硫劑達到較高的硫容,且在吸收的臨界狀態無硫顆粒析出,是可以達到良好脫硫效果的脫硫劑。由于硫化氫初始濃度在(5000~8000)×10-6之間,出口的硫化氫含量在≤20mg/m3,所以HG絡合鐵脫硫劑的脫硫效率≥99%,在此濃度范圍內進行脫硫,絡合鐵體系脫硫效果顯著。由圖2可以看出,隨著脫硫劑在400min逐漸達到飽和,失去了脫出硫化氫的能力,為循環實驗中再生時間的控制提供了依據。

2.2 鐵離子含量測定

由于絡合鐵配體的化學穩定性不是很高,當原料氣中的H2S含量較高時會產生大量硫化鐵或硫化亞鐵沉淀,溶液組成非常不穩定,一旦Fe3+減少,硫容便會大幅度降低,影響脫硫效率,故需要建立方法對原液和再生液進行鐵離子含量測定。由于儀器測定無法滿足要求,故采用鄰菲啰啉分光光度法網。每隔五分鐘進行一次取樣。根據GB/T8570-2010第七部分進行實驗,所得鐵離子原液的分光光度為0.851,總鐵濃度為16.21g/L;鐵離子再生液的分光光度為0.843,總鐵濃度為16.06g/L。鐵離子的再生率為99.07%。實驗數據如圖3。

從圖3中可以看出,用控制流量為15mL/min的空氣泵進行再生所需時間為24min,滿足工業要求。

2.3 脫硫劑穩定性

本實驗采用HG作為絡合劑,HG屬于為數不多的六配位螯合劑之一,與鐵的離子絡合穩定常數是KEDTAFe3+=1×1025.2,KEDTAFe2+=1.86×1014。脫硫劑的穩定性直接影響了絡合鐵溶液的脫硫性能,溫度和時間的改變可能造成脫硫劑發生降解。本實驗從溫度和時間兩個方面考察了絡合劑的穩定性,維持溫度在45℃,考察曝氣條件下,不同時間對絡合劑穩定性的影響,結果顯示曝氣時間對絡合劑的穩定性影響較小,隨著曝氣時間延長少部分絡合劑降解測得絡合劑量略有減小(圖4)。

2.4 緩蝕劑

該絡合鐵溶液中絡合劑與鐵的物質的量之比大于1,且溶液顯弱堿性,從而對碳鋼設備有很強的腐蝕作用,這使得設備投資就比較高。緩蝕劑可以抑制絡合鐵脫硫劑對碳鋼的腐蝕,那么就可以采用廉價的碳鋼設備,降低絡合鐵脫硫設備的投資,提高了經濟性。陰極型緩蝕劑比如D系無機化合物能增加陰極過程的極化性,即增加陰極反應過電位,減緩鋼鐵腐蝕。本實驗將對銻系無機化合物能否減緩鋼鐵腐蝕進行驗證,通過靜態腐蝕試驗對G20、Q245、304、316L四種鋼型進行篩選,利用公式對腐蝕速率進行計算:式中:F-平均腐蝕速率,mm/a;

Mgf-試驗前試片質量,g;

mhf-試驗后試片質量,g;

S-試驗表面積,cm2

tf-片時間,d;

p-試片材質密度g/m2

結果顯示,G20、Q245兩種材質的材料腐蝕嚴重,腐蝕速率隨著緩蝕劑濃度的增加而降低,平均腐蝕速率分別為3.7377、2.9864mm/a,D系緩蝕劑起不到緩蝕作用,304和316L兩種材質的材料耐脫硫劑的腐蝕性強,平均腐蝕速率分別為0.0156、0.01224mm/a。

2.5 硫單質改性劑

在傳統的濕式氧化法脫硫過程中,酸性氣體與反應液迅速混合產生極細的硫磺顆粒,硫顆粒附著于溶液中的小氣泡并上浮到液面形成硫泡沫層,使得硫無法完全沉降與回收。美國臨界流體系統公司研究出可以采用表面活性劑來提高硫的粒度,如加入癸醇后,硫粒度由原來的1.9μm增大到23.8μm,有利于提高溶液的過濾性能。本實驗方案對表活劑和正葵醇的性能進行研究,采用不同濃度的兩種溶液加入到脫硫劑中進行實驗。結果表明,兩種溶液效果類似,表活劑在一定濃度下可以使硫粒徑從23.8μm增加到41μm左右。

按照實驗經驗表活劑按照10mg/L進行添加,為了測定實驗效果,對應加表活劑含量進行測定,之前已經測定不加表活劑,硫粒徑為26.83μm。分別取1%的表活劑0.5、1、1.5mL加入脫硫劑中,每種濃度取四個平行樣本,測定再生過中生成的硫粒徑大小,分別為38.645、40.952、42.777μm。結果如圖7-9所示。

如圖所示隨著加入表活劑的量的增加,硫粒徑不斷增大,而后逐漸趨于平緩,均在40μm左右,滿足工業需求,故按照實驗經驗值取值10mg/L。

3 結語

本文對HG脫硫劑進行實驗研究評價,在自行搭建的脫硫塔內溫度為室溫20℃,常壓,進氣硫化氫含量7.585g/m3(N24L/min),測定脫硫液最小硫容為2.975g/L,為第二代脫硫劑硫容的10倍,有效地減少了脫硫設備體積及運行成本,適合大規模工業應用推廣。經實驗,此脫硫劑再生時間為24min,鐵離子再生率達到99%以上,有效避免了因硫容提高而導致再生不完全的問題。在脫硫劑穩定性方面,在前人試驗方法的基礎上補充了脫硫劑靜置實驗,結果顯示其穩定性不會隨著曝氣時間和溫度的變化產生很大波動。緩蝕劑方面,經驗證D系緩蝕劑無法抑制絡合劑對鋼鐵的腐蝕,從腐蝕率來看,脫硫設備應采用不銹鋼。單質改性劑方面,表活劑在10mg/L時可以使硫粒徑從23.8μm增加到41μm左右,極大地改善了硫顆粒形成能力,解決了硫磺回收問題,滿足工藝和經濟性需求。

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