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某電廠凝汽器真空低事件的分析及預控措施

2017-07-01 20:37:33李永飛
電力安全技術 2017年5期
關鍵詞:凝汽器

李永飛,卞 靜

(國家電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)

某電廠凝汽器真空低事件的分析及預控措施

李永飛,卞 靜

(國家電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)

通過對水環(huán)真空泵結(jié)構、工作原理的剖析,分析了凝汽器真空低對機組的影響,并針對某電廠發(fā)生的真空低事件,描述了事件發(fā)生的過程及其原因,并制定了相應的預控措施,以確保機組的安全運行。

水環(huán)真空泵;凝汽器;分離器;預防措施

0 引言

某電廠2×600 MW機組,凝汽器由東方汽輪機廠生產(chǎn),型號為N-36000-5,為雙背壓、單流程、雙殼體管式、橫向布置,高、低壓串聯(lián)形式的凝汽器。其設計背壓為4.3 kPa高/5.5 kPa低,平均為4.9 kPa。真空泵為鶴見真空工程(上海)有限公司生產(chǎn)的200EVMA水環(huán)式機械真空泵。在真空泵工作時,還必須配備1套相應的真空泵組,由熱交換器、氣水分離器及其閥門管道等組成。

1 設備簡介

1.1 凝汽器

凝汽器的主要用途是在汽輪機的排汽室建立并維持所要求的真空,以提高蒸汽的可用焓降,提高經(jīng)濟性;同時使汽輪機排汽凝結(jié)成水,促進水的循環(huán)使用。此外,凝汽器還有除氧功能。為此,凝汽器必須配置有效的抽真空設備,抽出系統(tǒng)中的不凝結(jié)氣體,以建立和維持凝汽器的真空,另外軸封系統(tǒng)也需要抽氣,以防止空氣漏入汽缸。

凝汽器真空是機組運行的重要指標,能否維持合適的真空,對機組安全有很大的影響。若凝汽器真空過低,會有以下幾種危害:

(1) 排汽壓力升高,可用焓降減小;

(2) 機組出力降低,必須通過增加進汽量來維持要求的負荷,這樣容易使調(diào)節(jié)級過負荷,機組軸向推力增加;

(3) 排汽缸及軸承座受熱膨脹,產(chǎn)生振動;

(4) 排汽溫度過高,可能會引起凝汽器冷卻水管松弛,破壞嚴密性;

(5) 排氣的容積流量減小,對末幾級葉片工作不利,末級要產(chǎn)生脫流及旋流;

(6) 造成葉片的某一部位產(chǎn)生較大的激振力,可能損壞葉片。

某廠因冬天天氣寒冷,水環(huán)真空泵補水管路凍結(jié)導致真空泵中水位過低,使真空泵中水環(huán)的密封性能變差,出力下降;同時空氣通過真空泵倒流至凝汽器,使真空快速下降,影響機組的安全運行。

1.2 水環(huán)真空泵

水環(huán)真空泵由葉輪、泵體、吸排氣盤、水環(huán)(水在泵體內(nèi)壁形成的)、吸氣口、排氣口、輔助排氣閥等組成,水環(huán)真空泵的工作原理如圖1所示。水在泵體內(nèi)不僅作為工作介質(zhì),還起到密封的作用。泵體中葉輪被偏心安裝,當葉輪按圖中指示的方向順時針旋轉(zhuǎn)時,水被葉輪拋向四周,在離心力的作用下,形成了1個決定于泵腔形狀的近似于等厚度的封閉水環(huán)。水環(huán)的上部分內(nèi)表面恰好與葉輪輪轂相切,水環(huán)的下部內(nèi)表面剛好與葉片頂端接觸(實際上葉片在水環(huán)內(nèi)有一定的插入深度)。此時葉輪輪轂與水環(huán)之間形成1個月牙形空間,而這一空間又被葉輪分成與葉片數(shù)目相等的若干個小腔。如果以葉輪的上部0°為起點,那么葉輪在旋轉(zhuǎn)前180°時小腔的容積由小變大,且與端面上的吸氣口相通,此時氣體被吸入。當結(jié)束吸氣時,小腔則與吸氣口隔絕;當葉輪繼續(xù)旋轉(zhuǎn)時,小腔由大變小,氣體被壓縮;當小腔與排氣口相通時,氣體便被排出泵外。

圖1 水環(huán)真空泵工作原理

水是真空泵中的重要工質(zhì),水量多少對真空泵的運行有一定的影響。真空泵分離器處有溢流口防止真空泵中的水位過高,運行中要注意真空泵的水位,防止補水不及時導致水位過低。

2 事件經(jīng)過

2016-01-24T08:35,巡檢人員就地檢查,發(fā)現(xiàn)2C真空泵汽水分離器水位過低,檢查確認為無鹽水至真空泵補水管道凍結(jié)。聯(lián)系設備維護部對2C真空泵補水管道進行解凍,停運2C真空泵并啟動2A真空泵并入系統(tǒng)運行。在管道解凍期間,2C真空泵一直處于不備用狀態(tài)。

13:07,2號機組負荷600 MW,A,B凝汽器真空97.99 kPa/98.29 kPa,2A真空泵對應A凝汽器運行,2B真空泵對應B凝汽器運行。

13:08,運行人員發(fā)現(xiàn)2號機真空開始下降,2A真空泵電流由194 A逐漸下降至136 A,2B真空泵電流由202 A逐漸上升至240 A。

13:10,開始手動減負荷。

13:15:04,A凝汽器真空小于80.3 kPa,A凝汽器真空低2、真空低1 2個報警發(fā)出。

13:15:40,B凝汽器真空小于80.3 kPa,B凝汽器真空低1、真空低2、真空低3 3個報警發(fā)出。

13:17:20,A凝汽器真空最低降至75.823 kPa。

13:17:30,B凝汽器真空最低降至77.262 kPa,2號機組負荷548 MW。運行人員就地檢查,判斷2A真空泵分離器水位低且水位計凍結(jié),分析為補水管路凍結(jié),立即聯(lián)系集控室在DCS上關閉2A真空泵進口氣控門,A,B凝汽器真空隨即回升。

13:31,A,B凝汽器真空恢復正常,停運2A真空泵,負荷恢復至600 MW。

14:00,開啟2號機凝結(jié)水至真空泵補水總門,關閉無鹽水至真空泵補水總門,2C真空泵分離器補水管路疏通后水位補至正常,啟動2C真空泵運行15 min,正常運行后停運。

全面檢查機組各設備運行情況,確認軸向位移、推力瓦溫度、機組振動等參數(shù)都在正常范圍內(nèi),主輔機設備及真空泵恢復正常運行。

3 原因分析

(1) 真空泵組靠近機房大門處,大門為折疊式門,不能嚴密關閉。在極寒天氣下,大量冷氣會通過門縫漏入,導致無鹽水至真空泵補水管路凍結(jié),致使C,A真空泵內(nèi)缺水,且A真空泵就地水位計上凍,增加了判斷難度。

(2) 運行及維護人員都沒有重視真空泵補水管路凍結(jié)這一安全隱患。維護人員用熱水澆化2C真空泵補水管路后,打開2C泵補水濾網(wǎng)時仍無水流出,判斷仍然有凍結(jié)管路未解開,但未進一步采取有效的解凍、防凍措施,以致2A真空泵分離器補水管路又凍結(jié)。

(3) 真空泵組系統(tǒng)如圖2所示,由于2C,2A真空泵補水管路相繼凍結(jié),造成分離器水位低,真空泵抽吸能力逐步下降并失效。由于真空泵內(nèi)原水環(huán)丟失,起不到密封的作用,真空泵進口閥無聯(lián)關條件,且2C,2A真空泵分離器排氣逆止閥不回座或不嚴密,使空氣沿分離器出口逆止門倒流進入分離器,經(jīng)真空泵泵體回流至凝汽器,導致真空下降較快。這是造成本次凝汽器真空低的直接原因。

4 采取措施

圖2 真空泵組系統(tǒng)

(1) 真空泵有2路水源:一路無鹽水,另一路凝結(jié)水。凝結(jié)水雖然水溫較高,約20 ℃,但壓力也較高,易損壞分離器浮子,所以凝結(jié)水只是作為備用補水方式,自機組投產(chǎn)以來一直未被使用。14:00后,采取凝結(jié)水向真空泵補水、節(jié)流凝結(jié)水至真空泵補水手動門的方式,這樣既能滿足補水需要,又能利用較高的凝結(jié)水溫防止管路凍結(jié)。

(2) 全面復查機房的防凍措施,并封堵機房東大門的縫隙,減少冷空氣的侵入;同時加強廠區(qū)采暖系統(tǒng)的檢查,確保重要設備區(qū)域能正常供暖。

(3) 補充真空泵電流不正常報警信號,引入到DCS畫面,便于運行人員迅速判斷和處理真空泵異常。當真空泵電流變化超過正常運行電流的10 %時,發(fā)出報警。針對2號機組低真空報警沒有分級且與跳機值比較接近的問題(報警值為80.3 kPa,跳機值為74.7 kPa),組織進行報警優(yōu)化工作,對能夠引發(fā)停機停爐的各模擬量進行保護,均改為1級報警、2級報警,以保證充足的報警提前量,便于運行人員對事故進行判斷和處理。凝汽器真空開關量由原來的小于80.3 kPa報警,改為小于85.0 kPa報警,增加了凝汽器真空模擬量小于87.0 kPa報警。

(4) 2C,2A真空泵分離器出口逆止門未自動回座,應檢查處理,并利用停機機會進行定期維護檢查。由于分離器出口處水汽較多,逆止門容易生銹卡澀,建議每周增加1次逆止門定期活動試驗工作,確保逆止門正常動作。

5 結(jié)束語

凝汽器真空是機組運行的重要參數(shù),真空降低對機組的危害極大,因此在運行中應嚴密監(jiān)視真空變化,發(fā)現(xiàn)真空異常時,應及時采取措施,控制好真空變化,確保機組的安全運行。

1 沈士一,康 松.汽輪機原理[M].北京:中國電力出版社,2007.

2 馬巖昕.300 MW機組運行中真空低的原因分析及采取的措施[J].電力安全技術,2012,14(6):15-17.

2016-10-29。

李永飛(1985—),男,助理工程師,主要從事火電廠集控運行工作,email:liyongfei7311@163.com。

卞 靜(1984—),女,助理工程師,主要從事火電廠集控運行工作。

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