陳陽
摘要:隨著化學驅技術的進一步發展,聚驅后仍有大量的剩余油存在地下,需要進一步對剩余油進行挖潛。聚,表二元驅作為聚驅后進一步提高采收率的方法,能有效的提高驅油效果。對于聚驅后儲層非均質性更加嚴重的儲層,聚,表二元驅能夠進一步擴大波及體積,提高洗油效率,進而達到提高采收率的目的。以室內物理模擬為技術手段,分析了不同聚,表二元注入段塞尺寸對巖心驅油效果的影響。
關鍵詞:聚,表二元體系;注入時機;波及體積;驅油效果
中圖分類號:TQ 357 文獻標識碼:A 文章編號:1671-0460(2017)01-0037-03
隨著我國內陸油田開發陸續進入高含水期、特高含水期,產量遞減嚴重,開發矛盾日漸突出,受儲層非均質性和油水性質的影響,常規水驅很難達到穩產的要求。水沿著地下無效或低效循環通道很難將剩余油帶出,大量剩余油留在地下,聚合物驅技術得到大規模的工業應用,但聚驅之后仍有大量剩余油存在,而且更加分散,儲層的非均質性更加嚴重。聚/表二元驅在三元復合驅的基礎上發展而來,能夠有效的避免結垢和采出液乳化現象。
1 實驗條件
1.1 實驗材料
試驗所用聚合物為疏水締合聚合物,其有效含量為90%。
表面活性劑為大慶煉化公司生產的石油磺酸鹽。
實驗所需用水為某油田現場配置水。其配置水總礦化度為8785.78mg/L,具體離子組成如表1所示。
實驗用油為某油田模擬油,由某油田脫氣原油與煤油混合配制而成,65℃時黏度為65mPa·s。實驗所用巖心為石英砂與環氧樹脂膠結而成的層內非均質人造巖心,分為高滲透層、中滲透層和低滲透層三層,其物理模擬實驗所用巖心滲透率分別為5000×10-3、1000×10-3和300×10-3μm2,平均滲透率2100×10-3μm2。巖心幾何尺寸為:寬×高×長=4.51cm×4.51cm×29.9cm。
1.2 實驗儀器
采用實驗用驅替裝置模擬聚/表二元驅油體系,裝置主要由恒溫箱、壓力表、中間容器、管線、手搖泵、平流泵和巖心夾持器等組成,實驗溫度為65℃。
1.3 方案設計
(1)水驅至含水率為80%,轉注入0.35PV聚合物,再注入段塞尺寸為0.35PV聚/表二元,后續水驅至含水率為98%。
(2)水驅至含水率為80%,轉注入0.35PV聚合物,再后續水驅至含水率為80%,再注入0.35PV聚/表二元,后續水驅至含水率至98%。
(3)水驅至含水率為80%,轉注入0.35PV聚合物,再后續水驅至含水率為98%,再注入0.35PV聚/表二元,后續水驅至含水率至98%。
2 結果分析
2.1 含水率、采收率變化
采收率實驗結果見表2,采收率、含水率與注入PV數關系如圖1、圖2和圖3所示。
由以上圖表可以看出,隨著注入時機的延后,采收率呈現下降趨勢。在聚驅后高含水階段,二元體系采收率增幅下降。
2.2 驅油機理分析
從采收率和含水率變化關系可以看出,方案1聚驅后直接轉注二元體系的效果最好,方案2聚驅后再水驅至含水率到80%再注入二元體系效果次之,方案3聚驅后水驅至含水率到98%再注入二元體系效果最差。這是由于,水驅和聚驅過后,巖心的孔道和喉道內還存在大量剩余油,且中低滲透層位依舊有剩余大量未波及到的殘余油,聚驅后轉注入二元體系,一方面可以降低油水界面張力,提高洗油效率。另一方面在改善流度控制能力上遠優于后續水驅,能夠進一步對中低滲透層進行挖潛,提高采油效率。
對于非均質儲層而言,水驅和聚驅過后,高滲透層剩余油分布高度分散,后續水驅很難將剩余油驅替出來,隨著后續水驅時間的延長,后續水液流轉向的能力降低,后續水沿著高滲層流動,擴大波及體積效果減弱,中低滲透層的動用程度降低,最終導致采收率下降。二元體系注入時機越早,驅油效果明顯,二元體系與水對比,其體系黏度較高,改善六度能力較強,可有效的改善驅油效果,注入二元體系后,可有效提高后續水液流轉向的能力,增大中低滲透層的波及的效果,在一定程度上對中低滲透層進行剩余油挖潛,最后達到增產的目的。
3 結論
(1)二元體系的最佳注入時機為聚驅過后直接轉注入二元體系,再進行后續水驅的效果最佳。
(2)二元體系能夠較好的改善流度,達到擴大波及體積的目的。
(3)對于非均質性比較嚴重的儲層,聚驅后直接轉注二元體系效果較好。